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141.
激光熔覆含SiC金属陶瓷涂层显微组织特征   总被引:5,自引:4,他引:5  
采用连续CO2激光器在钢表面进行熔覆含SiC金属陶瓷涂层。对不同工艺条件下激光熔属层组织结构、成分与硬度进行了研究,对试验结果和凝固过程进行了传热分析。  相似文献   
142.
介绍了覆膜砂用于轻合金铸件生产时溃散性差的原因和提出了改善的办法,并介绍了其发展前景.  相似文献   
143.
用双层辉光等离子法在钛表面制备的Ti-Pd合金层性能研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
采用双层辉光等离子冶金技术在纯钛表面制备了Ti—Pd合金层。其深度大约为90μm,Pd含量呈梯度变化,并出现了TiPd3,TiPd2,Ti2Pd3,Ti3Pd5,TiPd,Ti4Pd等6种化合物相和Pd相。合金层在100℃的NaCl饱和溶液+HCl溶液以及40℃的8.6%H2SO4溶液中的耐缝隙腐蚀性能优于Ti0.2Pd合金;在室温80%H2SO4的溶液中,腐蚀速率仅为0.682mm/a,是Ti0.2Pd合金的18.2%:在室温30%HCl的溶液中,表面Ti—Pd的腐蚀速率仅为0.004mm/a,是Ti0.2Pd合金的12.5%。  相似文献   
144.
提出了一种根据不同的冲裁工序,可在压力机上迅速更换凸、凹模的通用模架;介绍了这种模架的结构、基本工作过程及其主要优缺点,并对模架的主要零件的设计作了说明。  相似文献   
145.
Ni-15Cr-6W-3Mo-2Al-2Ti变形高温合金的室温抗张强度、塑性和冲击性能,随着合金中Si含量的变化呈现马鞍型的变化,即在0.4—0.6%Si范围内出现一个低塑性、低拉伸强度和低冲击韧性区。造成这种现象的本质原因是由于Si含量变化改变了晶界碳化物沉淀析出顺序、析出类型、析出量和析出形态。该合金晶界碳化物析出可分为四个阶段:第一阶段,<0.1%Si时,只有单一的M_(23)C_6析出;第二阶段,>0.1%Si以后,除M_(23)C_6外,M_6C开始析出,一直到0.4%Si时增加2缓慢;第三阶段,0.4—0.6%Si时,M_6C大量析出逐渐取代M_(23)C_6;第四阶段,>0.6%Si以后,M_6C量占绝对优势,但增加幅度比第三阶段小得多。从晶界形态来看,第一、二、四阶段皆属不连续的链状形式,只有第三阶段晶界呈现连续膜状。因此,造成性能下降的原因不是因为析出M_6C,而是它的形态,当它以颗粒状分布在晶界上时是一个很好的强化相。第三阶段的不正常析出是性能下降的本质因素。本研究结果打破了只要镍基合金中MO+1/2>W>6%(重量百分比)就形成M_6C的经验判据,“Si”才是该合金碳化物沉淀析出过程的控制因素。本文还对比了冶炼工艺差别对碳化物析出过程的影响。  相似文献   
146.
钱立  许广荣 《铸造工程》2006,30(3):10-11
介绍了蠕墨铸铁的优势和生产中的几个技术关键问题。  相似文献   
147.
BREAKAGE MECHANISM OF TUNGSTEN BASED ALLOY BLOCK FOR ELECTRO-HEAT UPSETTING   总被引:3,自引:0,他引:3  
The breakage mechanism of W-Ni-Fe alloy in the process of electro-heat upsetting studied both theoretically and experimetnally, and also the behaviors of crack formation and propagation were analysed. Alloy suffers from corrosion and thermal-mechanical fatigue mutual function. Simultaneously, the practical ways to improve the anvil life was discussed.  相似文献   
148.
149.
150.
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