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激光熔覆含SiC金属陶瓷涂层显微组织特征 总被引:5,自引:4,他引:5
采用连续CO2激光器在钢表面进行熔覆含SiC金属陶瓷涂层。对不同工艺条件下激光熔属层组织结构、成分与硬度进行了研究,对试验结果和凝固过程进行了传热分析。 相似文献
142.
143.
用双层辉光等离子法在钛表面制备的Ti-Pd合金层性能研究 总被引:2,自引:0,他引:2
采用双层辉光等离子冶金技术在纯钛表面制备了Ti—Pd合金层。其深度大约为90μm,Pd含量呈梯度变化,并出现了TiPd3,TiPd2,Ti2Pd3,Ti3Pd5,TiPd,Ti4Pd等6种化合物相和Pd相。合金层在100℃的NaCl饱和溶液+HCl溶液以及40℃的8.6%H2SO4溶液中的耐缝隙腐蚀性能优于Ti0.2Pd合金;在室温80%H2SO4的溶液中,腐蚀速率仅为0.682mm/a,是Ti0.2Pd合金的18.2%:在室温30%HCl的溶液中,表面Ti—Pd的腐蚀速率仅为0.004mm/a,是Ti0.2Pd合金的12.5%。 相似文献
144.
提出了一种根据不同的冲裁工序,可在压力机上迅速更换凸、凹模的通用模架;介绍了这种模架的结构、基本工作过程及其主要优缺点,并对模架的主要零件的设计作了说明。 相似文献
145.
Ni-15Cr-6W-3Mo-2Al-2Ti变形高温合金的室温抗张强度、塑性和冲击性能,随着合金中Si含量的变化呈现马鞍型的变化,即在0.4—0.6%Si范围内出现一个低塑性、低拉伸强度和低冲击韧性区。造成这种现象的本质原因是由于Si含量变化改变了晶界碳化物沉淀析出顺序、析出类型、析出量和析出形态。该合金晶界碳化物析出可分为四个阶段:第一阶段,<0.1%Si时,只有单一的M_(23)C_6析出;第二阶段,>0.1%Si以后,除M_(23)C_6外,M_6C开始析出,一直到0.4%Si时增加2缓慢;第三阶段,0.4—0.6%Si时,M_6C大量析出逐渐取代M_(23)C_6;第四阶段,>0.6%Si以后,M_6C量占绝对优势,但增加幅度比第三阶段小得多。从晶界形态来看,第一、二、四阶段皆属不连续的链状形式,只有第三阶段晶界呈现连续膜状。因此,造成性能下降的原因不是因为析出M_6C,而是它的形态,当它以颗粒状分布在晶界上时是一个很好的强化相。第三阶段的不正常析出是性能下降的本质因素。本研究结果打破了只要镍基合金中MO+1/2>W>6%(重量百分比)就形成M_6C的经验判据,“Si”才是该合金碳化物沉淀析出过程的控制因素。本文还对比了冶炼工艺差别对碳化物析出过程的影响。 相似文献
146.
147.
Fan Jinglian Zhao Muyue Xu Guofu Central-South University of Technology Changsha China 《中国有色金属学会会刊》1993,(3)
The breakage mechanism of W-Ni-Fe alloy in the process of electro-heat upsetting studied both theoretically and experimetnally, and also the behaviors of crack formation and propagation were analysed. Alloy suffers from corrosion and thermal-mechanical fatigue mutual function. Simultaneously, the practical ways to improve the anvil life was discussed. 相似文献
148.
149.
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