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41.
在LiB合金材料的制备中加入冷挤压和热处理两步预处理工艺;采用X射线衍射仪、扫描电镜测试合金的物相组成和微观组织;研究了预处理工艺对材料的密度、硬度、力学性能、热稳定性和放电性能的影响。结果表明:相对直接轧制方法制备的LiB合金材料,采用预处理工艺,提高了合金材料中Li7B6的相对含量,同时使合金结构和成分更均匀、致密,从而提高了合金的密度、硬度,合金的抗拉强度和断裂延伸率也显著提高;预处理使材料骨架孔洞缩小而且分布均匀,因此也促进了材料热稳定性的提高;材料的放电性能显著提高,放电容量由5 244提高至6 552 C/g。此外,与直接轧制工艺相比,采用冷挤压和热处理两道预处理工艺减少了多孔的合金锭与可反应气氛接触的时间,防止了氧化作用,消除了开裂、麻点等缺陷,大大提高了材料的加工成材率,使其成材率由不到50%提高至70%以上。  相似文献   
42.
以挤压工艺对SiCw/6061复合材料力学性能的影响为研究目标,通过改变挤压温度、挤压比以及凸模中心锥角等工艺参数,系统分析了挤压铸造制备的SiCw/6061复合材料反挤压变形前后强度、塑性及硬度的变化规律.研究表明,挤压变形可以有效地提升复合材料试件的各项力学性能指标;随着挤压温度的升高,试件的屈服强度、抗拉强度均呈现升高的变化趋势,延伸率先显著增大而后略有减小,硬度则呈现下降的趋势;随着挤压比的增加,试件的强度、塑性及硬度均呈现上升趋势;随着凸模中心锥角的增大,试件的屈服强度、抗拉强度均呈现先升高后下降的趋势,延伸率及硬度则随着锥角的增加始终呈上升趋势.  相似文献   
43.
直齿圆柱齿轮温挤压成形的数值模拟   总被引:6,自引:2,他引:6  
用优化后的凹模结构对直齿圆柱齿轮的温挤压成形进行了数值模拟 ,结果表明 ,以入模角为 180°、挤压筒内径等于直齿轮齿顶圆直径 ,且在齿根圆处不倒角为特点的凹模形式对齿形成形效果良好 ,此种凹模形式能够解决齿形角隅充不满的难题 ,非常适合直齿圆柱齿轮的挤压精密成形  相似文献   
44.
介绍了汽车半轴的热挤压成形新工艺及模具设计要点.  相似文献   
45.
台阶内花键套筒冷挤压工艺研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
分析了台阶内花键套筒的冷挤压工艺 ,制定出冷挤压件图 ,确定了挤压方案及工艺流程 ,对各工序变形程度进行了校核 ,并计算出了挤压力,同时对挤压模具的设计制造进行了简单的介绍。  相似文献   
46.
高密度钨合金热静液挤压流动粘度的数值计算   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用粘性流体的运动微分方程分析工作介质在锥模中的挤压流动,通过分析工作介质的粘度对热静液挤压的影响,指出了合理的选择工作介质的成分使得粘度适宜,可以使热静液挤压力最小,而且能够避免挤压件缺陷的产生。挤压介质的粘度是关系到坯料变形流动的润滑性能及挤压变形流动性能的关键。在此基础上,给出了挤压介质的粘度的数学关系式,为热静液挤压工艺奠定重要的理论基础。  相似文献   
47.
矩形花键齿形成形研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
运用有限元数值模拟的方法,针对长轴类矩形花键成形时齿形充型不完整的缺陷进行研究,探讨凹模模面的具体参数和毛坯前端倒角对其产生的影响,最终找到最佳的组合。成功地解决了齿形角隅充不满的难题。为现实生产提供理论依据,模拟结果能够很好地指导生产实践。  相似文献   
48.
多通管塑挤胀形工艺的力学分析   总被引:10,自引:2,他引:10  
讨论了以聚氨酯橡胶棒为胀形介质,采用塑挤胀形复合工艺把无缝管坯一次成形为多通管成品的加工方法,分析了多通管塑挤胀形过程,提出了“应变样条”分析法,进而分析了典型剖面上应力应变状态,讨论了成形力间应具备的合理的数值关系,以使变形区处于最有利于变形的超高的静水压力和合适的偏应力状态,获得尽可能长的支管。  相似文献   
49.
研究了不同的挤压温度、挤压比和挤压速度等挤压参数对TC4合金管材挤压成型工艺的影响,以及润滑方式对TC4合金挤压管材表面的影响。研究结果表明,采用热挤压方式生产φ47mm×3mmTC4合金管材,挤压比应选在3 ̄10之间,挤压速度选在50 ̄120m/s,润滑剂用玻璃粉,可得到显微组织为两相加工组织,变形充分均匀,力学性能匹配良好,表面质量合格的TC4合金管材。本研究得到的TC4合金管材挤压成型工艺研究可用于工业化生产。  相似文献   
50.
高压开关压气缸热挤压模具设计   总被引:1,自引:1,他引:1  
在设备闭合高度有限的情况下 ,设计了1副结构新颖的组合式挤压模具 ,使3150kN油压机设备能力得到了有效的发挥。所述压气缸毛坯生产工艺具有高效节材的特点 ,对类似零件的热挤压工艺及模具结构设计有重要的参考价值。  相似文献   
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