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31.
在制造热挤压模具的过程中,所用的模具钢RM-2在淬火过程中发生了淬火开裂.采用光学显微镜、成分分析和硬度测试等方法对淬裂的模具钢进行了检测与分析,对该模具钢的开裂原因进行了探讨.结果表明,热处理不当造成的模具表层产生粗大铁素体和低碳马氏体是导致其淬火开裂的主要原因;碳化物及氧化物夹杂的存在为裂纹扩展提供了有效路径.因此,RM-2模具钢在工业炉中进行淬火时要采取适当的保护措施,严格控制淬火工艺.  相似文献   
32.
采用光学显微镜、扫描电镜对失效铁路车辆铆钉的微观组织与断口进行分析.结果表明,铆钉拉伸断口上产生凸台阶的主要原因是在槽口边缘形成的裂纹扩展到心部之前,又在中心形成新的裂纹,且在这些中心裂纹处发生塑性变形.通过调整热处理工艺与控制材料中夹杂物级别可以解决断口不平问题.  相似文献   
33.
赵宇  刘盼盼  周宏 《铸造技术》2006,27(8):834-838
就镁合金铸件中夹杂物的形成过程以及它们对镁合金铸件质量的影响进行了分析。试验研究表明,在镁合金中,主要存在有氧化物夹杂、熔剂夹杂和外来夹杂等几种夹杂物,其中最主要的夹杂物是氧化物夹杂。通过适当工艺可以去除大部分夹杂物。  相似文献   
34.
流动液体中夹杂物超声去除的影响因素   总被引:7,自引:1,他引:7  
以高密度聚乙烯(HDPE)颗粒和水形成的悬浮液为研究体系。考察了有无超声波作用下。介质流量、夹杂物数量以及夹杂物的粒径对总去除率、上浮去除率、壁面粘附去除率的影响。实验结果表明,在短时间内(30s)超声波对流动液体中的夹杂物具有明显的去除效果。总去除率达93%。夹杂物的总去除率随着超声波输入电功率的增大而提高;超声波对较多数量或较大粒径的夹杂物去除效果更显著。超声波作用下流动液体中的夹杂物比静止液体中的更容易去除。超声波对流动液体中夹杂物去除效果的去除机理主要是通过气泡捕获夹杂物,超声空化效应产生直接包裹夹杂物的气泡以及通过夹杂物碰撞凝聚使夹杂物容易上浮实现去除。  相似文献   
35.
电磁分离技术及其研究现状   总被引:1,自引:1,他引:1  
综述电磁分离技术的研究现状。分析各种电磁力的施加方法的原理、影响因素、应用的局限性。就目前存在的问题和应用中必须解决的问题提出自己的见解。  相似文献   
36.
用扫描电镜、大型金相显微镜观察分析高碳钢盘条的缩径,结果表明:造成缩径的主要原因是盘条中的非金属夹杂物超标、方坯偏析和缩孔。根据这一结果,提出了改善高碳钢盘条质量的措施和建议。  相似文献   
37.
通过对GH2132合坌缺陷试样经过金相观察和电子探针分析,确定了斌缺陷属于含W较高的异金属夹杂,并且是在用户的机加工工序中产生的。我公司交付的产品是合格的。  相似文献   
38.
《昆钢科技》2005,(4):44-44
最近几年,对板坯表面质量的要求日益严格。钢水中的非金属夹杂物将导致薄钢板的表面缺陷并堵塞连铸过程中的水口。为此,国外有人采取了很多方法来去除钢水中的非金属夹杂物。在一项研究中,根据湍流凝聚和斯托克斯凝聚开发了中间包和连铸结晶器中非金属夹杂物凝聚和上浮的数学模型。得到下列结果:在中间包中,斯托克斯凝聚机理起主导作用,并且让钢水在中间包中保持足以佑夹杂物上浮的时间县非常雷萼的.  相似文献   
39.
连铸板坯表面纵裂起因于结晶器弯月面初生凝固坯壳厚度的不均匀性。针对酒钢4号连铸机的实际生产情况,调查影响板坯表面纵裂的因索,认为连铸板坯纵裂与结晶器冷却强度、钢水成分、夹杂含量、拉坯速度、钢水过热度等诸因素密切相关。通过采取相应的措施,使连铸坯纵裂指数有一定改善。  相似文献   
40.
采用酸浸实验、常规金相实验和能谱分析实验等方法,研究了304不锈钢快速凝固铸带的低倍组织、夹杂、枝晶形貌和奥氏体晶粒及表面裂纹情况,测量了铸带的凝固速度及奥氏体晶粒度.实验表明:试样没有明显的疏松和偏析,但存在分层现象;铸带中夹杂很少而且很小;铸带的奥氏体晶粒度都约在8级以下;铸带组织中细长柱状晶区的二次枝晶间距为8~11μm,短粗柱状晶区的二次枝晶间距为11~16.8μm.相对应的凝固速度分别为7.1×103K/s和2.4×103K/s;成分的变化可能是产生裂纹的原因之一.  相似文献   
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