首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
文章检索
  按 检索   检索词:      
出版年份:   被引次数:   他引次数: 提示:输入*表示无穷大
  收费全文   146篇
  免费   3篇
电工技术   5篇
综合类   4篇
化学工业   64篇
金属工艺   2篇
机械仪表   41篇
建筑科学   1篇
能源动力   8篇
石油天然气   20篇
一般工业技术   1篇
冶金工业   1篇
原子能技术   2篇
  2022年   2篇
  2021年   2篇
  2020年   1篇
  2015年   4篇
  2014年   8篇
  2013年   4篇
  2012年   6篇
  2011年   13篇
  2010年   14篇
  2009年   12篇
  2008年   4篇
  2007年   10篇
  2006年   12篇
  2005年   9篇
  2004年   10篇
  2003年   2篇
  2002年   5篇
  2001年   9篇
  2000年   4篇
  1999年   10篇
  1998年   6篇
  1996年   1篇
  1995年   1篇
排序方式: 共有149条查询结果,搜索用时 15 毫秒
21.
为了研究烟管与管板连接处环向裂纹产生的原因,文章基于ANSYS软件中的APDL语言、单元生死技术以及热-结构间接耦合法对烟管与管板焊接结构的焊接温度场、应力场进行了三维数值模拟,获得了焊接残余应力的大小与分布规律,并对模拟结果进行了详细讨论.模拟结果表明:在焊缝区环向应力较大,容易造成焊缝环向开裂而失效;相邻焊缝的焊接对环向焊接残余应力大小与分布规律影响显著.  相似文献   
22.
介绍了修订现行国家标准GB 151—1999《管壳式换热器》时,对带膨胀节的固定式换热器管板设计中应力计算方法的改进意见。文中指出现有计算忽略了膨胀节圆环内部压力引起轴向位移影响,会对某些高参数换热器固定管板的应力分析带来较大误差,并基于板壳理论得到膨胀节圆环内部压力与其两端受轴拉力引起轴向位移之间的相互关系,并结合现行GB 151管板计算模型,提出修订原则和方法。通过有限元计算,证明该方法是可靠的。  相似文献   
23.
叶增荣 《压力容器》2011,28(5):21-27
运用ANSYS对采用柔性薄管板的换热器建立了热分析与结构分析的有限元模型,分析了柔性薄管板的温度场及应力场,得出了管板上的应力分布及最大应力发生部位。根据应力分析结果对影响管板应力的主要结构参数如管板厚度、换热管中心距、不布管区宽度、管板与壳体连接处的转角结构和转角半径进行了分析优化,得到了较合理的设计结果。  相似文献   
24.
韩君  李国骥 《压力容器》2014,(10):42-46
通过300 MW蒸汽发生器制造过程中的管板镍基电渣堆焊、管板组件深孔加工、管子管板胀接、筒体与下封头局部热处理等关键工艺研制,掌握了其制造技术和质量控制要求。  相似文献   
25.
制冷装置用蒸发器异型管板有其结构和使用条件的特殊性,不宜采用GB151-1999《管壳式换热器》进行管板设计计算,企业标准中管板厚度公式考虑因素较少,且得出的厚度较薄。通过全参数的有限元数值模拟,获得了一系列数据,分析了管板中应力与结构参数的关系。利用数据拟合技术,获得了异型管板的设计方法。  相似文献   
26.
Inconel 690管子胀接工艺试验   总被引:1,自引:1,他引:1  
宋祥春  王福春 《压力容器》2006,23(10):34-36
介绍了Inconel 690管子与SA-508Ⅲ管板液压胀接试验,包括试验的内容以及为满足要求而采用的工艺参数及方法。  相似文献   
27.
介绍了高温高压飞灰过滤器关键部件之一——舒马赫主管板的结构,论述了该超大尺寸的不锈钢、组合管板制造工艺的难点,并对其在制造过程中的防变形控制进行了重点阐述。  相似文献   
28.
王平  季志平 《压力容器》2004,21(1):40-42
挠性管 /板全焊透结构列管式废热锅炉与换热器的现场换管施工一直是一种较为困难的工艺技术 ,本文对这一施工技术进行了阐述 ,特别就取管、做坡口的施工机械与方法进行了详细的介绍 ,同时对全焊透管 /板焊缝的结构形式也作了有益的探讨 ,对今后此类结构的现场修复工作有一定的指导意义  相似文献   
29.
采用按三角形排列的7管孔试件,进行了胀紧程度对换热器液压胀接和机械胀接接头连接强度影响的试验研究。分别以胀接压力,管子内径增大率表征液压胀接和机械胀接的胀接程度,考虑了管板开槽数目的影响,给出了胀接程度和开槽尺寸及数目选取的参考数据。  相似文献   
30.
固定管板式换热器管板强度的有限元分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
某公司根据GB 151按照常规设计方法设计了一台冷凝器,结果发现由于管板厚度(200mm)过大造成工艺条件无法满足。为了对管板进行合理的设计,使其既满足强度要求也满足工艺条件,利用有限元计算软件对管板进行了详尽的计算与分析,调整管板厚度为150mm,并依据JB 4732《钢制压力容器——分析设计标准》对其安全性进行了评价。  相似文献   
设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号