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选用两种钢渣配料生产水泥熟料,在生产试验中优选出两种钢渣的最佳配料方案,分析了钢渣对熟料煅烧过程、物理性能和能耗的影响。结果表明,钢渣中铁含量20%时,钢渣可作为铁质校正原料,三率值最佳取值,KH为0.91~0.93,SM为2.5~2.7,IM为1.5~1.6;钢渣配料,熟料煅烧生产状况良好,能明显提高熟料的产量,提高熟料的强度,降低熟料烧成煤耗,且碱度大的钢渣,熟料C_3S含量较高,煤耗降低也较多。 相似文献
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《铸造技术》2016,(12):2650-2653
借助Fact Sage7.0热力学软件分析SO_2-Ca-H_2O、SO_2-Fe-H_2O、SO_2-Mg-H_2O体系,得到钢渣浆液脱除模拟烧结烟气中SO_2的主要化学反应式,从气-液-固体系中了解到钢渣脱硫反应的实质是钢渣矿相水解出来的氧化物发生酸碱中和反应,生成相应的硫酸盐。同时在工艺参数确定为钢渣粒度75μm、钢渣浓度1.2%、烧结烟气流量5 m~3/h、SO_2浓度1 428 mg/m~3条件下进行钢渣脱硫,利用此钢渣脱硫前后的样品进行XRD、SEM检测,检测结果显示钢渣浆液脱硫后的主要生成物质,从而推断出钢渣浆液脱硫的化学反应机理。 相似文献
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以钢渣为掺合料,水泥、细砂、发泡剂和减水剂,经搅拌、成型配制泡沫混凝土。分别研究了采用不同钢渣细度、不同钢渣掺量配制的泡沫混凝土的强度和吸水率。实验表明:钢渣细度为495m~2/kg,钢渣掺量为20%时,泡沫混凝土的强度和吸水率较好。 相似文献
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为了揭示脱硫石膏对钢渣基碳化建材制品性能的影响,研究了不同养护时间、脱硫石膏掺量对试件抗压强度、固碳效果的影响,以及固碳效果对试件抗压强度的影响。结果表明:①脱硫石膏与钢渣的质量比为6.25%时可显著改善钢渣基试件的强度和养护效率,水胶比为0.2,成型压强为9 MPa的试块碳化养护1 d的抗压强度达到32 MPa。②随着脱硫石膏掺量的增加,单位质量试块固碳量降低,而单位质量钢渣固碳量增大。③1 d和3 d的固碳量与抗压强度基本呈正相关关系,这是由于钢渣的水化反应缓慢,对早期强度贡献不大,碳化反应对试块抗压强度尤其是早期强度起关键的促进作用。④成型压强为27 MPa的试件6 h、10 h固碳量分别达1 d固碳量的76.21%和87.54%,养护6 h的试件抗压强度超过25 MPa。因此,试块经过6 h的碳化养护就可以得到符合强度要求的碳化产品。 相似文献
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未经急冷处理的转炉钢渣直接作为水泥掺合料使用,其强度偏低,采用熔分还原技术,钢渣中的全铁还原度达到了86%,提高了其易磨性,同时降低了f—CaO含量,并按20%的掺入量后符合各项技术要求。 相似文献
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钢渣综合利用试验研究 总被引:3,自引:0,他引:3
简要介绍了国内钢渣回收利用现状,采用筛分分级—磁选工艺对马钢钢渣进行回收铁试验,获得了产率为9.37%.铁品位为了74.85%的渣钢产品。尾渣用于中和酸性废水,比石灰乳中和工艺费用省,且可使酸水污染得以根治。 相似文献