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11.
缩孔是涂装过程中主要的漆膜缺陷,本文对产生缩孔的原因、防治及在施工初期发现缩孔的补救方法作了阐述。  相似文献   
12.
本文以板锤铸件凝固过程温度场变化为研究对象,通过有限单元法,对铸件温度场进行模拟。基于模拟结果,采用温度曲线法和温度梯度法对铸件的缩孔进行预测,并结合温度—应力偶合对铸件的热变形和热裂缺陷进行预测。研究结果表明:对缺陷的预测情况与该产品实际生产结果完全相符,所以该数值模拟CAX技术在实际生产中完全可行。  相似文献   
13.
新型齿轮箱体铸件形状特殊,在箱体铸件局部存在多壁交叉形成的几何热节,初次开发时在几何热节产生缩孔和分散的缩松缺陷。通过分析缺陷形成原因,提出可行性工艺方案,优化铸造工艺,增设成型冷铁加强局部热节凝固时散热,从而消除铸造收缩缺陷,进行渗透检测和探伤检测达到客户技术要求,铸件实现批量生产。  相似文献   
14.
分析了风扇支架球铁铸件缩孔和缩陷产生的原因,应用均衡凝固理论,通过改进冒口的安放位置及冒口尺寸,有效地解决了缩孔和缩陷问题。  相似文献   
15.
采用电子束焊接工艺对7075铝合金和TC4钛合金异种金属进行焊接,主要研究焊接缺陷的形貌特点、形成原因及控制措施。结果表明:在铝合金与钛合金异种金属电子束焊接头中出现气孔、裂纹、缩孔等缺陷,调整焊接工艺参数、改变束斑在异种母材上的相对能量分布可以消除气孔、裂纹等缺陷。同时延长焊缝金属冷却时间,使液态熔池及时补充凝固过程中产生的孔隙,利用表面焦点减小熔池体积,对焊缝内的缩孔有一定的改善。最佳焊接参数为:工作距离272 mm,电子束流18 mA,焊接速度20 mm/s,聚焦电流415 mA。试验为提高铝合金与钛合金异种金属电子束焊接接头质量提供了参考。  相似文献   
16.
球铁曲轴生产中 ,一般要求铸态基体组织中珠光体含量要大于 80 % ,铸态抗拉强度不小于 70 0 MPa,伸长率不小于 2 %。同时要求曲轴关键受力部位——曲拐处不能出现缩孔缩松。为了优化曲轴的生产工艺 ,本文采用 FTStructure软件对不同铸造方案的球铁曲轴铸态微观组织、力学性能及缩孔缩松形成倾向进行了模拟 ,对球铁曲轴的组织与性能进行了预测。1 工艺方案要进行模拟的是 6拐曲轴铸件 ,总长 84 3mm,主轴颈 5 0 mm,材质为 QT70 0 - 2 ,质量 5 4kg,采用 GF高压造型线生产。炉后成分为 :3.7%~ 3.9% C,1.8%~ 2 .2 % Si,碳当量 4 .3%~ …  相似文献   
17.
运用均衡凝固理论解决英国铸件的缩孔问题   总被引:3,自引:0,他引:3  
刘金城 《铸造技术》2004,25(2):85-88
用实例给出运用均衡凝固理论,特别是薄、宽、短矩型冒口颈解决英国铸造厂球墨铸铁件的缩孔问题.表明均衡凝固理论作为工艺设计的理论和方法对生产高品质铸件有普遍意义.对计算机凝固模拟进行了讨论.计算机凝固模拟软件可以帮助设计人员改进工艺设计,提高铸件品质.但是认为购置和应用了计算机凝固模拟软件就能产生立竿见影的效果是对计算机凝固模拟软件的误解.在未来很长时期内,计算机凝固模拟作为一个有力的工具,仍然需要有实际铸造工艺设计经验的专家使用才能发挥其作用与潜力,才能达到预期效果.计算机凝固模拟软件与铸造工艺设计的专家系统软件和人工智能软件相结合将能够更好地解决铸造工艺设计问题.  相似文献   
18.
曹思盛  张志斌 《铸造技术》2007,28(7):907-911
利用均衡凝固技术,将大型活塞式压缩机气缸体的原底注工艺改为项注雨淋工艺,并采用冷铁等措施,使项注雨淋方式的下低上高的温度场分布趋势得到明显的加强,改变了先中间后两头的凝固顺序,缸体从总体上形成了从下往上的有利于补缩的凝固顺序,从而有效解决了压缩机缸体缩孔缩松缺陷。数值模拟结果和实际生产结果验证了工艺改进的正确性,而且废品率由原来的10%降低为5%,工艺出品率由原来的75%提高到85%~90%,效果显著。  相似文献   
19.
大型铸钢支承辊充型和凝固过程数值模拟   总被引:2,自引:3,他引:2  
在应用ViewCast软件模拟实际铸钢支承辊的凝固过程时,发现原始工艺易导致缺陷残留在上下辊颈中。根据计算机模拟结果改进原工艺设计,调整模具壁厚,达到良好效果。通过对原工艺和改进工艺进行模拟对比。模拟结果显示改进工艺可以使辊身与下辊颈快速凝固,整个铸件顺序凝固,从而使缩孔、宏观偏析最重的位置集中在冒口部位。采用底注式切线型内浇道的浇注系统,金属液充型过程平稳。  相似文献   
20.
刘炀  王国平 《铸造技术》2004,25(7):557-557
铸钢件生产中采用内冷铁是为了缩小铸件热节处的模数或缩小整个铸件的模数,减少冒口的体积或数量,消除缩孔、缩松缺陷. 1 内冷铁在54 t大板上应用的工艺设计 铸件尺寸为5 500 mm×2 860 mm×440 mm,模数Mc=22 cm,毛重54 t.冒口的个数为2,按放内冷铁和不放内冷铁工艺设计情况大不相同.  相似文献   
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