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41.
绝缘栅双极性晶体管IGBT(insulated gate bipolar transistor)在高电压场合应用时需串联使用满足电压需求。由于器件内部的性能差异和外围电路参数不一致等,引起IGBT模块之间电压不均衡问题,威胁其运行安全。综述了国内外IGBT串联均压方法的发展及其研究现状。根据均压方法机理的不同,将IGBT串联均压方法分为被动均压方法和主动均压方法两种,进一步将主动均压方法归纳为无源控制方法和有源控制方法两类。根据各类方法的基本电路拓扑分析了均压原理,梳理了不同方法在电路拓扑、参数选择和控制策略等方面的优化和最新进展。通过均压效果、附加损耗和可靠性等多方面对不同均压方法进行对比,被动均压方法拓扑简单不需外加控制电路更适合在低频应用场合,在高频应用场合中,准有源栅极控制法以单驱动与无源器件相结合的方式,具有良好的发展前景。最后对IGBT串联均压方法进行了展望。  相似文献   
42.
新型滑靴式径向柱塞泵的降噪防漏措施   总被引:2,自引:0,他引:2  
严桃平  常绿 《机床与液压》2002,(5):193-193,192
本文介绍一种新型滑靴式径向柱塞泵的结构,分析其降噪防漏的措施。  相似文献   
43.
新型钢包翻包机是九十年代从国外引进的一种专用设备,其以高效、安全、便捷等特点越来越多的应用于大型钢铁厂.本文介绍了160 t翻包机结构与功能.  相似文献   
44.
扇形浇口热流道注射成型PP方椅背靠   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍了PP方椅背靠的形状,研究了扇形浇口热流道注射成型PP方椅背靠的模具结构及运行特征,分析了扇形浇口的设计。根据物料的性能特点,重点分析了模温系统的温控条件以及注射工艺条件对制品的影响。结果表明,按照提供的工艺条件进行调试,所生产的制品无任何流痕,飞边等其他缺陷,效果较为理想。  相似文献   
45.
针对某山区高水头船闸30 m淹没水深下一字闸门的水动力特性进行研究,借助FLUENT软件提供的Realizable k-ε紊流模型对门体启闭过程非恒定流场进行动态模拟,通过建立由二维平面混合网格纵向拉伸成的三维棱柱体网格,结合2.5D重构和弹性光顺动网格法,在降低网格数量、提高计算效率的同时,实现一字闸门启闭全过程三维流场模拟。引入VOF法对自由水面迭代求解,得到一字闸门启闭过程门前后水位差及动水阻力矩变化规律,将计算结果与模型试验进行比较,两者吻合较好。模拟计算发现:门底间隙对闸门运行整个阶段动水阻力矩均有影响,动水阻力矩峰值随门底间隙增大而变小。  相似文献   
46.
李东平  陈维芳 《轮胎工业》1997,17(12):744-746
介绍了1145(Z)子午线轮胎定型硫化机的结构、结构特点、采用的新技术以及为保证制造精度而采取的各种工艺措施。事实证明,这种B型机械连杆式轮胎定型硫化机的主要技术指标和技术性能达到或超过了90年代初进口同类设备的先进水平,改变了过去硫化轻型载重汽车和轿车子午线轮胎宜采用A型、RIB型轮胎定型硫化机的传统认识。  相似文献   
47.
针对轴流泵机组起动过程的研究是泵站安全稳定运行研究的重要环节。为了准确捕捉轴流泵机组在起动过渡过程中的动态特性,建立轴流泵机组的全流道三维模型,采用三维CFD计算软件Fluent,利用基于有限体积法的动网格技术,配合VOF多相流模型对快速闸门断流的轴流泵机组起动过程进行了三维瞬态数值模拟,获得了轴流泵机组起动过渡过程中的流态变化及外特性参数的变化规律。闸门开启时间为60s时,机组起动扬程在12s时达到最大值2.76m,为运行扬程的1.28倍。减小快速闸门开启时间能够降低机组最大起动扬程,但同时会加剧回流及闸门处的水流撞击。计算结果表明:动网格技术结合VOF多相流模型可以较好的应用于快速闸门断流的轴流泵机组起动过渡过程数值模拟中,其结果可为泵站水力设计及轴流泵机组的过渡过程研究提供参考。  相似文献   
48.
面对80亿元人民币投资我国子午胎产业的热潮,冷静解剖轮胎产业和市场,按照经济结构分析企业发展趋势,预测子午胎企业2003年市场需求和近几年发展总趋势。提出构筑子午胎企业竞争优势的战略大框架,建议组建国家级联合舰队,提升我国子午胎行业的国际竞争力,规避市场风险。  相似文献   
49.
A nonlinear multiobjective model-predictive control (NMMPC) scheme, consisting of self-organizing radial basis function (SORBF) neural network prediction and multiobjective gradient optimization, is proposed for wastewater treatment process (WWTP) in this paper. The proposed NMMPC comprises a SORBF neural network identifier and a multiple objectives controller via the multi-gradient method (MGM). The SORBF neural network with concurrent structure and parameter learning is developed as a model identifier for approximating on-line the states of WWTP. Then, this NMMPC optimizes the multiple objectives under different operating functions, where all the objectives are minimized simultaneously. The solution of optimal control is based on the MGM which can shorten the solution time. Moreover, the stability and control performance of the closed-loop control system are well studied. Numerical simulations reveal that the proposed control strategy gives satisfactory tracking and disturbance rejection performance for WWTP. Experimental results show the efficacy of the proposed method.  相似文献   
50.
为了优化步进电机开环控制性能,对非零速启停的加减速曲线算法及其低功耗硬件逻辑实现进行了研究。针对零速启停的加减速曲线存在控制性能难以充分发挥的问题,提出了一种非零速启停的步进电机线性加减速曲线算法,将加减速过程划分为四种转动模式,可构建任意的线性速度剖面。首先理论推导了四种加减速转动模式的控制脉冲周期;其次结合流水线设计思想优化加减速曲线算法的硬件逻辑模型,在FPGA中设计了步进电机控制器IP核,并采用门控时钟等低功耗IC设计技术实现了IP核的低功耗;最后,搭建了实验平台进行验证。实验结果表明,IP核可以实现四种转动模式的非零速启停控制,实现了高实时、高精度驱动,提升了20%的控制性能,电路面积优化约30%,功耗降低53%,验证了方案的可行性与有效性。  相似文献   
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