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高压环境双水平井SAGD三维物理模拟实验 总被引:3,自引:3,他引:3
针对原始地层压力较高且难于在短期内降压的特稠油油藏,为了研究双水平井SAGD在高压环境下的开发效果,利用高温、高压三维物理模拟系统进行了SAGD物理模拟实验,并分析了在原始地层压力较高的特稠油油藏中进行SAGD生产的各项特征。研究结果表明:与低压环境下的SAGD生产过程相比,在高压环境下蒸汽腔发育过程虽然也分为3个阶段,但是蒸汽腔体积小,横向扩展范围有限;生产过程中没有出现稳产阶段,产油速率和油汽比在达到最大值以后迅速降低,大量原油在高含水和低油汽比阶段被产出;生产过程中热损失速率先缓慢、后迅速增加,最后保持稳定,与蒸汽腔发育的3个阶段相对应。根据实验研究结果可知,在高压环境下进行SAGD生产难以取得较为理想的开发效果,低压环境下SAGD开发的采收率远高于高压环境下SAGD的采收率。因此,高压环境下实施SAGD不能有效释放蒸汽潜热从而提高稠油油藏采收率,在能降低油藏压力的条件下,应首先利用适当工艺措施降低油藏平均压力,再实施SAGD开发。 相似文献
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简介日本城市防洪减灾体系的形成和发展过程。认为日本城市防洪减灾体系的形成争发展与日本社会经济的发展密切相关,经济发展为提高防灾能力提供了物质保障,而社会防灾能力的提高既促进了流域土地开发利用,又对防洪体系提出了更高的要求。从修建水库、整治河道、开挖地下河流、建设滞洪区和排涝泵站4个方面阐述日本城市治水的主要工程措施;从提高洪水预测预报水平、提高险情信息传达速度、提高全民防灾意识、制作“可能受灾区域的洪水险情图”、进行重要城市中小河流的洪水预报5个方面阐述日本采取的减轻城市水灾的主要对策。介绍了日本的3个防汛救灾组织:消防部门,防汛团和防汛事务组织,救援自卫队。近年来发生在城市的河流洪水灾害对日本城市防洪体系提出了新的课题,使日本防洪体系向灾害防止兼顾灾害减轻的方向发展;在传统的防洪工程措施的基础上,日本正在研究制定个人、地方和国家共同发挥作用的防洪减灾体系。 相似文献
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Asphaltene deposition was investigated during laboratory-scale steam-assisted gravity drainage (SAGD) experiments to probe in situ upgrading of a heavy oil. Tests were conducted with and without the addition of non-condensable gases (carbon dioxide or n-butane) to the steam. The apparatus was a three-dimensional scaled physical model packed with crushed limestone saturated with 12.4° API heavy-crude oil. Temperature, pressure, and production data, as well as the asphaltene content of the produced oil, were monitored continuously during the experiments. For small well separations, as the fraction of non-condensable gas in the steam increased, the steam condensation temperature and the steam-oil ratio decreased. As a result of lower temperature, the heavy oil was less mobile in the steam chamber relative to pure steam injection. Thus, the heating period was prolonged and the recovery, as well as the rate of oil recovery, decreased. Asphaltene content of the oil produced as a result of pure steam injection decreased initially showing deposition of asphaltene within the porous matrix of the model. As the steam injection continued, the asphaltene content of the produced oil increased but remained below the initial value. Thus, the produced oil indicated some in situ upgrading. As the carbon dioxide concentration in the steam increased, greater asphaltene deposition occurred; however, no significant change in asphaltene content was found when n-butane was added to the steam. Post-experimental analyses of the porous media for asphaltene content confirmed retention for the pure steam and steam with added CO2 experiments. Numerical simulation of the asphaltene deposition process using a pure solid deposition model corroborated experimental findings and showed that deposition occurred mainly at the steam-chamber boundary. 相似文献
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针对超稠油蒸汽辅助重力泄油(SAGD)开发存在的蒸汽腔发育不均衡、水平段动用程度低的问题,开展了复合吞吐改善SAGD开发效果研究。高温高压三维SAGD物理模拟结合数值模拟论证了复合吞吐的可行性,阐述了高温分散剂、氮气和蒸汽复合蒸汽吞吐机理,优化了注采参数。研究表明:高温分散剂具有一定的混溶作用和分散作用,可提高SAGD注采井间热连通程度,高温分散剂+氮气+蒸汽复合吞吐可有效改善SAGD蒸汽腔发育程度,提高SAGD开发效果,19口措施井组现场实施后平均单井原油增产4.6 t/d。 相似文献
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针对SAGD水平井在油砂开发过程中井壁失稳、托压易黏附卡钻及沥青沾染钻具和固控设备等难题,室内通过核心处理剂的优选,研发了一套强抑制高润滑水基钻井液体系。室内性能评价表明,该钻井液抗温180℃,抗沥青20%,抗钻屑25%,岩屑滚动回收率为91.7%,润滑性能与油基钻井液基本相当。强抑制高润滑水基钻井液在麦凯河区块5对(10口) SAGD水平井施工过程中性能稳定易调整,润滑效果突出,机械钻速高,无任何复杂事故。结果表明,强抑制高润滑水基钻井液完全满足浅层油砂SAGD水平井施工工艺的技术需求,具有推广应用价值。 相似文献
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