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41.
基于实体特征的有限元结构分析   总被引:3,自引:1,他引:2  
本文以SW 2 2 0LC - 3挖掘机的工作装置为例 ,论述了用ANSYS进行挖掘机工作装置有限元结构分析的整个过程。包括计算模型建立、计算载荷确定、单元确定与网格划分、数据处理等问题  相似文献   
42.
3600m^3/h轮斗挖掘机挖掘阻力现场测试研究   总被引:1,自引:1,他引:0  
介绍用CAT技术进行轮斗挖掘机挖掘阻力现场测试及分析的方法,所获实测数据为轮斗挖掘机性能考核提供依据和建立载荷谱数据库,作为生产厂家自主设计拨备动载设计参数。  相似文献   
43.
李洪忠 《矿山机械》2005,33(9):36-38
1国内挖掘机行业发展状况简述。1.1国内市场产销量依然会继续增长。近年来国内挖掘机每年产销量都在大幅增长。1994年产销量为2000台左右。2001年产销量突破1万台。到2003年产量达2万多台,销量3万多台。10年间产销量扩大了10倍还多。虽然2004年政府宏观调控抑制部分过热行业投资,在某些工程机械市场下降的情况下。挖掘机市场仍然保持了增长。  相似文献   
44.

挖掘机滑模自适应轨迹控制研究

徐国胜,吕广明,陆念力

(哈尔滨工业大学 机电学院,哈尔滨 150001)

创新点说明:

1) 挖掘机的动力学模型考虑了各机械臂的重量及形状,并给出了动力学各元素的显示表达,

(1)

式中, 为斜对称矩阵,这也是考虑挖掘机形状与重量的表达式所具有的。

2) 滑模控制算法的符号函数采用sigmoid 函数代替,通过李雅普诺夫理论得到自适应控制率,调节切换项比例因子,使之跟踪参数误差导致的输入误差,且消除抖振。

3) 轨迹规划,考虑以定切削角进行整平作业生成铲斗轨迹。

研究目的:

挖掘机技术文档参数与装配实机存在误差,该误差不能得到合理估计,但显然是有界的。由于滑模变结构对于模型误差,负载扰动等具有鲁棒性,对于控制处于复杂工作环境的挖掘机轨迹而言非常适用,但滑模切换项容易引起抖振现象,而切换项又是滑模变结构鲁棒适应性所必要的,一般切换项的比例因子要大于模型误差,才能使整体控制系统稳定。但较大的比例因子引起的抖振也愈剧烈,导致对挖掘轨迹自动控制的效果不够理想,为此,探究自适应算法补偿有界误差项进行解决。

研究方法:

首先建立更加符合挖掘机实际情况的动力学模型,其次将滑模控制引入对挖掘机的轨迹控制中。为了低乃至消除抖振,采用sigmoid函数替代切换项符号函数,并通过李雅普诺夫理论得到自适应控制率,自适应调节切换项比例因子,使之补偿挖掘机技术文档参数与实机参数误差导致的控制输入误差,最后与传统滑模控制进行仿真对比。

研究结果:

自适应滑模控制效果达到或优于传统滑模控制,且消除抖振,切换项能很好地补偿参数误差导致的输入误差。

结论:

采用本文自适应滑模控制算法对挖掘机轨迹控制效果相比传统滑模控制消除了抖振现象,取得良好控制效果。该方法摒弃了传统滑模控制需要建模误差界大小的先验知识,对于有界建模误差的系统均能适用。不需估计挖掘机建模误差,符合挖掘机控制实际。

关键词:动力学;自适应滑模控制;挖掘机

  相似文献   
45.
阀控液压系统动态响应快、功率密度大,但存在较大节流损失,无法解决多执行器系统载荷差异带来的节流损失;泵控非对称液压缸系统消除了节流损失,但需进行流量补偿,同时泵控多执行器系统装机功率和成本过高。针对上述问题,提出一种泵阀双源协同驱动非对称液压缸系统,并将其应用于某大型液压挖掘机斗杆系统。首先在SimulationX中构建了机电液联合仿真模型,通过与斗杆空载试验结果对比,验证了模型的准确性,然后设计了系统控制策略,最后通过仿真分析了不同控制系统斗杆运行特性和能耗特性。仿真结果表明,与电液流量匹配控制系统相比,该系统改善了斗杆运行平稳性,同时降低系统能耗达63.3%,并具备能量回收的潜力。  相似文献   
46.
某型液压挖掘机的销轴在作业过程中发生断裂.采用宏观观察、金相组织分析、硬度检测、化学成分分析、力学性能检验手段对销轴的断裂原因进行了综合分析.结果表明:失效销轴属于典型脆性断裂,工作时间较短,属于早期失效;活塞杆和连杆对销轴挤压,在销轴表面形成应力集中以及表面淬火不合格是导致销轴脆断的主要原因;另外,调质处理不符合要求...  相似文献   
47.
电铲齿座铸件的脆性断裂失效分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
刘刚 《机械》2011,(Z1):134-136
电铲齿座铸件的脆性断裂是由于钢中铝含量过高所致,通过分析脆性断裂本体试样的断口形貌,做了相关的工艺试验和微观分析,发现氮化铝(AlN)沿柱状晶界在枝晶间析出是发生脆性断裂的根本原因,并提出了改进措施。某铸造厂在后来的生产中,严格控制钢液中的氮含量,优化了终脱氧工艺,使铝含量控制在0.02%~0.08%范围内。  相似文献   
48.
液压挖掘机在工作时由于冲击和振动会引起较大的动态应力,可能造成结构的破坏.在ANSYS环境下对某小型液压挖掘机的动臂进行了建模,分完全自由状态和实际约束状态两种情况对该挖掘机动臂的模态进行了三维仿真分析,提取和扩展了前15阶模态,考察了其固有频率和主振型,为做挖掘机动臂相应分析提供了重要的模态参数,为液压挖掘机的动臂及工作装置整体的振动特性分析及结构动力特性的优化设计提供了依据.  相似文献   
49.
为了能够从理论上对混合动力液压挖掘机进行研究,并找出有利于系统节能和降低排放的有效途径,以某20t液压挖掘机为原型,分析其动力系统各元件特性,并利用AMEsim软件建立并联式混合动力挖掘机系统的整机仿真模型.通过试验采集挖掘机在典型工况下的功率谱.根据挖掘机的工况特点,提出一种基于工况预测的准定工作点控制策略,并应用于仿真模型.仿真结果表明,所提出的控制策略能有效地减小超级电容电荷状态(SOC)波动,稳定发动机工作点,提高燃油经济性.  相似文献   
50.
运用ADAMS对挖掘机铲斗连杆机构进行了参数化建模和仿真优化。结果表明,在铲斗液压缸行程变化很小的情况下,可以很大地提高铲斗连杆机构的传动比,该方法对复杂机构的优化设计具有一定的参考价值。  相似文献   
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