全文获取类型
收费全文 | 485篇 |
免费 | 3篇 |
专业分类
电工技术 | 4篇 |
综合类 | 15篇 |
化学工业 | 83篇 |
金属工艺 | 132篇 |
机械仪表 | 42篇 |
建筑科学 | 59篇 |
矿业工程 | 80篇 |
能源动力 | 1篇 |
轻工业 | 1篇 |
水利工程 | 6篇 |
石油天然气 | 1篇 |
武器工业 | 2篇 |
一般工业技术 | 17篇 |
冶金工业 | 45篇 |
出版年
2024年 | 1篇 |
2023年 | 4篇 |
2022年 | 7篇 |
2021年 | 4篇 |
2020年 | 2篇 |
2019年 | 8篇 |
2018年 | 3篇 |
2017年 | 5篇 |
2016年 | 15篇 |
2015年 | 8篇 |
2014年 | 20篇 |
2013年 | 14篇 |
2012年 | 29篇 |
2011年 | 19篇 |
2010年 | 14篇 |
2009年 | 21篇 |
2008年 | 20篇 |
2007年 | 26篇 |
2006年 | 29篇 |
2005年 | 22篇 |
2004年 | 30篇 |
2003年 | 26篇 |
2002年 | 23篇 |
2001年 | 10篇 |
2000年 | 21篇 |
1999年 | 14篇 |
1998年 | 22篇 |
1997年 | 17篇 |
1996年 | 9篇 |
1995年 | 3篇 |
1994年 | 10篇 |
1993年 | 9篇 |
1992年 | 6篇 |
1991年 | 7篇 |
1990年 | 5篇 |
1989年 | 2篇 |
1987年 | 1篇 |
1985年 | 1篇 |
1984年 | 1篇 |
排序方式: 共有488条查询结果,搜索用时 31 毫秒
91.
针对SP锅炉振打清灰装置经常出现T型带孔螺栓振断、振打锤磨损、振打杆和传动杆卡死等现象,为了保证SP锅炉振打清灰装置高效、稳定运行,减少设备的维修费用,提高清灰效果。 相似文献
92.
高硼铸钢锤头的研究和应用 总被引:1,自引:0,他引:1
利用新研制的高硼耐磨铸钢制造锤头,由于其硼化物的显微硬度高(1400~1600Hv)且孤立分布,基体是强韧性好的板条状马氏体,锤头使用中不易磨损和剥落,基体抗疲劳能力强,不易产生裂纹,锤头耐磨性好,使用寿命达到高锰钢锤头的4倍以上,比中铬合金钢锤头和镍硬I号铸铁锤头寿命分别提高55.8%和41.9%。高硼铸钢锤头合金加入量少,生产工艺简便,生产成本与高锰钢相当,比中铬合金铸钢和镍硬I号铸铁降低40%以上。使用高硼铸钢锤头,使材料消耗降低,减少了更换次数,提高了生产作业率。 相似文献
93.
姬晶 《机械工人(热加工)》2004,(6):44-44,47
粉碎机所需要的悬挂式锤头以往大多采用ZGMn13生产,由于在粉碎较硬的物料时锤头受冲击力大,线速度高,将高锰钢表面硬化层迅速剥掉,缩短了使用寿命。我们将ZG45cCrMnsiMoRE在熔炼出炉时进行变质处理,生产耐磨铸钢锤头铸件,并采用局部淬火及连续回火的工艺,其耐磨性是高锰钢的1.5-2倍以上,同时冲击韧度也满足了要求。 相似文献
94.
95.
我厂二期配煤系统使用了2台(1开1备)PCD-1825锤式粉碎机,是80年代末国内设计制造的先进破碎设备,具有调整转子转数和反击板间隙大小的功能。在实际生产中,存在粉碎能力过大,粒度过细,虽然我们将反击板间隙调至最大,转子转速调至最低,但配合煤细度值仍高达85%,且粒度分布不均,<1mm粒度的高达68%(无<0.5mm筛子),见表1。1原因分析经上述原因分析,影响配合煤粒度分布因素除转子转数和反击板间隙外,还与粉碎机处理量、锤头数量、排列方式及料流分布等因素有关。PCD-1825粉碎机原设计108个锤… 相似文献
96.
凡使用过PCF-2018锤式破碎机的企业,对于它400t/h的破碎能力都不容置疑,但是它的锤头磨损太快。以本公司的一台PCF-2018锤式破碎机为例,平时为两条1200t/d水泥熟料回转窑供料,由于矿石磨蚀性高,一般情况下,7d就需要更换一套锤头(36只)。以使用7d、每套锤头5万元来计算,锤头的年使用费就达到了5×365/7=260万元。为此,我们进行了技术攻关,形成了一套比较成熟的PCF-2018锤式破碎机高锰钢锤头的修复工艺。 相似文献
97.
太阳能级多晶硅纯度为"6个9",其棒料纯度高、硬度大,在破碎过程中不能受到金属和碳等杂质的污染。本文阐述一种多晶硅棒料破碎筛分机的设计,并通过计算说明了锤杆及锤头参数的选取。该装置采用锤式冲击破碎,锤头与硅棒接触面积小、接触时间短。直接参与破碎的零件采用硬质合金,其他与多晶硅接触的零件采用超高分子量聚乙烯板隔离,不污染多晶硅。本机结构简单,设计合理,具有较好的实用性. 相似文献
98.
1破碎机转子锤头移位故障情况
转子锤头移位是指锤式破碎机的锤头在频繁的冲击作用下,锤盘与主轴及其间的平键受剪切变形或磨损,形成相当大的间隙,导致锤盘与主轴之间旋转错位,使锤头严重偏离名义位置。由于转子质心偏离旋转轴线而失衡,兼因锤头工作间隔时间的改变,产生剧烈的振动。 相似文献
99.
某厂PCX-Ⅳ-40A型熟料破碎机于2002年12月投入使用,破碎立窑熟料。使用的锤头除3副为原厂的,其余均为本地仿原结构的自制锤头。原厂锤头的使用寿命分别为3057h、2733h和2280h,从耐磨性能看,好于本地生产的。这两类锤头均表现为使用初期出料较细,粉料含量较多,但工作面磨损较快,当出料明显变粗后,需更换工作面或锤头。为提高锤头的使用寿命和降低生产费用,我们渐次对锤头结构进行改进,取得了不错的效果。 相似文献
100.
2003年底,我公司技改时,选用PCF-70I型细碎锤式破碎机作为石灰石二级破碎设备,投产不久即暴露出两大缺陷:一是锤头和筛条被打碎引发的设备故障特别多;二是锤头价格高,且备件在外地生产,供货不方便。为此,参考环锤式破碎机的相关资料,设计了专用环式锤头,自2004年11月3日使用后情况良好。 相似文献