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镁炭质整体出钢口的生产工艺优化 总被引:1,自引:1,他引:0
介绍了镁炭质整体出钢口的损毁机理及生产工艺过程 ,对影响整体出钢口质量的工艺因素进行了分析和优化。结果表明 :选用MgO含量大于 98%、临界粒度为 3mm ,并且CaO/SiO2 ≥ 2的电熔镁砂和纯度较高的 + 1 98鳞片石墨作主要原料 ,采用Al-Mg合金粉和SiC的混合物作为复合抗氧化剂 ,加热镁砂骨料和酚醛树脂等 ,可以有效提高镁炭质出钢口的性能。改进后的镁炭质出钢口在太钢二炼钢转炉上实际使用 ,寿命大大提高。 相似文献
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通过选用特殊加工的电熔镁砂,改变镁炭砖的粒度组成及添加剂,开发了新型抗高铁熔渣的镁炭砖。在使用中,该砖具有较强的对熔渣的亲合力,挂渣效果好,同时与传统镁炭砖相比又具有很强的抗侵蚀性和较高的高温强度。该砖在天津钢管公司150tUHP电炉上使用,表现出对高铁氧化物熔渣极强的适应性,1999年初使用炉龄首次突破400炉大关。 相似文献
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镁炭质实物质量除了根据低温(200℃)处理后的显气孔率、体积密度、常温耐压强度和高温抗折强度等物理性能来判断外,还应考查镁炭质耐火材料经高温还原气氛下处理后的上述物理性能,抗氧化性能,显微结构及物相组成等。根据不同的使用条件选择不同档次和品位的制品,既可满足生产的需要又经济实惠。 相似文献
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以平炉用精炼包冶炼工艺参数为依据,分析了LF精炼包渣线用镁炭砖蚀损的主要因素;提出改进镁炭砖用结合剂、添加高活性的合金粉、提高镁砂的CaO/SiO2比和加入合成原料等措施,提高镁炭砖的抗氧化性和抗法侵蚀性能,从而满足了平炉用精炼包冶炼工艺用耐火材料的要求。 相似文献
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本文通过首钢三个炼钢厂与国内外主要钢厂转炉炉龄的对比,分析了首钢转炉炉龄低的原因,提出了提高炉龄的措施和建议,分析结果表明,提高镁炭砖质量是提高炉的基础,冶操作则对炉高低起着决定性的作用。 相似文献