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1.
本文利用三维流场数值计算方法,研究用一种水口浇铸不同断面板坯时,结晶器内的钢水流动状态。计算结果表明,浇铸220×1000mm板坯的水口,完全可用来浇铸220×850mm的板坯;水口流出的钢水对结晶器窄边铜板的最大冲击速度,前者是0.059m/s,后者是0.01m/s。最大速度冲击点距液面深度,前者是248.4mm,后者是161.6mm。两种情况下,钢水在结晶器内的流动状态差别较大。  相似文献   
2.
利用数模研究了钢水在常密度和密度变化两种条件时,中间包内的流场、温度场和钢水平均停留时间.计算结果说明高温钢水在中间包内流动时,不能忽略自然对流流动,密度随温度变化时,钢水沿着液面流到水口区,没有短路流现象,最短滞流时间150s,进出口温差46℃,其流场和温度场与常密度条件下的正好相反.  相似文献   
3.
板坯中间包钢水流动的热态水模   总被引:6,自引:0,他引:6  
本文用热态水模研究板坯连铸机中间包人钢水流动的规律。试验结果证实,由于中间包散热使钢水密度不均匀,在浮力作用下,钢水的流动状态与常时完全相反,板坯中间包内自然对流的影响不能忽略。  相似文献   
4.
通过四因素三水平的正交设计法进行了27次水模试验。经方差分析,吹气与不吹气因素对颗粒的上浮率有显著影响。中间包熔池经吹气后,可改善停留时间分布,使中间包流场更趋合理,从而提高了颗粒的上浮率。  相似文献   
5.
通过向中间包内吹入惰性气体的水模实验研究,提出了净化钢液的吹气工艺及设备参数,为进一步进行工业性试验提供了理论依据。  相似文献   
6.
通过冷态试验,提出车轮钢中大型夹杂物的形成机理,一是浇注前期钢水从直孔型模底砖冲入模内后,会在中心液面上形成峰涌现象,将浮在液面上的大型夹杂物推向钢锭四周的凝固前沿,造成钢锭四周大型夹杂物富集带。另一是浇注后期,钢锭液面由于散热温度降低,钢水会依托浮在液面的大型夹杂物进行非均质形核、凝固,当包裹着大型夹杂物的凝固层达到一定的体积后,其比重大于钢水的比重时,就会沉入锭底,形成沉积锥大型夹杂物分布带。本文根据大型夹杂物形成机理,在生产中采取了相应的改进措施,使夹杂废品率由5.07%降到2.05%,下降了50.69%。  相似文献   
7.
底吹对转炉溅渣护炉的影响   总被引:3,自引:0,他引:3  
采用水力学模型的研究方法,针对马钢50t复吹转炉溅渣护炉工艺进行了冷态模拟实验,分析底部吹气流量对溅渣护炉效果的影响,得出的优化工艺参数为:高温溅渣,枪位为1800mm左右,喷吹氮气的流量在11500Nm^3/h以上,压力为1.0MPa底吹流量控制在40~80Nm^3/h。  相似文献   
8.
通过向中间包内吹入惰性气体的水模实验研究,提出了净化钢液的吹气工艺及设备参数,为进一步进行工业性试验提供了理论依据.  相似文献   
9.
对马钢六流方坯连铸机T型中间包内腔优化的水模试验研究,在中间包内设置适当的纵向或横向挡墙,可以把大包注入的钢水较均匀地分配给各水口,减小各水口间的温差,尤其是解决了1,6流水口的低温状况.横向挡墙已在工业生产中采用,效果良好.  相似文献   
10.
本水模试验通过四因素三水平的正交设计法进行了27次试验,经方差分析法分析了各因素、水平对平均停留时间的影响。试验表明M公司二钢厂设计的Ⅱ号导引孔可在生产实践中应用。对双流水平连铸中间包吹氩也作了初步的探讨。  相似文献   
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