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介绍了济钢第一炼铁厂 6#高炉利用高炉冷却壁进出水温差实施炉体检测的装备配置和通过水温差及炉体热负荷间接判断炉墙结厚、渣皮脱落以及冷却壁状态诊断的应用情况。实践证明 ,该在线检测系统能及时发现冷却水管漏水、堵塞等故障 ,有利于延长冷却壁的寿命 ,且该系统软件界面友好、直观 ,对准确判断、分析高炉炉况有直接的帮助意义 相似文献
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济钢一炼铁厂5座高炉先后在炉腹至炉身下部安装了不同数量的铸钢冷却壁,生产实践表明,铸钢冷却壁热面温度比球墨铸铁冷却壁低,在高炉高热负荷区域采用铸钢冷却壁有利于延长高炉炉体寿命。 相似文献
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对济钢4号高炉喷吹焦炉煤气工业试验进行了总结。工业试验结果表明:如果企业焦炉煤气资源过剩,选择高炉喷吹焦炉煤气能够产生一定的经济效益,并且能够减少CO_2排放;只要确定的高炉喷吹焦炉煤气工艺路线正确、方法得当,喷吹焦炉煤气的安全问题是完全能够得到保证的;4号高炉喷气量在62.51 m~3/t时,能够降低焦比5.28 kg/t,降低煤比40.63 kg/t,吨铁成本降低10.42元/t,减少CO_2排放量75 kg/t。 相似文献
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针对高炉风口区冷却壁上端容易损坏漏水,影响高炉长寿的问题,分析认为,主要原因是该部位已处于炉腹高温区,铸铁冷却壁不适应高温环境所致。为此,开发应用了一种新型叠合式冷却壁,将风口区铸铁冷却壁上端易损坏部位减薄,在减薄部位叠加一层能够独立冷却的紫铜冷却板,从而增强了炉体耐热性,使风口区冷却壁寿命由1.5a延长到2.25a以上。 相似文献
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1 引言 济钢一铁厂有350m~3高炉6座,80年代初,随着高炉强化水平的提高,炉缸寿命受到威胁,炉缸烧穿事故接连发生。80年代中后期高炉采用自焙炭砖砌筑炉缸、炉底,并采用钒钛矿护炉技术,基本杜绝炉缸烧穿事故。进入90年代,随着原燃料条件的改善,高炉 相似文献
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分析了高炉晚期炉体传统维护方法的问题,在济钢一铁厂1^#高炉上探索了炉壁压注造衬的技术。 相似文献
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对套筒式高炉煤气放散阀的开发及应用进行了阐述.济钢350m3高炉的实践表明,改进后的套简式高炉煤气放散阀的使用寿命与普通煤气放散阀相比大幅度增加. 相似文献
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高炉解剖研究成果表明,软熔带一般是倒“V”形,软熔带中的“焦窗”起“透气”作用“。平坦形”和“馒头形”料面均影响高炉透气性,不利于高炉顺行,分析溜槽布料与料面形状的关系也表明“漏斗形”料面是炉况稳定的合理料面。并提出通过使用附加焦或正常料焦批等建立与维“护漏斗形”料面的简易方法。 相似文献
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通过对制造富氧空气的几种方法的比较,将膜法富氧技术应用于热风炉,开发了富氧燃烧技术。试验表明,热风炉使用膜法富氧技术将助燃空气含氧量提高到24%左右时,实际可提高风温近40℃。 相似文献
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