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冯桂晓  刘晓 《小氮肥》2009,37(12):19-20
1 存在的问题 阳煤集团烟台巨力化肥有限公司现有2套变换系统,其中1套采用全低变工艺流程。1#变换炉为祝800mm,有效内径为观400mm;催化剂床层为3层,第1层装填0.5m3旧中变催化剂和2.6m3抗毒低变催化剂,第2层和第3层均装填6.8m3低变催化剂。  相似文献   
3.
该文介绍了以中中低低变换工艺对全低变工艺进行改造 ,克服了全低变工艺催化剂易失活、阻力上升快和设备腐蚀严重等缺点 ,改造后系统压差 0 0 5MPa ,吨氨蒸汽消耗 2 40kg以下 ,节能效果显著。  相似文献   
4.
冯桂晓 《中氮肥》2010,(2):17-18
烟台巨力化肥有限公司(原莱阳化肥厂)现有2套尿素生产装置,原设计1号系统生产能力为40kt/a,2号系统为60kt/a,均采用水溶液全循环生产工艺。近年来为稳定生产工况,降低生产成本,提高产品质量,对2套装置相继进行了技术改造。几经挖潜,现2套装置的生产能力已达到150kt/a,取得了良好的经济效益。本文将2号系统的尿素合成塔和一吸塔的技术改造情况做一简单介绍。  相似文献   
5.
冯桂晓 《小氮肥》2007,35(1):22-23
山东烟台巨力化肥有限公司现有两套尿素生产装置(1^#系统原设计规模为40kt/a,2^#系统为60kt/a)。均采用水溶液全循环法生产工艺。为稳定生产工况、降低生产成本、提高产品质量,近年来,对两套装置进行了系统的技术改造,均采用宁波远东化工科技有限公司的专利技术,现两套装置的生产能力都已达到150kt/a,取得了良好的经济效益。现简单介绍2^#系统的尿素合成塔和一吸塔的技术改造情况。  相似文献   
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