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1.
间歇冻结控制人工冻土冻胀的试验研究 总被引:5,自引:1,他引:5
土体冻胀容易引起地表产生不均匀变形,因此控制冻胀的产生和发展始终是人工冻结技术的重要课题.通过试验比较了人工冻土在连续冻结模式、控制时间的间歇冻结模式和控制深度的间歇冻结模式下,土体冻胀的发展变化规律及冻胀控制与冻结模式之间的关系.结果表明:与连续冻结和控制时间的试验相比,在冻结锋面趋于稳定和温度梯度趋于恒定前,采用控制冻深的间歇冻结模式能够有效地抑制人工冻土冻胀的发展,冻胀量仅为连续冻结模式的19.8%;不同的变温起始时间对冻土冻胀控制的效果不同,在冻结过程刚刚进入拟稳定阶段时,迅速改变冷端温度,将使土样内的温度场不能达到稳定状态,从而推迟起始冻胀的时间,抑制冻胀的产生. 相似文献
2.
主井箕斗装载硐室处于矿井的咽喉部位,设计断面大、受力复杂、服务于矿井全周期,箕斗装载硐室是否稳定直接影响着整个煤矿的生产运营.采用ANSYS建立箕斗装载硐室的三维地质力学模型,基于FLAC3D模拟分析开挖与支护条件下箕斗装载硐室围岩位移场和塑性区的演化规律,确定锚杆(索)合理的间排距.基于新奥法思想,采用锚杆(索)测力... 相似文献
3.
4.
5.
我厂生产图1所示的刹车凸轮,过去是在一台机械仿形铣床上加工的。该铣床结构复杂,零部件容易磨损,加工精度难以保证。为解决这一问题,我们把本厂一台二号普通立式铣床改装成单座标液压随动价形铣床,用来加工凸轮,仿形误差 0.03 mm,重复精度达 0.02 mm。这台机床自 80年使用以来 相似文献
6.
我厂大型金工车间有一些苏制HP—5和2A660型Φ220落地镗床,它们在日常工作和大修理之后发生过下滑板进给爬行,快速移动时主立柱抖动、拖动电机电流增大的问题。既影响机床工作精度,也加速了机械、电器元件的损坏,爬行严重时甚至无法正常工作。 HP—5型Φ220落地镗床(2A660型亦同)的下滑板和床身导轨之间滑动表面的结构形式为V—V—平型,V型导轨的顶角为80°。这种形式的导轨有导向性好、定位稳定、精度保持性高、可以承受多向力等优点。缺点是制造和修理比较困难,而且要求导轨具有很高的几何精度和光洁度,各导轨的工作表面在工作状态下要有良好的接触精度和润滑才能达到理想的效果。在以往的大修工作中,床身导轨采用精创或精铣修复, 相似文献
7.
本文阐述了混匀堆料机行走车轮啃轨现象解决的过程。认为台车结构不合理、配重不均衡、车轮轮压过大、支腿刚度不够等是造成啃轨的真正原因,并据此提出了相应的改进措施,消除了车轮啃轨现象。 相似文献
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9.
本文从原理上对堆取料机运行过程中出现的“啃轨现象”进行了全面系统的分析,在反复试验的基础上总结出各种造成堆取料机啃轨机理的检测方法。为广大从事堆取料机维护工作的工程技术人员提供了参考思路。 相似文献
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