排序方式: 共有13条查询结果,搜索用时 15 毫秒
1.
2.
3.
4.
<正>1裂纹产生的原因我公司某5000td水泥熟料生产线,在停窑检修时,发现矿渣立磨辊座摇臂与连杆摇臂部分内孔处均存在一些微小裂纹,经过对裂纹深度、形状的分析,初步确定裂纹产生的原因有以下几点:一是由于铸件本身存在铸造缺陷,如气孔、夹渣、砂眼等,造成应力集中,在运转过程中产生裂纹,并慢慢延伸到表层。 相似文献
5.
选粉机是矿渣立式辊磨机(以下简称“矿渣立磨”)最重要的部分之一,其功能是将研磨后合格的成品,同引导气流一起,经壳体出口管道进入除尘器;而半成品颗粒(超过规定尺寸)被向外抛出并在重力作用下下沉,离开离心力范围后,被收集到一个收集器中返回到磨机重新进行粉磨。引导气流是通过导风板装置形成的,导风板使粉末与空气的混合物从垂直上升进入切向流动,并且成品的细度取决于导风板之间的间隙、导风板自身的角度和转子的转速。传统的导风板装置都是设计成固定不可调的形式,这样一台磨机成品料细度的可控方式比较单一,研磨物料的种类受到限制。本文介绍一种新型可调式导风板装置,该装置使一台磨机成品料细度的可控方式变得多样化,而且简单易行,操作方便;并且能实现一台磨机研磨不同种类的物料,使磨机产品实现多样化,从而让使用者得到更高的经济效益。 相似文献
6.
为制备高性能硅(Si)基锗(Ge)外延材料,采用基于减压化学气相淀积系统(reduced pressure chemical vapor deposition,RPCVD)工艺的低温/高温(low temperature/high temperature,LT/HT)生长技术制备了厚度为1μm的Ge外延材料样品1、2,其中,LT阶段的生长温度为400~450℃,HT阶段的生长温度为700℃。通过原子力显微镜(atomic force microscope,AFM)测试得到样品1、2的材料表面粗糙度均方根(root mean square,RMS)分别为0.66、0.86 nm,样品表面光滑程度较好。同时,根据X射线衍射(X-ray diffraction,XRD)的测试结果得到样品1、2的应变度分别为0.21%、0.23%,Ge的衍射峰对称较好,表明材料结晶质量较高。通过对样品Ⅰ~Ⅳ进行热稳定性试验发现,在700℃条件下对Ge外延材料进行循环热退火,材料可以获得最好的晶体质量。 相似文献
7.
1裂纹产生的原因
我公司某5000t/d水泥熟料生产线,在停窑检修时.发现矿渣立磨辊座摇臂与连杆摇臂部分内孔处均存在一些微小裂纹。经过对裂纹深度、形状的分析,初步确定裂纹产生的原因有以下几点: 相似文献
8.
9.
<正>1裂纹产生的原因我公司某5000t/d水泥熟料生产线,在停窑检修时,发现矿渣立磨辊座摇臂与连杆摇臂部分内孔处均存在一些微小裂纹,经过对裂纹深度、形状的分析,初步确定裂纹产生的原因有以下几点: 相似文献
10.