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油溶性破乳剂的研究与应用 总被引:1,自引:0,他引:1
中原油田所辖卫城油田原油物性较差 ,采出原油破乳脱水难 ,是中原油田一直未能彻底解决的问题 ,2 0 0 0年 3月 ,从分析原油物性入手 ,找出卫城原油含胶质高、粘度大是其破乳脱水困难的主要因素。对 4种单剂与氟碳活性剂复合交联 ,生成的油溶性破乳剂同目前卫城原油破乳脱水用的PA - 0 4及ZSP92 0 1进行对比试验 ,筛选出破乳脱水效果好的 4种破乳剂。现场应用 2年来 ,破乳脱水效果好。1 卫城油田原油物性及脱水现状(1)采油三厂卫城油田原油物性。对采油三厂卫城油田原油物性进行分析 ,主要分析原油的相对密度、含蜡、含沥青、含胶质等数据 … 相似文献
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油井自生泡沫洗盐技术及其应用 总被引:1,自引:0,他引:1
中原油田一些区块的油井严重结盐,导致供液不足,产油量下降.对现用各种清防盐技术的应用效果进行了分析.清水洗盐法用于低压油井时有效期过短,洗盐周期为5~7天,其中生产期仅1~2天.地层水洗盐法效果略好,但用水量大,洗盐时间长,室内溶盐实验结果表明,洗盐水含盐量越大、流速越大,溶盐量越小.使用液体抑盐剂一般可延长洗盐周期5~10天,在产液量大、动液面高、结盐严重的油井只能延长洗盐周期1~2天,且固体防盐剂的释放速率和释放量不易控制.研发了通过两种溶液混合、反应、生成CO2气和N2气的自生气溶液体系,筛选出了一种复配起泡剂:在室内泡沫洗盐实验装置上,含1%起泡剂的自生气溶液起泡体系在60℃下以1.5和3.0m/s的流速通过储盐管,其溶盐量分别比清水增大54%和47%.在10口低压油井上用该泡沫体系洗盐,平均有效期超过30天.其中文13-160井的洗井周期由5天增至41天以上,产油量基本恢复.图2表3. 相似文献
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1 .结垢原因分析W#站所辖油井共 10口 ,平均日产液 2 5 1t,日产油 4 3t ,综合含水 83% ,属胡七南块、胡十块和胡十三块三个区块 ,全站产出液经W#站外输、1#站阀组、 11#站阀组、 2 8#站阀组到胡二注集输站。1995年以来 ,W#站输送压力高达 1 0~1 8MPa ,输送压力高导致油井回压高 ,严重影响油井正常生产 ,同时对设备、管线、泵安全运行造成严重影响。经监测表明 :W#— 1#站— 11#站干线结垢是导致W#站干线输送压力高的主要原因 ,该段管线规格 φ114× 4mm ,长度 12 0 0m。对W#站各油井及混合样、 1#站阀组混合样介质中离子成份… 相似文献
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1 站内土壤腐蚀性调查(1 )土壤腐蚀性综合分析。采用国际上通用的综合评价指标评价站内土壤的腐蚀性 ,主要评价指标有土壤电阻率、氧化还原电位、pH值、含水量、硫化物、硫酸盐含量、氯离子含量、硫酸盐还原菌含量等。选择 4个区域进行测试 ,根据SY T0 0 87—85对测试结果进行评价 ,4# 测试地点评价指数总和为 - 8,属于中等腐蚀 ,1 # 、 2 # 、 3# 测试地点评价指数总和分别为 - 1 2、 - 1 2、 - 1 1 ,均属于强腐蚀。测试数据表明该站土壤的电阻率低 ,含水高 ,含有硫酸盐还原菌 ,含SO2 -4 、Cl-、S2 较高 ,腐蚀性较强 ,测试还表… 相似文献
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液态CO_2注入橇广泛应用于油田的强化采油和控水,设备设施在低温高压下运行,液态CO_2受热极易汽化,为防止设备超压,应设置紧急泄放装置。把整个装置封闭系统作为一个容器,采用HYSYS动态泄压模型及动态求解器对容器的泄压过程进行计算。泄压过程中动态参数如压力、温度和泄放量的获取和研究对CO_2注入橇的设计和现场操作具有重要意义。HYSYS动态泄压模块模拟结果显示,泄压过程中压力的降低有一个加速到减速的过程,系统温度近似呈线性变化,泄放量的变化规律与容器压力类似。绝热工况下所需孔板泄放面积为7 096 mm~2,火灾工况下所需孔板泄放面积为8 053 mm2。 相似文献
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