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1.
成国日 《中氮肥》2002,(2):23-24
为降低能耗和达到环保要求,许多碳铵生产企业采用了“一点加水、逐级提浓”的氨回收技术,将软水补充至碳化清洁塔,并通过依次提高压力,吸收精炼再生气和合成放空气中的氨,形成180-200tt稀氨水送碳化生产碳铵。该技术的应用,使许多碳铵厂收到了良好的经济效益和环境效益。近年来,受市场影响,碳铵销售状况逐年下降,碳铵企业大都转产尿素,相应精炼、合成工序回收氨水的用途也成为人们关心的问题。有企业将这部分氨水送尿素解吸塔,也有的企业为达到环保要求,采用回收稀氨水作为循环水系统补充水,但这些措施在操作上均存在一定问题:回收氨水浓度较低,补充至解吸塔会造成设备处理能力不足,蒸汽消耗明显上升,即使解吸后的氨返回生产系统,在操作不良的状态下,也易造成尿素生产水碳比的不平衡,无法体现氨回收效果。  相似文献   
2.
尿素生产技术进展及下游产品开发   总被引:4,自引:0,他引:4  
成国日  尚秋香 《煤化工》2002,30(3):13-16
介绍了国内外近年来尿素生产技术的新进展 ;分析了几种尿素下游产品的开发前景  相似文献   
3.
4.
以山西丰喜华瑞煤化工有限公司实施焦炉煤气为原料,生产18万t合成氨、加工30万t尿素项目为例,介绍了利用焦炉煤气富氧催化转化生产合成气项目的设计工艺路线、主要设备选型和投资建设情况,从生产成本和经济效益两方面与以煤为原料的"18.30"项目进行了比较。  相似文献   
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