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前言 本公司二线1000t/d带离线式分解炉新型干法回转窑,是由南京院设计并于1999年10月点火投产的国内较早的一条水泥生产线。其分解炉的规格为Ф33001800,离线式分解炉燃烧用气体含氧量高于在线式,不仅有利于低质煤的燃烧,而且,分解炉体积可以小一些,可节省投资。当时采用“分料操作”,即70%左右的生料由C4到旋风筒入分解炉完成CaCO3分解。 相似文献
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1存在的问题我公司石灰石破碎采用PFC2018单段锤式破碎机,经过一段时间运行后,发现该破碎机锤头磨损消耗大,使用寿命短。改用更好耐磨性材质制作该锤头,试用后其效果也不明显。据统计,2005年破碎石灰石70多万吨,共消耗锤头30多套,每套36只锤头最多只能破碎石灰石2.5万t左右,每年消耗锤头费用就达190多万元,生产成本增高。 相似文献
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本文从分析以铁氧体为基片制作微波器件工艺中出现的附着力遭到破坏的异常现象出发,提出了铁氧体内掺杂元素在热处理过程中可能通过晶粒间界扩散进入钽层、改变了钽层的成分、结构与内应力而导致钽层附着力的破坏这一设想,经透射电子显微镜能谱分析,发现在钽-金膜的X-光电子能谱中出现铝的KαX-射线特征峰。初步断定了上述设想的正确性。随后用固体物理中有关晶体结构、缺陷、烧结过程中的晶体生长及固相扩散等理论对分析结果进行了讨论。鉴于该分析法误差较大、灵敏度较低,为进一步证实上述设想的正确性,还需要作灵敏度、精度更高的俄歇能谱分析。 相似文献
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1问题我厂φ3m×11m水泥磨机一、二仓隔仓板都是由提升式双层内外圈蓖板和盲板组成。由于内、外圈蓖板安装时不牢固,使得内圈蓖板经常滑动进而产生较大的缝隙,甚至螺栓折断而翻倒造成混仓。有时磨机台时产量仅为20t/h左右,电耗大,严重影响正常生产。2分析因蓖板外圈有4个螺栓连接在中间扬料板的支架上,而且靠近筒体壁有阶梯衬板压紧(见图1),因此作用在外圈蓖板上的冲击力较小,外圈蓖板和盲板基本上不会产生滑动。而内圈蓖板只有2个螺栓固定在中间支架上,且受研磨体的作用产生滑动相对较大,磨损也较快,甚至螺栓折… 相似文献
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1存在问题我公司二线水平推动篦冷机于1999年投入使用,采用干油站集中润滑系统,由加油泵、润滑泵、过滤器、分配器和高压油管等组成。操作时每2h开动润滑泵5min,对滚动轴承及滑动板进行润滑密封。经过几年的运行,该润滑系统出现了润滑油脂打不上、油管堵塞或破损、油分配器无法动作供油等现象,尤其是风室内的滑动梁滚轮较严重。 相似文献
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我公司一线600t/d窑改造为1100t/d窑外分解窑后,由于原配备Φ3.5m×6.0m风扫生料磨机台时产量最高为62t/h,已不能满足窑改造后生产能力的要求,必须进行技术改造。通过对现状分析核算,可按3个方面分步实施:1)磨机筒体加长2m;2)改造原电动机使其功率增大;3)磨头增加辊压机系统。1 相似文献
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我公司Φ3.5m×6.0m风扫烘干生料磨采用边缘传动,主减速器为一级硬齿面传动,速比为6.7,功率1000kW。2004年3月下旬该减速器高速轴发生断裂,断裂位置见图1。为减少对生产的影响,我们采用“挖孔种植”镶嵌法修复。图1高速齿轮轴断裂处示意对断裂齿轮轴进行加工,在断裂端面钻孔,直 相似文献
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球磨机及其主减速器、主电动机轴瓦以及高温风机轴承等,一般皆选用稀油站作循环润滑。稀油站内采用齿轮油泵较普遍,虽然设计时稀油站都运用连锁控制自动切换另一台备用油泵,当油泵缺油或断油时主机都会自动报警停机,但是有时会出现不报警跳停或跳停过于频繁的现象,对生产造成很大的影响。因此稀油站齿轮油泵运行维护管理是否可靠显得十分需要。 相似文献
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