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1.
针对潜山油藏顶面构造识别难度大、裂缝预测难度大、非均质性强、直井注水开发效果不理想这一开发难点,进行了直平组合注水开发技术研究,对水平井各项参数进行了优化设计。现场实践证明直平组合注水开发潜山油藏能够有效减缓水窜、提高储量动用程度,对类似潜山油藏的开发具有重要指导意义。  相似文献   
2.
辽河油田二次开发技术探索及实践   总被引:1,自引:0,他引:1  
二次开发就是应用新技术重新开发老油田,提高油田采油速度,改善开发效果,进一步提高老油田的采收率。其背景是七八十年代发现并开发建设的老油田,油藏地质条件相对较好,原有开发方式与油藏地质特点不适应,开发没有取得预期效果,目前濒临废弃。但按现有技术条件评价,油藏有继续提高采收率的潜力。为此,对在现开发方式下已濒临废弃的老油田,以精细油藏描述为基础,以水平井等新技术为主导,以优化设计为保障,充分利用原地面设备二次开发老油田,有效盘活石油资源,形成较高的产能规模,夯实稳产基础,提高油藏采收率。  相似文献   
3.
辽河油田双6储气库自2014年投入运行以来,已经历了“六注四采”的平稳高效运行,2018年在中国石油各大储气库中率先实现达容扩容,第6注气期末库存量达53.27×108m3,达容率为129%。针对储气库未来扩容方向不明晰的问题,从气藏的地质特征和开发动态分析出发,综合运用动、静态资料和观察井监测数据,结合数值模拟技术,分析研究储气库的注采状况、压力变化、气液界面变化、圈闭密封性等情况,并在此基础上进行扩容调峰的潜力评价。研究结果表明,储气库的注采能力逐年趋好,采用的直井-水平井组合井网极大提高了运行效率,在反复注采过程中,原油的采出和边水外推是储气库扩容的主要原因。在生产动态分析的基础上,结合区块地质特征,新增部署15口注采井,预计新井实施后,库容的控制程度可提高至95%以上。研究成果为现场生产管理及扩容调峰提供了依据,对同类型储气库建设具有一定指导意义。  相似文献   
4.
基于差分进化算法,建立了复合材料铝蜂窝夹芯筒优化设计程序。分析了优化设计的特点,针对基本差分进化算法自身的缺陷,对变异率和交叉率做出调整,提出一种改进的自适应差分进化算法,使得改进的算法具有较快的寻优速度和较好的全局搜索能力。开展了对复合材料铝蜂窝夹芯筒以质量最小为目标的优化设计。数值函数试验和工程仿真算例验证了改进的差分进化算法具有较好的全局收敛性,仿真结果表明,改进的算法较原算法可使铝蜂窝夹芯筒的质量减小15%。  相似文献   
5.
针对水驱砂岩油藏开发末期,水流优势通道发育影响水驱开发效果的问题,以单砂体为单元,综合运用动静态资料,通过自适应栅状流动模拟,结合动态监测及新井测井解释资料反复校验,形成了应用资料广、综合因素全、研究单元细、可靠程度高的水流优势通道识别与预测技术,在马20块开展应用,有效的指导了高含水油藏水驱挖潜。  相似文献   
6.
盛聪 《特种油气藏》2012,19(3):84-86,155
综合运用动态分析、数值模拟、油藏工程等方法,系统评价新海27块二次开发实施效果,认识到二次开发虽然取得较好的效果,但是由于段间差异造成水平井段动用不均,且新增储量未充分动用,因此仍具有一定的剩余潜力,提出了二次开发部署意见及调整方向。经现场实施后获得初步效果,新投产水平井初期日产油为10 t/d以上,断块日产量恢复到280 t/d,为全面实现二次开发指标提供了有力的技术支撑,对于进一步完善二次开发技术体系具有重要的指导意义。  相似文献   
7.
兴隆台潜山是辽河油田近年发现的规模最大的整装油藏。储层巨厚、含油幅度超过2000m,潜山内幕复杂、岩性多样、储层具有双重介质特征、非均质性极强。通过在各开发阶段有针对性的深入开展油水井动态分析工作,不断深化油藏认识,系统总结油水运动规律,创新设计了水平井、四段七层纵叠平错的立体开发井网,并首次探索底部注水、顶部注气的能量补充方式,有效解决了深层巨厚潜山储量动用难度大、稳产难度大的问题,在兴古潜山带已形成亿吨级储量规模,建成了百万吨生产能力,实现了潜山油藏高效开发。  相似文献   
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