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1.
管章峰  翟庆茂 《水泥》2001,(4):32-33
我厂的 6号水泥窑为Φ 3m/2. 88m× 65m带多筒冷却机的回转窑。在回转窑的出料端筒体上均布安装 11个冷却筒,筒体入冷却筒的下料口及四周装有铁砖,保护下料口和与筒体连接的座板及短节的运转安全。 1997年 7月经技术改造煅烧富矿氧化铝熟料。由于富矿氧化铝熟料在矿物组成、窑的转速、烧结温度上与水泥熟料有较大区别,原有铁砖材质的使用性能不适应生产运转要求,停窑次数增多,设备运转率降低。 1故障及原因分析 1. 1铁砖及下料口铁砖频繁掉落   铁砖属铸件,存在铸造误差,安装时与筒体存在装配间隙。由于窑的转速比原来提高一倍…  相似文献   
2.
以5#窑窑尾密封改造为例,论述了改造前后设备构造及运转机理,并介绍了实际运转效果。  相似文献   
3.
1原密封结构和密封效果   我厂 3号Φ 3. 6m× 65m带料浆蒸发机的湿法窑,窑头窑尾原均采用组合式密封结构,见图 1、 2。       图 1改造前窑头密封结构   图 2改造前窑尾密封结构   窑头密封效果不理想,主要表现在弹簧钢片经常变形、上挠,加上窑头上下、左右摆动,重叠钢片和窑头套筒不能很好结合,加大窑头的漏风量,降低了二次风温度,从而影响煤粉燃烧速度,增大热损失。   窑尾密封装置的缺陷:窑尾筒体摆动时,活动套筒调节不灵活,再加上制作安装误差,固定摩擦片同活动摩擦片不能紧密贴合,导致摩擦片局部磨损严重…  相似文献   
4.
湿法回转窑窑头窑尾密封改造   总被引:1,自引:0,他引:1  
1 原密封结构和密封效果 我厂3号φ3.6m×65m带料浆蒸发机的湿法窑,窑头窑尾原均采用组合式密封结构,见图1、2. 窑头密封效果不理想,主要表现在弹簧钢片经常变形、上挠,加上窑头上下、左右摆动,重叠钢片和窑头套筒不能很好结合,加大窑头的漏风量,降低了二次风温度,从而影响煤粉燃烧速度,增大热损失. 窑尾密封装置的缺陷:窑尾筒体摆动时,活动套筒调节不灵活,再加上制作安装误差,固定摩擦片同活动摩擦片不能紧密贴合,导致摩擦片局部磨损严重,间隙加大,增加了漏风量和窑灰外泄,还增加摩擦片消耗和检修费,影响回转窑的综合运转率和产量.  相似文献   
5.
6.
推行ISO9000标准,作为一种优秀的管理模式,能够有效提高企业整体管理水平,体现在质量、生产、设备、计量、服务、供销等各个环节;另一方面,质量认证工作必须与专业管理相结合,才能达到理想的效果。我厂的设备管理在企业通过ISO质量体系认证的过程中,以质量管理体系要求为引线,按程序文件的可执行性、设备管理的可控制性开展设备管理工作,使各项设备管理制度处在质量体系的受控之中,逐步建立设备管理的新模式,为生产提供了良好的设施服务。一、以ISO9001质量管理体系控制各项制度的落实与贯彻1落实《设备两级巡…  相似文献   
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