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分割温度是影响整个复迭制冷系统所需轴功和投资的重要的因素。通过调整分割温度可以找出复迭制冷系统的最佳操作条件。实例研究表明将分割温度从常规状况下折-44℃调整到-38℃,复迭制冷系统的轴功率减少了5.10%,年总费用(TAC)减少了702万元。 相似文献
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利用PRO/Ⅱ软件对胺法气体脱硫工艺进行模拟分析 ,研究了贫胺液中H2 S含量与再生塔的冷凝器、再沸器热负荷的关系 ,指出了胺法气体脱硫生产优化的思路 ,有效地降低了脱硫的能耗 相似文献
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硫化氢对胺法气体脱硫能耗的影响 总被引:1,自引:0,他引:1
利用PRO/Ⅱ软件对胺法气体脱硫工艺进行模拟分析,研究了贫胺液中H_2S含量与再生塔的冷凝器、再沸器热负荷的关系,指出了胺法气体脱硫优化操作的方向,为胺法气体脱硫工艺的生产调优提供理论依据,有效地降低了脱硫的能耗。 相似文献
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脱乙烷塔操作压力对气分装置经济效益的影响 总被引:1,自引:0,他引:1
对于气分装置,丙烯损失最大的部位是脱乙烷塔,而脱乙烷塔的设计受投资影响一般有两种设计方法:高压和低压。笔者利用PRO/Ⅱ软件对气分装置进行模拟分析,研究脱乙烷塔操作压力对气分装置经济效益的影响,同时证明了流程模拟在装置设计中的重要作用。 相似文献
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针对目前炼油厂普遍采用的液化气碱洗法精制工艺存在碱液更换频繁、排废碱渣量大、精制后液化气总硫含量超标等问题,中国石油大学(北京)开发了一套采用新型羰基硫水解催化剂和脱硫醇溶剂的液化气无苛性碱精制脱硫新工艺,并联合山东三维石化工程股份有限公司成功将该工艺工业化应用于中国石油哈尔滨石化分公司液化气精制装置。应用结果表明,该工艺脱硫效果好,精制液化气产品的硫质量分数低于10 μg/g。与传统的碱洗法液化气精制相比较,该工艺无废碱渣排放、水洗水可以直接达标排放。该工艺流程简单,操作条件缓和,羰基硫水解催化剂活性高、寿命长;脱硫醇溶剂可循环再生使用、损耗低。 相似文献
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