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1.
1生产中存在的问题 我公司4500t/d生产线于2010年11月份投产,投产以来熟料生产基本正常:余热发电机组于2011年2月份运行,运行后一直存在AQC炉和SP炉入口温度低,  相似文献   
2.
袁启亮  于文化 《水泥》2011,(11):56-56
水泥生产中,要大量使用一些潮湿、发黏的物料,如电石渣、湿粉煤灰、湿炉渣和脱硫石膏等,生产过程中很容易造成仓壁、下料输送管等部位堵塞,影响连续生产和产品质量,而且这些堵塞部位处理工作量大,劳动强度高。针对该现状,我们进行了一项小的技术改造,在下料口处增加了一套断料检测控制装置,很好地解决了黏性物料易堵塞的难题。  相似文献   
3.
正1生产中存在的问题我公司4 500t/d生产线于2010年11月份投产,投产以来熟料生产基本正常。余热发电机组于2011年2月份运行,运行后一直存在AQC炉和SP炉入口温度低,AQC炉入口温度一般在330℃,SP炉入口温度一般在280℃~300℃,发电机有功功率维持在6 500kW/h,吨熟料发电量平均在28kWh/t,长期制约着我公司余热发电总量。同时出篦冷机熟料温度高,平均在240℃,远  相似文献   
4.
我公司在没有经过大的设备改造前提下,通过优化配料与工艺操作,优化生产工艺和中控操作,对工艺技术改造,提高余热发电等措施,运行效果良好:Φ4.8 m×72 m回转窑产量达到6 500 t/d,吨熟料标准煤耗达到100 kg/t以内,吨熟料综合电耗降低至50 kWh/t以内。  相似文献   
5.
袁启亮  杨开展 《水泥》2007,(9):59-61
我公司5000t/d生产线窑头、窑尾各配一台菲斯特公司DWR1.2喂煤转子秤,该生产线自2005年7月投产至2007年年初以来,喂煤秤运行良好。但最近一段时间,经常出现窑尾煤秤下煤不稳甚至断煤现象,主要表现在窑尾送煤罗茨风机电流波动大,高低相差40A左右,分解炉温度也不稳定,C1出口CO含量高,给窑的正常生产带来很大影响。  相似文献   
6.
袁启亮 《水泥》2010,(8):28-29
<正>1配砖方法比较如今新型干法水泥都朝大型化方向发展,以前的那种一种窑型一种砖型的配砖方法已经不多了,取而代之的是采用两种不同的砖型,一种曲率半径大于回转窑的曲率半径,一种曲率半径小于回转窑的曲率半径,两种砖搭配使用时,让其中心线在窑中心点附近  相似文献   
7.
袁启亮  高莹莹  段小楠 《焊管》2018,41(10):41-45
以辽沈工业集团有限公司生产的管端平头倒棱机为例,简要介绍了倒棱机进给机构经历了液压型进给机构、变频电机型进给机构以及伺服电机型进给机构3个发展阶段。并对这3种类型的倒棱机进给机构的结构特点进行了分析,指出液压型进给机构结构简单,造价低廉,但其进刀不均匀,运行不稳定;变频电机型进给机构进刀均匀,运行平稳,但结构复杂,安装要求高,结构易损坏;伺服电机型进给机构部件精简,加工精度高,使用寿命长,是今后平头倒棱机进给机构主要的发展方向。  相似文献   
8.
袁启亮 《水泥》2006,(8):26-28
目前,国内新型干法窑生料制备大多采用四组分配料(三组分配料类似),很多厂都是由化验室给定生料三个目标率值,生料磨操作员根据出磨三率值与目标率值进行比较后,重新调整入磨配比,以达到控制生料质量的目的。  相似文献   
9.
结合回转窑煅烧特点,将传统的水泥窑危险废液处置系统投料点(篦冷机上盖和窑头罩顶部),技改到三次风管入料口处,减少了低温废液对热工制度及二次风温的影响,熟料产质量恢复正常,危废处置量增加1 t/h,降低了熟料标准煤耗,提升了余热发电量,取得了良好的经济和社会效益。  相似文献   
10.
水泥企业结合自身的工艺和用能特点,不断发掘公司在节能减排、资源综合利用等方面的潜力,通过优化配料与工艺操作,在没有经过大的设备改造前提下,Φ4.8 m×72 m回转窑产量达到6 500 t/d,吨熟料标准煤耗降至100 kg/t以内,吨熟料综合电耗降至50 kWh/t以内。  相似文献   
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