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1.
对典型装机容量机组湿式电除尘器的PM_(2.5)、SO_3及Hg的脱除性能进行了分析,并研究了PM_(2.5)、SO_3及Hg的排放特性。结果表明,湿式电除尘器对PM_(2.5)、SO_3和Hg的脱除效率分别能达到78%,62%和58%以上,PM_(2.5)排放绩效在6.00~15.00 mg/(kW·h)之间,SO_3排放绩效在3.00~24.00 mg/(kW·h)之间,Hg排放绩效在11.00~26.00μg/(kW·h)之间。通过非线性回归模型模拟得出湿式电除尘器出口PM_(2.5)、SO_3、Hg的排放绩效计算模型,降低了燃煤机组烟气中PM_(2.5)、SO_3、Hg排放总量预估的难度。  相似文献   
2.
针对燃煤电厂烟尘、SO2超低排放要求,简述目前多采用的高效脱硫技术,脱硫系统协同除尘技术和湿式电除尘器技术。以某燃用高硫、高灰煤600 MW机组SO2、烟尘超低排放改造为例,在技术参数、工程量、适应能力、投资及运行成本方面,对双塔双循环脱硫协同除尘方案(方案1)及双塔双循环+湿式电除尘器脱硫除尘方案(方案2)进行技术经济比较。由比较结果可知,方案1的改造工程量、检修维护工作量及增加的厂用电耗小于方案2;方案2在机组负荷和入口烟尘浓度适应性、烟尘理化特性敏感度、运行稳定性方面优于方案1;方案2的总投资费用、运行维护成本高于方案1,但能够进一步协同脱除SO3,有助于消除蓝色烟羽现象。  相似文献   
3.
采用FLUENT软件结合标准κ-ε双方程模型和组分输运模型对简化试验系统流场进行数值模拟。经网格调整后的数值结果和实验数据的对照证实了数值模拟的可靠性。再利用数值计算研究了混合单元数、拓扑结构和覆盖率等因素对V型喷氨混合装置的速度场和浓度场分布特性的影响。计算结果表明,V型喷氨混合装置混合性能由喷氨点数和V型元件湍流涡混双重因素确定;V型喷氨混合单元数为18时,混合最佳,与传统喷氨格栅相近;V型混合对齐布置时,相邻元件相互作用,强化混合;覆盖率增大,混合距离缩短,压降增加。  相似文献   
4.
基于两种尿素制氨工艺,以某4×300MW机组液氨改尿素工程为例,在技术参数、工程量、适应能力、投资估算、能耗物耗及运行成本方面对电加热型尿素热解(方案1)、烟气加热型尿素热解(方案2)、尿素普通水解(方案3)和尿素催化水解(方案4)进行技术经济分析,结果表明,改造工程量由大到小的顺序为方案2、方案1、方案4、方案3;方案1和方案2在响应负荷变化能力和环境适应性方面优于方案3和方案4;方案3和方案4在适应低负荷能力和运行可靠性方面优于方案1和方案2;方案2投资最高,方案1和方案3最低且两者基本持平;方案1的能耗和物耗水平最高,方案2最低;方案2、方案3和方案4的运行成本相近,方案1的运行成本约为其余3种方案的1.4倍;从长远来看,方案2相较于方案1更有优势;从技术、投资和适应能力等方面统筹考虑,方案4最具有竞争力。分析结果可为液氨改尿素工程提供借鉴和指导。  相似文献   
5.
裴煜坤  张杨  徐克涛  朱跃 《中国电力》2018,51(9):174-178
尿素由于运输储存安全方便和对环境无害的特点,成为燃煤电厂SCR烟气脱硝还原剂液氨的可靠替代品。选择合适的尿素制氨技术是SCR烟气脱硝液氨改尿素工程的关键环节。通过工程建模对比分析采用尿素热解和尿素水解工艺的投资费用和运行成本,采用热力学方法分析尿素制氨系统能耗水平。结果表明:尿素水解投资略高于尿素热解,但其运行成本较低,技术经济性更优;尿素热解运行成本高的原因主要在于尿素转化率偏低,且采用高品质电能作为热源。  相似文献   
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