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分级燃烧技术和再燃脱硝技术在操作过程中除了分风、分煤等的硬件设施外,还需要围绕烧成主线的全系统精细化操作,粗放的操作模式不能有效降低氮氧化物的排放。由于现有的技术还不能实现低成本、有效地NOx的减排,因此,有必要进行观念的更新、技术的整合和参数的优化,提高低氮燃烧的效率,实现水泥窑炉的低氮排放。针对当前低氮燃烧技术的应用现状,我公司开发了全过程低氮燃烧技术,该技术是在分级燃烧技术的基础上进一步研发的降低系统NOx排放量的技术,将窑炉全系统的预热器、分解炉、回转窑、喷煤管、三次风管和煤粉及生料喂料作为一个有机的整体纳入系统控制,从抑制NOx的生成和还原已生成的NOx两方面入手,对燃料品质、燃料制备质量、燃料与助燃空气的合理分布,燃烧器的旋转动量与轴向动量等影响因素进行科学合理地调控,实现对窑炉温度场和气氛场的系统控制,实现窑炉全过程 NOx的形成控制及还原分解。 相似文献
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近年来,随着日趋凸显的大气污染问题,国家不断增强大气污染问题的治理力度。水泥工业作为我国主要的人为大气颗粒物排放源,对新型干法水泥工业的大气污染物排放的研究越来越受到重视。本文从新型干法水泥工业粉尘排放的来源出发,自水泥工艺流程出发研究粉尘的排放特征,同时结合国内外水泥行业排放标准比较,从设备比较、设备选型、非标制作、收尘效率等方面着手,探讨水泥工业粉尘污染物排放的影响因素与实现节能减排的措施,为水泥工业合理进行收尘设备选型提供依据,同时为水泥工业制定大气污染物排放控制的环保措施提供支撑。 相似文献
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北京凯盛建材工程有限公司(以下简称北京凯盛)承担的技改设计和技改工程总承包管理的中联鲁南2号和1号窑节能技改项目,分别于2010年8月及2011年6月点火投产。项目采用新型RSP预分解系统,分解炉用煤比例突破了总煤量的70%,大大减轻了回转窑的热负荷,实现了系统的稳产高产。2号线熟料产量3050t/d,熟料热耗<3118kJ/kg(746kcal/kg),熟料电耗57.36kWh/t;1号线熟料产量3176t/d,熟料热耗<3110kJ/kg(744kcal/kg),熟料电耗56.95kWh/t各项指标均优于改造预期目标。 相似文献
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北京凯盛建材工程有限公司(以下简称北京凯盛)承担的技改设计和技改工程总承包管理的中联鲁南2号和l号窑节能技改项目.分别于2010年8月及2011年6月点火投产。项目采用新型RSP预分解系统,分解炉用煤比例突破了总煤量的70%,大大减轻了回转窑的热负荷,实现了系统的稳产高产。2号线熟料产量3050t/d,熟料热耗〈3l18kJ/kg(746kcal/kg),熟料电耗57.36kWh/t;1号线熟料产量3176ffd,熟料热耗〈3110kJ/蚝(744kcal,kg),熟料电耗56.95kWh/t各项指标均优于改造预期目标。 相似文献
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