排序方式: 共有12条查询结果,搜索用时 15 毫秒
1.
辉县第一化肥厂原为年产合成氨5000吨的规模,生产全部采用一次水,靠百泉输送。随着挖潜改造,生产规模已扩大到年产合成氨25900吨。由于近年来的严重干旱,百泉水枯干,80年下半年至81年上半年的一年多时间,因缺水只能维持半负荷生产。为此从81年5月份开始建造了一个循环水处理系统。自八月份投运以来,效果良好,满足了生产用水,每小时可节水1500吨。一、概述 80年10月份百泉枯干后,我们采取了找水源,维持生产,等待百泉回升 相似文献
2.
辉县化肥厂为7.5kg/cm~2(表)加压变换流程,半水煤气经压缩机压缩后由二段先送水冷将115℃的半水煤气冷却到35℃—10℃送油水分离器,分离油沫,然后送变换工段的饱和塔,使半水煤气的热值(包括蒸汽的显热和潜热)被冷却水带走。若使压缩机二段出口的半水煤气不经冷却直接送往变换,不但回收了这部分热量,而且节约了设备费和冷却水。要达到这个目的,必须解决气体 相似文献
3.
4.
5.
小氮肥厂的液氨计量,在本行业中一直是一个比较难的问题,由于液氨产量的计量得不到解决,长期以来采用产品倒算法,倒算的产量只能作为参考,很难说准确程度有多高,由此而带来的能源消耗,合成氨成本等考核指标不准。为此我厂从1988年开始对涡街流量计的使用进行攻关,投运三个月来,运行正常,计量准确。我厂1986年从吉化公司购进西德产DV630Z涡街流量计两台,在产、用管线上各装一台,1987年同时投运。通过运行,用氨流量计运行比较好,产氨流量计有时有流量,有时无流 相似文献
6.
7.
<正> 在小氮肥生产中,工艺指标制定的三个基本条件是:有理论根据,实践中可行,经济上合理。但在实际生产中,由于各厂具体条件不同,制定的工艺指标总是有所差异。如在小氮肥生产中,铜洗能力的大小、氨的平衡等,均能对变换气中 CO 含量提出不同的要求。本文就变换气中 CO 含量的波动范围谈一点看法,并与赵国方同志(“赵文”详见《化工设计通讯》“82—3”P17)商榷。化工部颁布的《小化肥二十项工艺指标》中规定,变换气中 CO 含量控制在3.0~3.5%,“赵文”认为范围狭窄了一些,我亦有此看法。但究竟变换气中 CO 含量应控制在多大范围比较合适,其 CO 含量的提高或降低对经济效益有多大影响?发表如下看法: 相似文献
8.
9.
10.