首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
文章检索
  按 检索   检索词:      
出版年份:   被引次数:   他引次数: 提示:输入*表示无穷大
  收费全文   12篇
  免费   0篇
化学工业   9篇
机械仪表   1篇
石油天然气   2篇
  2004年   7篇
  2002年   2篇
  2001年   3篇
排序方式: 共有12条查询结果,搜索用时 15 毫秒
1.
河南中原大化公司采用螺旋沉降式离心机分离三聚氰胺料浆,该离心机由德国BIRD  HUMBOLDT 公司制造,型号为SC4/01。自2000年3月试车以来,出现了很多问题,经过技术改造,得到了有效解决。1  主轴承温度高试车期间,离心机固液两端轴承温度上升较快,最高达85℃,增大轴承的润滑油流量后,温度仍居高不下,并且仍有上涨趋势,需停机进行检查。经分析,引起轴承温度高的原因可能是润滑油流量设计偏小,不能满足高速重载离心机润滑要求所致,于是决定对喷油孔扩孔,将轴承喷油孔直径由φ1.5mm 加大至φ2.5mm,同时更换一台大流量的油泵,打油量由6.0…  相似文献   
2.
高秀学 《化学工业》2004,22(4):33-34
三聚氰胺的生产中存在资源浪费和环境污染,本文介绍用水解法处理70℃三聚氰胺和羟基酰胺类饱和溶液废水.处理后的水不含0AT和三聚氰胺,COD含量45mg/L,而且操作弹性大,投资回收期短.  相似文献   
3.
科技简讯     
氨气提尿素工艺的排塔操作 1 液氨的储存 在氨气提尿素工艺排塔期间,合成塔R101中的尿素以尿液形式回收到尿液贮槽T101中,未转化为尿素的NH3和C02以碳铵液形式回收到低压碳铵液贮槽V106,游离氨以液氨形式回收到氨受槽V105中.R101排空要回收液氨880m3左右,而氨受槽V105的容积只有55m3,造成每次排塔都有大量液氨需排放.为此,在界区液氨管线6"- P921与氨升压泵P105A/B出口管线6"-P900之间增加1条4"连接管线(图1),管线两端安装切断阀,中间开有导淋.排塔期间,当V105液位升高时,关闭LV09305和高压氨泵P101A/B入口切断阀,打开新增管线上的切断阀,启动P105A或B,即可将V105中的液氨送到界区外的氨罐或商品氨储槽. 2 蒸发系统的操作 排塔时要严格控制排放速率,以保证中压吸收塔C101顶部不超温、低压系统不超压.受高压系统排放量的限制,蒸发系统负荷只有10%左右,且波动严重,尿液泵P106A/B和融熔尿液泵P108A/B经常出现抽空气化,很难维持运行.此时可采取以下3种措施. (1)排塔时,停运蒸发系统,将前系统来的尿液先储存到尿液贮槽T101.排放结束后再启动尿液回收泵P109A/B,投运蒸发系统,并重新造粒.该方法比较稳妥,但停车处理时间较长,也受蒸汽供给的限制. (2)停车前,首先通过P106A/B将部分尿液送到尿液贮槽T101,建立15%的液位.在排塔过程中,保持蒸发系统运行,同时由P109A/B往系统送尿液,提高蒸发负荷,保证蒸发系统运行稳定. (3)在装置停车前2h,逐步提高真空预浓缩器(V104/E113/L104)的液位L09402接近满液,但不能使尿液进入工艺冷凝液贮槽T102.排塔时保持蒸发运行,将真空预浓缩器作为一个缓冲槽,可减弱前系统波动对蒸发的影响.通过逐渐拉低09402,保证了蒸发系统在适当的负荷下稳定运行.该法操作简便,节省时间. 3 其它操作问题 (1)排塔时一般由HV09201调节排放速率, 但HV09201易出现卡涩,可由排放管线上的第一道切断阀控制.随着高压压力下降,要逐渐开大阀门,以保证排放量的均衡. (2)由于缺少气提,增大了中压系统的负荷,而且为中压分解器下部E102B提供热量的蒸汽冷凝液中断,分解温度难以达标.因此要提高增压蒸汽压力,开大HV09303. (3)由于E113失去作用,中压冷凝器E106热负荷增大,中压吸收塔C101超温,CO2易上窜到V105,出现结晶堵塞,更严重的是腐蚀设备、管线和阀门.因此排塔时必须确保回流氨和洗涤水量,使C02在塔盘上被彻底吸收;要保持低压碳铵液泵P103A/B走大循环,以降低温度,提高冷凝吸收效果. (4)排塔过程中,中压甲铵液直接排入低压碳铵液贮槽V106,引起低压系统超压.因氨预热器E107不参与冷凝,要提高低压冷凝器E108的冷凝效果,需在上游加入工艺冷凝液或冲洗水,尽量降低低压压力、提高分解率,以获得高浓度的尿液.同时要避免过多的氨带入蒸发系统而引起工艺冷凝液贮槽T102大量冒氨. (5)蒸汽冷凝液贮槽V110超压.因甲铵预热器E105停运,蒸汽冷凝液中的热量不能移走,所以要及时补入新鲜脱盐水来降温. 4 合成塔排空的判断方法 (1)当R101底部压力P09204与高压甲铵分离器V101压力P09207相等时,说明静压为零,R101已排空,此时压力在5MPa左右. (2)当中、低压系统出现断料时,说明R101已排空,C101液位也会出现突降现象.  相似文献   
4.
三聚氰胺的生产中存在资源浪费和环境污染,本文介绍用水解法处理70℃三聚氰胺和羟基酰胺类饱和溶液废水。处理后的水不含OAT和三聚氰胺,COD含量45mg/L,而且操作弹性大,投资回收期短。  相似文献   
5.
介绍OAT过滤机的特性及其助滤剂的选用依据,通过对硅藻土和膨胀珍珠岩的比较,决定选用硅藻土助滤剂,根据工艺要求,开发出一种新型助滤剂ZX701。  相似文献   
6.
高秀学 《化肥工业》2001,28(3):56-57
在氨气提尿素工艺排塔期间,合成塔R101中的尿素以尿液形式回收到尿液贮槽T101中,未转化为尿素的NH3和CO2以碳铵液形式回收到低压碳铵液贮槽V106,游离氨以液氨形式回收到氨受槽V105中,R101排空要回收液氨80m^3,而氨受槽V105的容积只有55m^3,造成每次排塔都有大量液氨需排放。为此,在界区液氨管线6″-P921与氨升压泵P105A/B出口管线6″-P900之间增加1条4″连接管线,管线两端安装切断阀,中间开有导淋。排塔期间,当V105液位升高时,关闭LV09305和高压氨泵P101A/B入口切断阀,打开新增管线上的切断阀,启动P105A或B,即可将V105中的液氨送到界区外的氨罐或商品氨储槽。  相似文献   
7.
高秀学 《河南化工》2004,(3):33-33,40
分析了三聚氰胺生产废水COD和总氮严重超标的原因,采用深度水解装置处理废水,介绍了废水处理的原理及工艺流程,处理后三聚氰胺装置不需补加新鲜盐水,精制水COD小于150mg/L,总氮小于50mg/L。该技术操作弹性大,投资回收期短。  相似文献   
8.
三聚氰胺工艺中熔盐的再生及更换   总被引:1,自引:0,他引:1  
提出2种熔盐再生方案,采用1种特殊方法将高温熔盐从储槽中取出,实现了熔盐的安全更换。  相似文献   
9.
介绍德国LEWA泵结构设计的新颖性及其试车情况,指出在运行期间容易出现的问题以及隔膜的正确维护。  相似文献   
10.
高秀学 《大氮肥》2002,25(4):251-253
通过对三胺干燥器进行全面的物料和热量衡量,得出一定负荷下干燥器需要的最低热空气量,蒸汽消耗,废空气露点及三胺在干燥器中的停留时间,为干燥器的运行提供了理论依据,对实际生产具有指导意义。  相似文献   
设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号