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我厂生产的螺旋输运机,其上有一根螺旋叶片轴,如图1所示,它是由叶片2,底板3,轴1组成(如图2所示),材质均为45钢。由于焊接量大,加之轴的直径较小,如果工艺不当,则容易使轴产生焊接变形,无法满足使用要求而报废;同时由于45钢属于中碳钢,Ceq=0.57%~0.71%,具 相似文献
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1.问题的提出 我厂制作的导辊,其辊身的材质为20CrMoV,辊颈为35钢(如图1所示),它们之间的焊接为异种金属之间的焊接。由于两种钢的物理性能、化学成分的差异及晶体组织和力学性能的不均匀性,在焊接时接头存在较严重的碳迁移及组织性能变化,加之两种钢的线膨胀系数不同,在焊接过程中近界面部位产生附加应力会导致焊缝断裂;同时焊接时由于合金元素(如Cr、Mo、V)的作用存在稀释问题,从而在焊缝及近缝区产生硬脆的马氏体组织,因此焊接困难。 为此,我们在焊前通过在35钢一侧堆焊一过渡层再与20CrMoV进行焊接,并在焊接时制定了合理的工艺措施,取得了满意的效果。 相似文献
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1 前言我厂为某厂维修的一台固定管板式铜管换热器 ,根据对方提供的资料 ,该换热器的壳程压力为1 1MPa ,管程压力为 1 5MPa ,换热管材质为TP2 Y(磷脱氧铜 ) ,规格为 19× 2mm ,管板的材质为16MnR ,厚度为 50mm ,其余部份均采用碳钢制作 ,如图 1所示。该换热管的管板与换热管之间采用胀接的联接方式。经检测发现管束多处泄漏。图 1 换热器示意图1 管板 ;2 折流板 ;3 换热管 ;4 定距管 ;5 拉杆 2 泄漏原因分析该换热器管束产生泄漏的原因主要有 :( 1)管板区域介质循环不良 ,易结垢 ,从而使受热面传热性能下降… 相似文献
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我们为某厂制作的一件轴,其材质为42CrMo,要求在它的两个端面上堆焊一层铝青铜合金,以满足使用性能要求,堆焊面机加工后的厚度为5mm,如图1所示。堆焊后的硬度要求为156~196HB,堆焊层不得有裂纹、剥落等缺陷,为了满足上述要求,我们制定了一套完整的堆焊工艺。 相似文献
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我厂为某厂制做的机架,其上有两个支耳,两支耳孔的同轴度要求为0.5mm。由于两支耳之间的距离较大,为2556mm,而且两支耳上孔的直径较小,为130mm,如图1所示。图1 两支耳位置示意图由于焊后加工有一定的难度,加之我厂加工设备能力所限,焊后无法进行加工,所以,我们把支耳先加工至图纸的技术要求后,通过合理焊接工艺措施来保证同轴度。为此采取了以下工艺措施。(1)设计加工一根焊接工装轴。(2)用焊接工装轴装焊两支耳。1 焊接工装轴的制做采用133mm×12mm的无缝管,按图2加工,加工好的工装… 相似文献
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付志鸿 《机械工人(热加工)》2001,(6):52-52,56
中间罐是炼钢的重要设备,而耳轴又是中间罐的主要部件,在使用中对耳轴的同轴度要求极高,焊接变形是生产制造中的最大问题。 我厂为某厂制作的中间罐,其上有四个耳轴,如图1所示。两对称耳轴的同轴度要求为1mm。按理说本应焊后通过机加工来保证其同轴度,但是由于中间罐的重量为30t左右,运吊不方便,加之我厂由于加工设备的限制,焊后无法加工,所以我 相似文献
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介绍材质为灰口铸铁的横梁断裂修复焊接工艺,采用冷焊补焊灰口铸铁,综合使用镍基焊条、普通碳钢焊条、常用奥氏体不锈钢焊条进行交叉过渡焊,提高焊接质量,简化修补工艺,降低修补成本。 相似文献
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