排序方式: 共有16条查询结果,搜索用时 15 毫秒
1.
清垢剂CQ—1与采油井化学清垢技术 总被引:4,自引:1,他引:3
研制成功了由主螯合剂、铁螯合剂、表面活性剂、分散剂及pH调节剂等成份组成的清垢剂CQ-1,针对长庆油田采油井的不同结垢情况开发了一套使用CQ-1的化学清垢技术,在16口要油的现场试验中获得了100%的经济成功率。 相似文献
2.
3.
4.
5.
本文采用普通岩心流动实验装置及驱替方法,在固定实验条件的前提下,可以用标准突破压力和强度行为指数来描述冻腔调剖剂对多孔介质的封堵强度,用封堵后岩心渗透率随驱替体积的变化曲线来描述冻胶调剖剂的耐冲刷特性;用封堵后岩心渗透率降低的百分效果表示冻胶调剖剂的堵水率等,由此,实现了对冻胶调剖剂在多孔介质中封堵行为的定量评价。 相似文献
6.
高效洗井液体系GX—1研究与应用 总被引:3,自引:0,他引:3
高效洗井液体系GX1由隔离液、泡沫和油层清洗液组成。本文报道了该体系的组成、作用原理及各组成分室内性能测定结果(稳定性、伤害性、悬浮性、携砂能力和除垢能力)。又研制了垂向及径向流洗井工具,使用该工具和GX1体系能高效地冲洗射孔眼、井眼及油层。介绍了洗井工艺方法,通过3个井例说明了此项洗井工艺技术的现场应用效果 相似文献
7.
长庆油田三叠系延长组储层渗透率0.96×10-3μm2~6.43×10-3μm2,粘土矿物中酸敏、水敏性物质含量较高,地层水矿化度高达119g/L,部分油藏Ba2+含量1200~2400mg/L。因储层孔隙喉道细小,注水开发中因粘土颗粒运移,原油乳化液、结蜡、结垢所导致的油层堵塞十分严重。几十年来,油田不断深入研究并大规模实施了多种形式的油层酸处理、油层清防垢、油层压裂等解堵技术。在所统计的151口油井酸处理施工中,平均单井增油量由早期的142t上升到近期的391t,在所统计的48口油井清防垢施工中,低渗透层油井平均单井增油量由早期的321t上升到近期的338t,在所统计的92口油井压裂施工中,平均单井增油量由早期的112t上升到近期的161t。最近研制的油层综合解堵体系,又将单井增油量进一步提高到944t。相比之下,综合解堵、酸处理和清防垢的解堵效果优于油层压裂。将油层挤注防垢剂工艺与油层压裂工艺或油层酸处理工艺组合作业,可大幅度提高油层解堵效果。 相似文献
8.
分析了无机垢处理剂溶垢性能常规测试方法的缺陷,提出一种新的测试分析方法。这种新方法能在一次分析过程中、在设定条件下测出处理剂溶垢的最大量,测出溶解任何量的无机垢所需时间,测出处理剂有效成分含量与无机垢量之间的相互影响。 相似文献
9.
无机盐垢在油井中的沉积特征分析 总被引:2,自引:0,他引:2
前言长庆油田属典型的低渗透油田,整个油田基本采用注水补充地层能量、有杆泵机械采油的方式生产,无机盐垢(主要组分为碳酸钙)的沉积较为严重.致使抽油泵、抽油杆、筛管、套管内壁等油井生产的关键部位频繁地发生卡、断、堵等问题,从而导致油井检泵周期缩短,某些增产措施难以进行。针对这些问题,经过多次现场施工,收集和分析了大量的资料,总结出了一些无机盐垢在油井中的沉积特征。含水油井油水在井筒中的分布状况无机盐的沉积主要发生在水或油水共存的环境中。要弄清沉积物的分布位置及程度,必须首先了解油水在井筒中的分布状况… 相似文献
10.
对于长庆油田低渗高矿化度油藏,空气泡沫复合驱提高采收率是可行、有效的方法。本文评价了高矿化度地层水、原油等地层介质对8种起泡剂发泡性能、稳泡性能的影响;起泡剂对原油和高矿化度地层水的表面张力和黏度的影响。这8种起泡剂分别为高级醇聚氧乙烯醚硫酸钠,椰油酰胺丙基二甲胺乙内酯,十二烷基苯磺酸钠,辛基酚聚氧乙烯醚(TX-10),烷基酚聚氧乙烯醚(OP-10),椰子油烷醇酰胺6501,醇醚羧酸盐,FLH非离子渗析剂,依次按1~8编号。长庆油田注入水水型Na2SO4,矿化度1.1 g/L,pH值6.5;地层水水型CaCl2,矿化度82.2 g/L,pH值5.95;原油密度0.85 g/cm3,黏度6 mPa·s。结果表明,6~8号起泡剂与长庆油田地层水不配伍。1~5号起泡剂使注入水和地层水的表面张力降低一半,对原油表面张力和黏度无影响。将配液用水由注入水改为体积比1:1的注入水、地层水混合水后,1~5号起泡剂的泡沫体积变化较小,3~5号起泡剂的泡沫半衰期没有变化,1号起泡剂泡沫半衰期由70增至260 min,2号由60降至25 min。在5% 1号起泡剂溶液中加入1%原油,泡沫体积由398降至388 mL、泡沫半衰期由70降至7 min,洗油能力较好。1号起泡剂高级醇聚氧乙烯醚硫酸脂钠符合长庆油田空气泡沫驱的要求。 相似文献