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高探1井试油时,井底流体温度随着产量增大而升高,而现有测试资料分析方法无法解释该现象。为此,根据质量和能量守恒方程,考虑高温流体在地层中的渗流规律和在井筒内的流动规律、渗流和流动时的传热,建立了储层和井筒的热流耦合模型,利用该模型分析了温度瞬态数据,反演了高产井地层温度。高探1井的生产压力和温度数据反演结果表明,反演得到的温度曲线与实测温度曲线吻合良好,可以解释井底流体温度随产量升高的现象。研究表明,高产井地层特征温度反演方法能够定量分析地层热力学和渗流参数、确定高产井流体的产出位置,为生产管柱安全评价、现场生产决策、油藏认识和储量计算提供了理论依据。 相似文献
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针对准噶尔盆地中深层低渗稠油的开发难点,将体积压裂与CO2驱油技术有机结合,开展CO2前置蓄能压裂提产机理研究及开发关键参数优化。实验表明,CO2前置蓄能压裂有效增加了可流动原油体积,主要的驱油机理为“CO2基质抽提、原油溶胀降黏、裂缝导流”。以准噶尔盆地J井区为例,开展CO2前置蓄能压裂提产试验,与常规压裂相比,投产初期单井日产油量相当,但试验井压力保持程度更高,稳产能力更好,目前累计产油是常规压裂井的1.14倍,预计采收率可以提高3%,为新疆油田数亿吨难动用储量有效开发提供技术支持。 相似文献
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弹性不稳定渗流的动力来源主要是岩石及液体的弹性能量,当井底定产量生产时,往往忽略井底产量由于液体压缩系数而产生的弹性变化,致使动态预测时井底压力计算偏小。考虑井底产量受压缩系数影响,对弹性不稳定渗流时的井底定产量进行“变产量”处理,再结合压降叠加原理,得到了井底压力不同的预测结果。从原始地层压力、渗透率、原油黏度、储层厚度、产量、生产时间6个方面分析了井底产量受压缩系数影响对井底压力预测结果的敏感程度,经验证,考虑压缩系数与不考虑压缩系数的井底压力偏差最高可达10%,对实际生产动态分析会产生一定程度的影响 相似文献
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图1为我厂生产的750—16型钢圈轮副,它包括小孔内缘翻边和外缘翻边及多种圆弧成形工艺。传统工艺大都为多道工序冲压成形,这样既增加了工装又带来了工艺的复杂性,为此我厂改进设计, 相似文献
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胡广文 《机械工人(冷加工)》1980,(5)
┌────────┐┌───────────────┐ │-卿飞 ││,亡到份1 │ │ ┌───┬─┐││ ┌────┬─┐ │ │ │今舞 │ │││ │日理{ │l │ │ │ ├───┼─┤││ │夕甲 │ │ │ │ │ 履│ │││ ├────┼─┤ │ │ │ │ │││ │一壕 │ │ │ │ └───┴─┘││ └────┴─┘ │ │ ││ │ └────────┘└───────────────┘ ┌─────┐ ┌────┬───┐ │__矍_笙 │ │△。冒 │已 │ ├─────┤ ┌─┼────┼───┤ │粤 │ │产│毛 │… 相似文献
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考察了氯化钾在黏土、石英砂表面的吸附量以及甲酸钾和甲酸铵在蒙脱土表面的吸附量,对比研究了有机盐OS500A(含甲酸钾75%)溶液、OS500B(含甲酸铵75%)溶液、氯化钾溶液和清水抑制黏土水化分散的情况。结果表明:无论是氯化钾溶液还是有机盐甲酸钾或甲酸铵溶液,随着盐溶液浓度增大,盐吸附量逐渐增加。当氯化钾溶液质量浓度为160 g/L时,氯化钾在蒙脱土、高岭土和石英砂表面的最大饱和吸附量分别为5.6、2.06和1.57mg;当甲酸盐溶液质量浓度接近100 g/L时,蒙脱土对甲酸钾、甲酸铵的最大吸附量分别为5.51和5.42mg。蒙脱土对有机盐的吸附较易达到饱和,其饱和最大吸附量与无机盐相当。粒度分析结果表明,抑制黏土水化分散能力的强弱顺序为:甲酸铵(OS500B)>甲酸钾(OS500A)>5%氯化钾>清水。用煤油改变岩石表面的润湿性,有助于提高有机盐抑制黏土水化膨胀的作用。用氯化钾复配甲酸盐体系在阜东地区现场应用10口井,保护效果明显。 相似文献