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某钢厂为了提升其中厚板连铸机的铸坯质量,在原有铸机设计的基础上进行了自主升级改造。通过对扇形段0段上部增加定位轴、下部增加定位槽,1段上部增加定位块,改变0、1段对中方式;将9~12段轻压下方式改为辊缝和压力双控制模式;中间包液位高度从850 mm提升到1 200 mm,底部宽度从1 190 mm提升到1 290 mm,底部长度从3 761 mm提升到3 956 mm,侧壁倾角调整为15℃,采用“稳流器+挡坝+挡墙”的内部结构控流方式;将二冷区的冷水管路由18路增加到32路,铸坯角部横裂纹发生率由8%降低到0.3%以下,铸坯内部中间裂纹基本消失,对应生产的钢板其探伤合格率从94.6%提高到99.7%,B类夹杂物2.0及以下比例由94.3%提高到98.5%,针对性地解决了铸坯角横裂纹、中间裂纹发生率较高的问题,提高了钢板的探伤合格率和夹杂物合格率。 相似文献
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