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1.
本文对某油井发生的Ф127mmS135钻杆内螺纹接头胀扣失效事故进行了调研,并对其胀扣失效原因进行分析。结果表明,钻杆接头的材质符合行业标准要求;钻杆内螺纹接头胀扣失效的原因是外螺纹接头密封台肩面倒角直径过小,井下钻柱扭矩过大。内螺纹接头密封台肩面承受的接触压力超过材料屈服强度,导致内螺纹接头密封台肩面下陷,外螺纹接头密封台肩面进入内螺纹接头镗孔段,致使内螺纹接头发生胀扣失效。  相似文献   
2.
钻铤内螺纹接头横向开裂失效分析   总被引:2,自引:2,他引:0  
某井发生钻铤内螺纹接头横向开裂失效。进行了宏观分析、力学性能测试、化学成分分析、金相组织和微观断口分析,结果表明,钻铤材料中MnS夹杂物超标,螺纹底部和牙侧存在腐蚀坑和加工划痕,这些缺陷的存在降低了钻铤的服役能力;钻铤接头应力减轻槽加工不符合标准要求,致使内螺纹接头螺尾根部成为螺纹连接的薄弱部位,在交变应力作用下,应力集中的螺尾根部萌生裂纹并疲劳扩展,导致钻铤接头横向开裂。  相似文献   
3.
端面金属自密封特殊钩形螺纹有限元分析   总被引:2,自引:1,他引:1  
针对常规API套管螺纹在膨胀时不能保持其结构和密封性能的问题,设计了一种端面金属自密封的膨胀套管特殊钩形螺纹结构,根据弹塑性有限元理论,建立了该特殊螺纹的有限元模型,模型结构中包括膨胀锥、膨胀套管及其特殊螺纹结构,研究了膨胀过程中特殊螺纹部分的Von Mises应力分布大小,结果表明该螺纹满足力学要求。分析了套管膨胀后端面金属自密封处的密封性和特殊螺纹部分的密封性,最终提出在预留退刀槽部分设计安装1个橡胶密封圈,增加1个密封圈后,能够保证该特殊钩形螺纹的密封完整性,为膨胀套管特殊螺纹结构设计提供了理论依据。  相似文献   
4.
石油钻井泵聚氨酯橡胶活塞和泵阀的磨耗   总被引:1,自引:0,他引:1  
分别以泥浆或压裂液为工作介质,在滑动或冲击滑动的条件下,对混炼型氨酯橡胶HS85A和浇注型聚氨酯橡胶HB85A,HS95A三种材料进行了磨耗试验,结果表明,选用硬度为84-93度(邵尔A型)的浇注型聚氨酯橡胶作活塞材料较为适宜;在选取阀橡胶材料时,尽可能避免选用混炼聚氨酯橡胶,温度对聚酯橡胶的磨耗影响很大,要加强红缸套,活塞的冷却。  相似文献   
5.
通过对特殊螺纹套管现场下井监督指导、跟踪调查,获得了四川地区套管的主要受力情况。对套管柱井内载荷计算数学模型的对比分析,指出适合西南油气田不同井可以采用不同的载荷数学模型进行套管强度设计,从而为不同区块施工井提供相配套的套管,降低套管失效事故的发生。  相似文献   
6.
通过力学性能测试、化学成分分析、金相检验和断口分析等方法对某井发生的钻杆接头台肩根部刺漏失效原因进行了分析。结果表明:材料冲击功低于标准要求,接头台肩根部受到严重腐蚀,形成大而深的腐蚀坑,在交变应力作用下,裂纹萌生于腐蚀坑底部,并迅速扩展,最终导致钻杆接头发生早期腐蚀疲劳失效。  相似文献   
7.
提出了气体钻井中有井壁坍塌的非正常井眼下部钻具受力影响的研究,根据现场井眼坍塌形状,将该非正常井眼简化为椭圆截面的坍塌井眼,建立了下部钻具有限元分析的力学模型,开发了其有限元分析的ANSYS-APDL程序,可以方便地对钻具进行有限元力学分析.研究了4种非正常井眼情况下,下部钻具的受力情况,得到了钻具在坍塌井眼附近的变形位移、钻具弯矩、钻具内的应力分布大小以及钻头的偏转角等,为气体钻井坍塌井眼的井斜机理研究提供了研究方法和为其防斜打快提供了理论依据.  相似文献   
8.
能耗的计量、监测、控制与管理,是实现节能减排的重要基础和有效手段。文章从通信运营企业实际应用角度,分析了能耗管控系统的发展现状、存在问题,介绍了一种基于物联网技术的通信能耗管控系统,并对系统的管理模式和能耗分析模型做了初步探讨。  相似文献   
9.
采用宏观分析、化学成分分析、金相检验、断口分析和力学性能检测等方法并结合钻杆的受力和环境工况对φ127mmS135钻杆管体发生刺漏失效的原因进行了分析。结果表明:钻杆的刺漏失效形式为腐蚀疲劳失效;钻杆外表面存在腐蚀坑,在交变应力的恶劣工况作用下于腐蚀坑底部萌生疲劳裂纹并扩展,最终发生刺漏失效。  相似文献   
10.
通过断口分析、金相检验、化学成分分析和力学性能测试等方法对钻杆接头断裂原因进行了分析。结果表明:钻杆接头在使用过程中受到了环境中硫化氢的腐蚀,发生了硫化氢应力腐蚀开裂,随着裂纹扩展最终导致断裂。  相似文献   
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