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对筒节无损检测缺陷进行解剖和统计分析,结合数值模拟还原到钢锭位置、冶炼过程分析和现场调查,得出加氢筒节无损检测不合主要是精炼过程钢水不纯净和浇注二次氧化,提出针对性的冶炼工艺改进和加强过程控制措施。措施应用后加氢筒节无损检测质量得到明显提升,可满足用户对高品质筒节锻件的需求。 相似文献
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降低支承辊锻件外露夹杂缺陷的措施 总被引:1,自引:0,他引:1
认为A型偏析外露是导致外露夹杂的主要原因。通过提高钢水纯净度,控制钢液结晶,改进锻造工艺,减少钢中的夹杂并让分枝树枝晶区尽量向锭心分布能减少外露夹杂。 相似文献
3.
针对支承辊钢锭出现的严重锻造裂纹问题,从成分、冶炼、铸锭、脱模、热送、加热和锻造方面分析影响钢锭表面质量的因素和造成锻造裂纹的原因,并提出了减少钢锭锻造裂纹的措施。 相似文献
4.
通过对支承辊剥落断面及外露裂纹通道的形貌勘察,结合超声检测、组织及夹杂物检测,判定该支承辊由于无法及时发现并清除表面裂纹,导致表面裂纹发展为严重的条带状疲劳裂纹,最终导致支承辊强度不够产生大面积剥落。 相似文献
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介绍了冷轧支承辊常见的剥落形式,对于已发生剥落的冷轧支承辊,采取打磨处理并检测合格后,可继续上机使用。建议将改善支承辊的维护条件和改进支承辊的使用方法作为预防剥落的手段。 相似文献
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