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1.
转炉脱磷效果影响因素分析   总被引:2,自引:0,他引:2  
从氧气顶吹转炉脱磷的热力学分析入手,探讨了冶炼过程中温度、炉渣碱度、(FeO)对磷含量的影响,回磷的原因、影响因素及防止措施等,指出应控制炉渣碱度、终点温度、(FeO)在合理范围内,应重视钢水回磷问题。  相似文献   
2.
何平  刘浏  尹卫平  刘洪波  陶传俊 《钢铁》2007,42(12):20-24
采用激光气体分析法开发出了新型转炉动态控制系统.与质谱法相比该系统具有投资少、故障低、性能稳定、系统延迟时间短等优点.根据冶金动力学理论,建立了转炉动态控制模型.本控制系统在40 t复吹转炉的大生产应用中终点碳预报精度在±0.02%的条件下命中率达到80.9%.  相似文献   
3.
含BaO渣系“渣洗”脱硫工艺的试验研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
济钢50t转炉采用BaO渣系,在出钢过程中,对钢水进行炉外“渣洗”脱硫工业性试验,结果表明:在含BaO渣系脱硫剂加入量8kg/t的条件下,平均脱硫率ηs≥35%,与不含BaO的CaO基脱硫剂相比,侬相对提高40%左右。含BaO渣系的硫容量(Cs)、硫分配系数(Ls)以及硫在渣中的传质系数(β(s))都比CaO-Al2O3-CaF2渣系的大;“混冲”能使钢渣界面积扩大1000倍以上,强化吹氩能增大钢渣界面积等,这些因素使脱硫率显著提高。该工艺简便、快速、经济和有效,可以投入大规模工业生产中  相似文献   
4.
介绍济钢50t转炉采用BaO渣系,在出钢过程中,对钢水进行炉外"渣洗"脱硫工业性试验。结果表明,在含BaO渣系脱硫剂加入量8kg/t的条件下,平均脱硫率ηS≥35%,与不含BaO的CaO基脱硫剂相比,ηS相对提高40%左右。含BaO渣系的硫容量(CS′)、硫分配系数(LS)以及硫在渣中的传质系数(β(S))都比CaO—Al2O3—CaF2渣系的大;"混冲"能使钢渣界面积扩大1000倍以上,强化吹氩也能增大钢渣界面积等,这些因素都使脱硫率显著提高。研究表明,该工艺简便、快速、经济和有效,可以投入大规模工业生产中。  相似文献   
5.
从炉渣对炉衬和溅渣层的侵蚀机理入手,提出了兼顾冶金和溅渣双重效果的直接造渣工艺,探讨了终渣碱度、MgO、FeO含量等的调整范围,分析了溅渣操作中枪位、时间等的控制和炉底上涨的原因,以期更好地运用溅渣护炉技术。  相似文献   
6.
以特级矾土、电熔镁砂、铬刚玉为主要原料制备了LF精炼钢包渣线用含铬尖晶石质浇注料,并在抗渣蚀性及抗热震性方面同现场使用的普通铝镁浇注料进行了对比。结果表明:与现场使用的铝镁浇注料相比,新研制的含铬尖晶石浇注料具有更好的抗热震性及抗渣蚀性,在济钢55t钢包上使用寿命达到79炉次。  相似文献   
7.
介绍了济钢第一炼钢厂5#超低头板坯铸机参数控制法二冷自动配水模型的设计方法。生产实践表明,该配水模型在铸机投产和正常生产过程中,经不断优化,达到了改善铸坯表面及内部质量、提高铸机拉坯速度和稳定铸机生产的目的。  相似文献   
8.
激光气体分析法在炼钢转炉控制中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
转炉是国内外主要炼钢手段,提高转炉控制能力一直受到人们的重视.为了降低投资成本提高设备可靠性,采用激光气体分析技术开发出了新型炼钢转炉的动态控制软硬件系统,以取代昂贵的质谱仪气体分析法.激光发射与接收单元直接安装在转炉烟道上,不需要预处理系统,总体信息反馈速度快、设备故障率低.该系统目前已成功地投入40 t转炉生产应用中,可连续监控炉内反应和冶炼进程,从而为转炉自动化控制打下了基础.  相似文献   
9.
介绍了板坯结晶器喂复合铝丝生产含铝钢的新工艺.结果表明,采用结晶器喂复合铝丝工艺后,保护渣性能比喂普通铝丝得到很大程度的改善,铸坯表面质量、轧材的力学性能也得到一定程度的提高.  相似文献   
10.
针对超低头板坯铸机中间包容量小、钢水在中间包内的停留时间短、钢水流场不合理、钢水中夹杂上浮去除不易、二次氧化严重等问题,通过对中间包扩容改造、增加稳流器、挡坝并进行位置优化设计,采用中间包连续测温、中间包纳米纤维绝热板及中间包碱性覆盖剂等中间包冶金技术,促进了夹杂上浮吸附,钢中全氧含量平均降低20.5×10^-6,中间包平均温降减小3.3℃。  相似文献   
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