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分别采取清水、生活污水和造纸厂污水与水泥和土搅拌形成水泥土,测试了各种水泥土试块在不同龄期下的无侧限抗压强度.通过分析水泥土的应力-应变曲线,认为生活污水和造纸厂污水没有改变水泥土的弹塑性本质.试验结果表明:水泥土试块的强度均随着龄期的增加而增大,且清水试块强度最高;与清水试块比较,生活污水试块和造纸厂污水试块强度变化率均随着龄期的增长而增大,二者具有类似的劣化规律. 相似文献
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通过快速落刀装置获取钛合金锯齿形切屑根部样本,并将切屑根部样本制成金相试样模块,对试样模块进行研磨、抛光、腐蚀之后拍摄得到清晰、完整的钛合金锯齿形切屑根部显微组织图片,解决了钛合金抛光过程中无法去除划痕的难题.试验结果表明:采用弹簧式快速落刀装置可以获得典型的钛合金锯齿形切屑根部样本;钛合金锯齿形切屑根部样本适合采用冷镶嵌的方式制备成金相模块;使用SiO2抛光液进行抛光,抛光时间为30min时,可获得无划痕的钛合金锯齿形切屑根部金相试样;Kroll试剂适合用来腐蚀钛合金根部金相试样,最佳腐蚀时间因试剂配比不同而有所差异. 相似文献
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锦州电厂3号和清河电厂8号两台国产20万千瓦机组的锅炉酸洗工作采取了酸洗与吹管相结合的方案。酸洗采用氢氟酸开路法全面清洗锅炉的一次汽水系统,并在酸洗后立即点炉进行吹管。在有关单位的配合协助下,取得了较好的效果。现将主要作法和体会简要介绍如下。 相似文献
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针对传统机器人在水陆工作环境下运动模式转换的适应性问题,以海龟的水陆行进方式为出发点,分析了水下扑翼动作、水下转向和沉浮动作以及上岸后水翼折叠动作的实现方式,提出了一种采用扑翼传动机构、可变形自锁水翼机构、后腿机构和重心调节机构来实现水陆行进的水陆两栖仿生海龟机器人设计方案。建立了扑翼传动机构运动模型和仿生机器人整体重心仿真模型,分析了仿生扑翼运动特性并计算了固定配重安装位置。对仿生水翼进行力学分析,表明机器人能够实现可靠的水下扑翼运动。对仿生机器人关键零部件进行了流固耦合力学仿真分析和方案优化。试制了仿生机器人样机并进行了试验测试,实现了仿生机器人的基本功能。 相似文献
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有线电视双向网络设计是双向网络改造建设的重要环节.介绍了双向接入网设计应遵循的技术规范、设计要求、设计方法步骤以及施工的要求,紧扣“科学、合理、准确”的设计思路,从而实现投资成本经济、传输质量高效、运行稳定安全、多功能业务广泛开展的有线电视双向网络. 相似文献
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活塞止口内径的全自动补偿是该生产线的一个亮点。利用模拟输入模块读取到公差内活塞止口内径数值作为一个基准值进行校准,每次根据基准值测量的结果和工艺中的标准数值作比较,并计算差值。在PLC中通过FB3将差值写到相应的止口内径的刀具补偿,从而实现了机床的全自动补偿。止口内径的数值能够在画面中方便地读取和写入。刀具寿命画面有刀具号、剩余值、报警值、预报警值各栏。该刀具报警值可手动预先输入,在剩余值一栏显示该刀具剩余寿命,直到该刀具报警。 相似文献
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采用引发式化学气相沉积技术,将反应物单体1H、1H、2H、2H-全氟癸基丙烯酸酯(PFDA)和引发剂过氧化二叔丁基聚合于多孔陶瓷膜表面,获得疏水性Al_2O_3陶瓷管。扫描电镜结果显示,疏水改性前后多孔陶瓷管表面形貌和结构没有发生明显变化;水接触角实验结果显示,改性多孔陶瓷管表面呈现超疏水特性,水接触角为154°。改性后的陶瓷管应用于气隙式膜蒸馏(AGMD)实验,结果表明,渗透通量随料液温度的升高呈指数型增长,在料液温度80℃、料液流速1.2 L/min时,渗透通量为3.5 kg/(m~2·h)。在20 h的稳定性运行实验中,渗透通量基本稳定,脱盐率大于99.9%。水分子在疏水多孔陶瓷中的传质系数实验值与理论值相符。 相似文献
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系统地介绍了市到镇1 550 nm光缆网建设方案,从前端、分前端、光缆、IPQAM信号插入、系统的设计、调试、网管等各个方面加以阐述。结合组网实践,重点介绍了光缆双路由、设备热备份、信号自动切换的构成;分前端利用波分复用技术插入IPQAM互动点播信号;光链路的设计计算以及系统信号的调试等。 相似文献