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1.
梅山矿业硫精矿再选提纯试验   总被引:1,自引:0,他引:1  
梅山矿业公司选铁过程产生的副产品硫精矿硫品位为30.53%,主要金属矿物有黄铁矿(磁黄铁矿)、磁铁矿、赤铁矿、菱铁矿,脉石矿物有白云石、方解石等碳酸盐矿物及绿泥石、石英等硅酸盐矿物。为提高硫精矿质量,增加硫精矿附加值,对现场产生的的硫精矿进行了再选提纯研究。结果表明:采用1粗1精2扫、精选尾矿与扫选精矿混合后1次精选闭路流程,可以获得产率为76.71%、硫品位为39.62%、杂质MgO含量为0.41%、硫回收率为97.11%的高纯硫精矿。  相似文献   
2.
针对梅山铁矿硫浮选所得硫精矿品位不高和硫回收率较低的问题,运用矿物解离分析仪(MLA)测试与化学分析、XRD分析等相结合的手段,详细研究了浮选原矿和硫精矿中硫矿物的工艺矿物学特征,重点分析了浮选回收主要矿物黄铁矿的嵌布特征、粒度及解离特性等,查明了浮选原矿粒度较粗、黄铁矿单体解离不充分是其浮选选别指标较差及浮选铁尾矿中硫含量较高的主要原因,提出了浮选粗精矿再磨再选的建议,为梅山铁矿浮硫工艺流程优化提供了理论依据。   相似文献   
3.
由于梅山尾矿的化学成分和工业生产水泥熟料原料的化学成分相似,因此开展了梅山尾矿代替铁粉生产水泥熟料的试验研究,结果表明梅山尾矿配料烧制的熟料的性能优于铁粉配料制成的熟料,其28d抗压强度约提高2.1MPa。通过对旋流器结构(锥角)、沉砂口直径、给料矿浆质量分数和给矿压力等关键条件的试验研究,在保证底流矿浆质量分数的条件下,最大限度提高了底流产率,开发了适合梅山尾矿粒度特点的超长变锥浓缩型旋流器。工业生产中在给矿矿浆质量分数为29%、给矿压力为0.25 MPa和沉砂口直径为30mm的条件下,可获得底流矿浆质量分数61.00%、底流产率85.70%、底流-400目质量分数51.55%的指标,旋流器底流给入陶瓷过滤机获得了良好的脱水效果,实现了尾矿的大宗综合利用,取得了明显的经济效益和社会效益。  相似文献   
4.
岩矿的破碎是个力学过程,岩矿是被破碎的对象,研究破碎前必须对岩矿的力学性质有所认识。主要测定分析了规则矿块和不规则矿块的力学性能,并对规则矿块和不规则矿块在力学性能测定时表现出的脆性特征展开分析。  相似文献   
5.
梅山铁矿石为磁铁矿-赤铁矿混合型铁矿石,铁品位为37.82%。现场采用不同的工艺分别对50~20、20~2、2~0.5 mm粒级进行预选,不仅预选尾矿铁品位较高,且50~20 mm粒级跳汰预选抛尾量非常低、耗水量大、生产指标不稳定、设备故障率也高。为了改善预选效果,进行了系统的选矿试验。结果表明,将现场50~20 mm粒级再破碎至20~0 mm并相应分级后,-0.5 mm粒级采用湿式筒式弱磁选+立环脉动高梯度强磁选,2~0.5 mm粒级采用筒式弱磁选+立环脉动高梯度粗粒强磁选,20~2 mm采用筒式中磁干选+辊式强磁干选,取得了铁品位为56.31%、铁回收率为3.65%的铁精矿,以及铁品位为40.81%、铁回收率为89.92%的预选精矿,预选尾矿铁品位16.75%、产率达11.59%,预选指标较好。  相似文献   
6.
以自制的Gemini表面活性剂为软模板,钛酸四丁酯、正硅酸四乙酯、硝酸钇为原料,采用水热法制备了Y、Si共掺杂TiO_2(Y/Si/TiO_2)纳米颗粒。对Y/Si/TiO_2纳米颗粒的结构、形貌、光吸收范围及价态进行了表征;以甲基橙为模拟污染物,评价了样品的光催化性能。结果表明:TiO_2为单一的锐钛矿相,Y和Si成功的掺杂进入TiO_2晶格中;Y和Si掺杂抑制了晶粒长大,结晶度降低,减少了禁带宽度,从而使样品比表面积增大,提高了可见光的响应范围,降低了光生电子-空穴对的复合几率。当掺杂Y和Si的摩尔比为1:1时,1.0%Y/1.0%Si/TiO_2催化性能最好,500 W氙灯照射90 min,其降解效率达到95.5%。  相似文献   
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