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夹杂物对高品质特殊钢的服役性能有显著影响,但国内外对冶炼过程35MnB钢中夹杂物的演变行为尚不明晰。通过采用扫描电镜和FactSage热力学计算等方法和手段,对Al粒+SiC扩散脱氧(1号工艺)和SiC扩散脱氧(2号工艺)生产的35MnB钢冶炼过程钢成分、渣成分及钢中夹杂物的演变行为进行研究。结果表明,1号工艺精炼过程会出现钢水增硅,不同扩散脱氧工艺铸坯中的全氧和氮质量分数差别不大,全氧质量分数分别为11.9×10-6和11.6×10-6。35MnB钢中主要存在尺寸小于5μm的氧化物、硫化物或TiN夹杂物。夹杂物种类主要受沉淀脱氧工艺影响,受扩散脱氧工艺影响较小。冶炼过程夹杂物的演变规律为:Al2O3(氩站)→CaO-MgO-Al2O3(LF精炼)→CaO-MgO-Al2O3-CaS(软吹)→CaO-MgO-Al2O3-CaS或CaO-Al2O 相似文献
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风冷是高速线材控制相变的关键环节,然而盘条在风冷线运动中搭接位置和搭接状态不固定,导致测温困难,冷却控制不精准。为此,本文研发了风冷线测温系统,利用热像仪测量盘条温度分布,通过点温仪校准,该系统可评价盘条搭接处的冷却不对称。以■8 mm HRB400E盘条为例,上下搭接处本应相近的温度其温差达35℃,反映了冷却不对称程度。此外,该系统具有评价每根盘条温度质量的功能,如统计了异常盘条相邻10根盘条温度,70%盘条的搭接温度波动在±10℃以内的部分占比为50.98%~62.76%,其余盘条低至5.42%~29.03%,这表明搭接温度波动较大,温度质量可能存在问题。 相似文献
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针对含重金属烧结机头灰粒度细、疏水性强、矿物间包裹严重,综合利用难度大的问题,在烧结机头灰性质研究的基础上,采用"分级-磨矿-硫化浮选"、"空气分级"和"空气分级-硫化浮选"3种工艺对其进行处理,并提出了"空气分级"理论模型,用于分选结果预测和工艺参数的设定。结果表明:"空气分级"工艺可行性最好。在适宜工况条件下,"空气分级"后粗粒级部分Fe品位、回收率分别为40.53%和74.92%,细粒级部分Pb品位、回收率分别为8.56%和67.02%,且60%以上K、Na进入细粒级部分,粗粒级部分可返回烧结配料,细粒级部分可计价外售。 相似文献
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以120t精炼钢包为原型,利用相似原理建立了钢包的物理模拟系统,模拟钢包底吹氩工艺.通过测定不同的底吹条件对钢包混匀时间的影响,确定120t钢包底部透气砖位置和底吹工艺.研究发现,采用5#,6#位置的单透气砖或1#5#,2#6#位置的双透气砖进行钢包底吹氩,均有利于缩短钢包的混匀时间.底吹气量小于0.30Nm3/h时,最佳位置的6#单透气砖的混匀时间比最佳位置的2#6#双透气砖的短,而底吹气量大于0.30Nm3/h后,这两个位置的单透气砖和双透气砖的混匀时间很接近.喷吹夹角小的双透气砖比夹角大的双透气砖搅拌钢液的效果好,靠近钢包壁布置透气砖不利于底吹气体搅拌钢液.对于2#6#双透气砖供气,在D1方向的A,B,C3个位置喂线有利于获得短的混匀时间. 相似文献
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