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在铀产品及核燃料元件制造过程中,各种可燃性废物经裂解焚烧减容处理而产生大量含铀灰渣。通过对含铀灰渣进行多级逆流浸出,考察灰渣预处理方式、灰渣粒度、浸出级数以及超声作用对溶解浸出效率的影响,结果表明:(1) 含铀灰渣的预处理方式对溶解浸出过程有明显的影响,120 ℃烘干预处理灰渣比800 ℃煅烧预处理灰渣更易于浸出;(2) 灰渣粒度对浸出过程无明显影响;(3) 含铀灰渣经一级浸出后,铀质量分数从20%左右降至1.5%以下,二级浸出渣铀质量分数降至0.8%左右,三级浸出灰渣铀质量分数变化不大;(4)超声能明显强化含铀灰渣的溶解浸出过程,使一级浸出渣铀质量分数从1.26%降至0.34%,超声强化二级浸出渣铀质量分数可降至0.12%。  相似文献   
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在铀产品及核燃料元件制造过程中,各种可燃性废物经裂解焚烧减容处理而产生大量含铀灰渣。通过对含铀灰渣进行多级逆流浸出,考察灰渣预处理方式、灰渣粒度、浸出级数以及超声作用对溶解浸出效率的影响,结果表明:(1) 含铀灰渣的预处理方式对溶解浸出过程有明显的影响,120 ℃烘干预处理灰渣比800 ℃煅烧预处理灰渣更易于浸出;(2) 灰渣粒度对浸出过程无明显影响;(3) 含铀灰渣经一级浸出后,铀质量分数从20%左右降至1.5%以下,二级浸出渣铀质量分数降至0.8%左右,三级浸出灰渣铀质量分数变化不大;(4)超声能明显强化含铀灰渣的溶解浸出过程,使一级浸出渣铀质量分数从1.26%降至0.34%,超声强化二级浸出渣铀质量分数可降至0.12%。  相似文献   
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针对铀燃料元件加工过程中产生的高铀含量放射性废渣(铀品位59.63%), 采用循环溶解、硝酸浸出、浓酸熟化、高温焙烧等工艺回收其中的铀。试验结果表明, 使用1∶1.2的稀硝酸溶液, 80 ℃水浴, 搅拌溶解4 h, 经过16次循环溶解, 得到铀含量为0.181%的不溶渣, 不溶残渣率为1.33%; 对于较难溶解的不溶渣, 通过工艺条件优选, 采用两级硝酸浸出, 渣中铀含量可降至0.059%。多次循环溶解和两级硝酸浸出工艺相结合, 可达到较好的回收效果。本研究结果为高品位铀废渣中铀的回收提供了试验依据。  相似文献   
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