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1.
硫化锌精矿加压氧浸工艺的酸平衡除了与精矿中耗酸组分有关外,还与浸出条件以及中和剂的选择有关。控制浸出条件和选择合适的沉铁中和剂有助于维护整个生产系统的动态酸平衡。  相似文献   
2.
合金中铋银的电解分离行为及其影响机制   总被引:1,自引:0,他引:1  
在HCl-NaCl-BiCl3-H2O体系下, 对铋银合金中铋、银进行了电解分离研究, 考察了温度、电流密度、Bi3+浓度、酸度、NaCl添加量等对铋、银分离效果的影响。采用金相显微镜观察了不同电流密度及Bi3+ 浓度下阴极铋的形貌。实验结果表明, 在温度40 ℃、电流密度150 A/m2、NaCl添加量80 g/L、HCl浓度60 g/L, Bi3+浓度80 g/L条件下, 铋在阴极呈致密片状析出与银实现分离, 其纯度达99.5%以上, 电流效率大于99%, 阴极铋电耗约180 kW·h/t。  相似文献   
3.
介绍了丹霞冶炼厂综合回收锌粉置换镓锗渣浸出镓锗铜有价金属的生产实际情况,浸出流程设计采用原料氧化烘焙预处理与二段逆流加压氧化浸出加一段常规浸出,以及独立的混酸浸出工艺,镓、锗、铜浸出率分别为94%、94%和95%。在2017年试生产期间镓、锗、铜金属浸出率分别为94.06%、59.37%和98.90%,通过对锌粉置换镓锗渣成分和浸出机理的分析,基于最小化学反应量原理优化改进原有流程,取消氧化烘焙预处理操作单元,强化二段加压氧化反应条件,抑制溶液硅凝胶生成,锗的年平均浸出率由2017年59.37%提高至2019年的75.35%,镓、铜金属浸出率分别升高了0.75%和0.12%,优化后生产费用年节约355万元,流程更精简,生产现场更安全环保。   相似文献   
4.
高冰镍精炼主要采用直接电解法和加压浸出法两种工艺。随着新能源汽车行业快速发展,作为三元动力电池主要原料的硫酸镍市场需求不断扩大,加压浸出法得到越来越广泛的应用,成为行业主流工艺之一。本文分别对传统的控氧控温选择性加压浸出及最新产业化的高温氧压浸出两种处理高冰镍技术进行机理及优缺点分析:控氧控温选择性加压浸出工艺可实现镍钴与铜的高效分离,但存在金属直收率低,能耗高等不足,该工艺适用于含铜高的高冰镍湿法冶炼;针对因资源及市场原因导致高冰镍来源发生变化,新开发并产业化应用的高温氧压浸出技术工艺流程简单,浸出时间短,镍钴直收率及氧气利用率得到大幅提升,是处理红土镍矿源高冰镍的最优选择。  相似文献   
5.
硫化锌精矿中的铁在氧压浸出过程浸出进入溶液后,在后续除铁的同时要向溶液中鼓压缩空气,利用其中的氧气将溶液中的亚铁离子氧化成三价铁离子进行针铁矿除铁,而针铁矿除铁系统庞大,生产成本高,尤其高海拔地区空气含氧量低,除铁效果也会大打折扣,从而影响后续工序的正常生产以及锌锭产品的品质。因此,找到硫化锌精矿氧压浸出过程中的沉铁机理,通过控制浸出工艺参数,尽量将铁在浸出过程中沉入渣中,对简化氧压浸出工艺流程具有重大意义。本文通过对硫化锌精矿氧压浸出锌冶炼过程中沉铁机理进行分析,为硫化锌精矿氧压浸出生产操作参数的确定提供参考。  相似文献   
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