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选择性催化还原(SCR)烟气脱硝技术虽然应用广泛,但催化剂磨损、堵塞及还原剂与烟气混合不均等问题时有发生,CFD技术可多角度模拟现场情况,有助于问题的解决。对国内外燃煤电站SCR烟气脱硝CFD技术的研究进行了综述,在对文献进行梳理的基础上,阐述了计算流体力学CFD软件在SCR烟气脱硝模拟中的应用情况,其主要领域包括:流场模拟、组分浓度场模拟、气固两相流模拟、化学反应模拟等。指出合理均匀的流场是整个SCR系统经济安全运行的基础;耦合详细反应机理的SCR模型与锅炉燃烧、SNCR等模型的联合模拟是未来研究的重点。 相似文献
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通过对某300 MW级热电厂的热电解耦灵活性改造技术进行研究,确定采用新建一座以水为介质的夜间蓄热常压蓄热罐,新增尖峰加热系统,从再热段或者主蒸汽处抽汽的技术方案。实际运行证明,该方案可以满足外网在供热期对机组的最大供热负荷需求。经过经济性分析可知,热电解耦时,1号机组夜间6 h深度调峰至95 MW、负荷率达到31.67%,2号机组带基本热负荷。在1个采暖季,该热电厂新增运行成本498万元,发电侧新增成本约102万元,按照最低调峰补贴977万元计算,不计列其他费用时一个供暖期营收377万元,可见该方案具有良好的经济效益。 相似文献
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为了给大型燃煤锅炉采用选择性非催化还原(SNCR)脱硝技术提供参考和指导,本文借助计算流体力学软件平台Fluent,通过数值模拟的方法研究了一台600 MW燃煤锅炉上的SNCR脱硝过程。计算结果表明大型燃煤锅炉上温降梯度较大,温度适宜进行SNCR脱硝反应的炉内空间较小。根据温度分布,锅炉满负荷运行时,SNCR脱硝系统投用还原剂喷射3区、4区和5区的喷枪比较合适。在氨氮摩尔比为1.1的条件下,该燃煤锅炉上SNCR脱硝效率在27%左右。向炉内喷入少量的添加剂一氧化碳(CO)可以加快SNCR反应的速率,减少NH3漏失。 相似文献
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基于试验研究方法对1 000 MW超超临界机组应用的MGGH系统进行研究总结,其中对比MGGH改造前后的测试数据及对MGGH系统的进出口温度及除尘器进出口粉尘浓度等进行测试研究。结果表明:MGGH系统烟气温度及阻力指标能够满足设计要求,系统阻力增加较小;在MGGH烟气冷却器系统的作用下,三氧化硫冷凝吸附在烟尘表面,降低烟尘比电阻,除尘器的除尘效率升高,同时为后续设备安全稳定运行提供保障,在烟气再热器作用下,无烟囱"白烟"现象出现。因此MGGH能够有效地提高烟尘及三氧化硫脱除效率、消除烟囱"白烟"现象。 相似文献
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建立了SCR反应器三维模型,利用Fluent软件,通过UDF实现烟气组分因发生化学反应而引起的质量变化,从而模拟催化剂层复杂的脱硝反应,分别研究了反应器入口烟气速度、温度、NH3/NOx等对反应器性能的影响。结果表明:入口烟气速度分布不均匀性对反应器的性能影响不大,入口烟气NH3/NOx分布不均匀性对反应器的性能影响较大,而入口烟气温度分布不均匀性对反应器的性能影响最为显著;反应器脱硝性能更高时,其对入口NH3/NOx分布的均匀性要求也更高;反应器脱硝性能是入口烟气速度、温度及NH3/NOx综合影响的结果。 相似文献
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基于两种尿素制氨工艺,以某4×300MW机组液氨改尿素工程为例,在技术参数、工程量、适应能力、投资估算、能耗物耗及运行成本方面对电加热型尿素热解(方案1)、烟气加热型尿素热解(方案2)、尿素普通水解(方案3)和尿素催化水解(方案4)进行技术经济分析,结果表明,改造工程量由大到小的顺序为方案2、方案1、方案4、方案3;方案1和方案2在响应负荷变化能力和环境适应性方面优于方案3和方案4;方案3和方案4在适应低负荷能力和运行可靠性方面优于方案1和方案2;方案2投资最高,方案1和方案3最低且两者基本持平;方案1的能耗和物耗水平最高,方案2最低;方案2、方案3和方案4的运行成本相近,方案1的运行成本约为其余3种方案的1.4倍;从长远来看,方案2相较于方案1更有优势;从技术、投资和适应能力等方面统筹考虑,方案4最具有竞争力。分析结果可为液氨改尿素工程提供借鉴和指导。 相似文献
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