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1.
通过对16SGT双燃料发动机技术参数的分析、计算和优化,选配了JZG32A国产涡轮增压器。配机试验表明,发动机的排气温度和热负荷明显降低,JZG32A涡轮增压器的性能完全满足16SGT双燃料发动机的要求。  相似文献   
2.
积极开拓海外石油天然气勘探开发市场是国家石油安全的需要,更是中国石油企业发展的需要。中国石油2002年从美国Devon公司成功收购印度尼西亚(简称印尼)项目。该项目是中国石油集团公司进军印尼石油工业的起点。研究印尼国家石油政策和石油合同,对在印尼进一步发展业务具有十分重要的意义。  相似文献   
3.
新疆占全国总面积六分之一 ,其三大盆地蕴藏着丰富的天然气资源 ,且天然气市场潜力很大 ,预测2 0 0 0年天然气需求量为 40× 1 0 8m3,其中 95%用于工业。吐哈油田 1 997年公布储量为 669 2 7× 1 0 8m3,1 997年开始向乌鲁木齐市供气 4× 1 0 8m3/a ,主要用于尿素生产。由于吐哈油田天然气资源综合利用起步较晚 ,当前还存在天然气利用不充分 ,每年还有不少气在放空 ;所生产的LPG面临需求量下降 ,稳定轻烃不好利用等问题。为此 ,结合新疆地区地广人稀 ,交通不便 ,资源分散等特点 ,提出了吐哈油田的天然气宜在新疆内消化 ,加工成产品或中间产品面向全国的思路 ,寻求依靠科技发展天然气综合利用的有效途径。  相似文献   
4.
为了研究缝隙射流控制技术改善高负荷扩压叶栅气动性能的流体动力学机理,本文针对有/无缝隙结构的高负荷扩压叶栅流动损失与内部流场参数开展实验研究,获得了叶栅流场分布数据、近壁流场显示图谱以及叶栅出口总性能参数。研究结果表明,经由叶片压力面与吸力面压差驱动的缝隙射流能够增加叶片近壁附面层低能流体的动量、动能及湍流强度,并将局部迁移或积聚的附面层低能流体及时带入主流,减小低能体在局部区域的掺混撞击与粘性摩擦作用,抑制了栅后低能流体的过度聚集,从而有效提高大折转角扩压叶栅的气动性能。缝隙射流控制技术与弯曲叶片技术的有机结合,为高效紧凑的发动机压缩系统提供了新的设计自由度。  相似文献   
5.
导弹水下运动及出水过程的三维流场仿真   总被引:5,自引:0,他引:5  
为研究水下发射时的弹道和水动力特性,利用计算流体动力学理论和动网格技术,对水下航行体水下及出水过程进行全三维、六自由度多相非定常数值模拟,结合动网格技术解决了耦合VOF模型模拟气水交界面、航行体运动及计算域的变形等非定常、非线性计算问题.计算得到了航行体的运动学和动力学时域特性.研究了航行体空间流场结构及水动力特性,结果表明,艇速使航行体肩部的旋涡呈非对称性并引起了弹道的空间偏转,航行体的水下运动和出水过程中流体力矩的作用会使偏转角放大.  相似文献   
6.
为了探索波浪与空泡共同作用对潜射航行体出水过程力学特性的影响规律,采用数值方法对不同波浪相位出水条件下航行体水动力与近水面空泡几何特性发展的物理机制进行了研究,获得了相关的流场数据。研究结果表明:出水波浪相位的差异导致近水面流体质点剪切运动的强弱与方向是导致航行体肩空泡空间不对称结构的一个重要因素;出水过程肩部空泡的不对称分布构筑了航行体迎背水面力学载荷的显著差异,从而导致实际发射过程航行体出水姿态的变化,并影响打击目标的精度。  相似文献   
7.
不同发射深度下喷管燃气射流特性研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
为了探索发射水深对发动机水下点火流场特性的影响机制,该文数值研究了不同水深条件下发动机水下点火时实验喷管气水两相流场的非定常演化过程.研究结果表明:射流初期,高密度水介质对喷管出口高温燃气泡强剪切流具有阻滞作用,导致了流场中的压力以及射流产生的推力波动比较剧烈;随着射流的发展,流场中的压力及射流产生的推力波动趋于平缓,波动幅值与频率也随之降低;喷管推力随工作水深的增加而减小,并且推力随时间的变化规律与喷管进口燃气总压变化趋势一致.  相似文献   
8.
吐哈油田在鄯善弧形构造带上形成了7×108m  相似文献   
9.
针对高负荷跨音速风扇级内部强逆压力梯度、强黏性剪切与可压缩跨音速流动特征,基于通道几何曲率控制技术开展高负荷跨音速风扇级的气动优化设计。通过合理调整通道几何曲率分布规律,在设计条件下,获得了一个高负荷风扇级气动新结构。结果表明:优化后的高负荷风扇级总压比达到2.490,绝热效率大于87%,质量流量达到25.8 kg/s,具备了较宽的高效率工作范围;叶片通道几何曲率从动力学层面上对通道附面层乃至主流具有重要的导流以及整流效果。  相似文献   
10.
The impact of boundary layer suction on the aerodynamic performance of a high-turning compressor cascade was numerically simulated and discussed.The aerodynamic performance of a curved and a straight cascade with and without boundary layer suction were comparatively studied at several suction flow rates.The results showed that boundary layer suction dramatically improved the flow behavior within the flow passage.Moreover,higher loading over the whole blade height,lower total pressure loss,and higher passage throughflow were achieved with a relatively small amount of boundary layer removal.The integration of curved blade and boundary layer suction contributed to better aerodynamic performance than the cascades with only curved blade or boundary layer suction used,and the more favorable effect resulted from the weakening of the three dimensional effects of the boundary layer close to the endwalls.  相似文献   
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