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1.
通过对低浓度印染皂洗废水处理工艺及回用的研究,设计了一套废水在线处理工艺。废水依次经过与臭氧气体的混合、臭氧催化脱色、光催化降解等处理单元后,出水水质可达到回用的要求;并在各单元实验所测得数据的基础上,对回用处理设备进行了初步设计,为该设备的实际投产应用提供了实验和理论依据。研究表明,处理后的废水色度能完全去除,CODcr去除率可达92%以上,并可回用于染色和皂洗工艺。  相似文献   
2.
羧甲基淀粉的合成及印花性能研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
高献超 《印染助剂》2006,23(2):25-27
以玉米淀粉和氯乙酸为原料合成羧甲基淀粉,研究了物料配比、水、碱用量等因素对羧甲基淀粉取代度的影响,确立了合成的最佳条件:量比n(淀粉):n(氯乙酸):n(NaOH):n(水)=1:2:5:16,碱化1h、35℃,羧甲基化4h、70℃.其印花性能与海藻酸钠相近.  相似文献   
3.
目前印染厂采用的前处理工艺大多是在传统的氧漂工艺基础上,通过加入高效精练剂等使半成品获得较为满意的毛效和白度.虽然这些工艺可行,但因使用的助剂品种较多,其中双氧水自身的稳定性也较低,一旦在工艺控制、加料操作等方面控制不当,极易造成半成品质量不稳定(即缸差),并最终造成染色后成品的色泽、深度的不稳定.  相似文献   
4.
高献超  周文娟  袁俊杰 《印染》2006,32(8):25-26
分析了活性艳蓝KN-R在传统染色工艺中产生色差的原因,对比试验表明,在染色时加入适量尿素、在固色时减少纯碱用量,加入一定量的代用碱等,可以减少色花的产生,并给出了一套新的染色工艺条件。  相似文献   
5.
印染废水中含有大量的染化料,对环境造成严重的污染。文中以3个印染厂为实例,介绍棉、涤纶、涤纶与锦纶混纺织物印染废水处理工艺流程及回用情况。结果表明,棉织物印染废水,经过预处理、生化处理、深度处理后,COD_(cr)值在200 mg/L以下,回用比例可达33%;涤纶织物印染废水,经过预处理、生化处理、深度处理后,COD_(cr)值60 mg/L以下,色度低于50度,回用比例可达33%;涤纶与锦纶混纺织物印染废水,经过预处理、深度处理后,COD_(cr)值在1 000 mg/L以下,锑含量在50 mg/L以下,回用比例可达33%;且3种回用水染色面料的颜色布面效果与原染液相当,可用于生产实践。  相似文献   
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