排序方式: 共有13条查询结果,搜索用时 15 毫秒
1.
<正> 一、现状凡生产和使用丁二烯的装置,都存在丁二烯聚合的问题。聚合产物轻则消耗丁二烯,造成物料的损耗,重则堵挂在塔、罐、换热器和管线内,影响设备性能,甚至被迫停车检修,更严重的则会胀破设备,引起一系列事故。齐鲁石化公司橡胶厂丁二烯抽提装置,自从1987年5月份开车以来,一直被丁二烯聚合问题困扰着。特别是1988年8月份大检修以后,问题更为突出,生产一度到了难以维持的程度。所产生的聚合物,除二聚物以外,还有链状橡胶聚合物(溶于苯)、海绵 相似文献
2.
3.
4.
<正> 一、概况 4万t/a甲基叔丁基醚(简称MTBE)装置反应精馏塔顶采出的醚后C_4,含异丁烯少于0.29%,含丁二烯少于40ppm,是生产聚合级高纯度1—丁烯的原料。但是,醚后C_4中含约4.0%的甲醇,需要通过水洗,使甲醇含量由4.0%降到90ppm以下,然后经过脱轻组份,脱重组份,得到合格的1—丁烯产品。如果C_4中甲醇含量超标,在脱轻组份塔顶不能全部被轻组份共沸所带走,剩余的甲醇将进入产品中,影响产品的质量。所以水 相似文献
5.
6.
<正> 橡胶厂5500吨/年甲基叔丁基醚(以下称MTBE)工业装置,于1983年5月建成投产,经一千小时的试运,证明采用“二反”、“四塔”的流程,可以得到纯度大于97.85%的MTBE产品及异丁烯含量小于0.5%的醚 相似文献
7.
1987年3月,橡胶厂丁烯-1生产培训组在美国得克萨斯州,对MTBE反应精馏技术进行了为期十天的参观学习。虽然只去了三个公司,了解到的东西也不够全面,还不能代表美国的MTBE工业全貌,但是他们的技术和一些做法,对更快地发展我国的MTBE工业,确有许多值得借鉴的地方。下面分别介绍CR/L公司、Hill公司和F公司的情况。一、CR/L公司反应精馏中试装置情况简介 CR/L公司,是一个进行化工研究开发的专利公司。他们有一套反应精馏的中试装 相似文献
8.
<正> 一、概况 4万吨/年MTBE和1.5万吨/年丁烯-1装置是齐鲁三十万吨乙烯二期工程中1988年投产的两套装置是我国目前同类装置中两套最大的装置。MTBE装置,是齐鲁石化公司研究院开发的新技术,由齐鲁石油化工设计院设计。丁烯-1装置由齐鲁石油化工设计院 相似文献
9.
<正> 一、前言齐鲁石化公司橡胶厂1.5万 t/a丁二烯抽提装置是用乙腈(ACN)作溶剂,经过萃取精馏和普通精馏,除去丁烯氧化脱氢粗丁二烯中的丁烯和其它杂质,制备适合生产镍系顺丁橡胶需要的较高纯度的丁二烯。装置中普通精馏系统是抽提丁二烯生产的最后一道工序,由脱轻组份(同时脱水)塔和脱重组份塔组成,借以最后除去丁二烯中少量杂质,由脱重组份塔顶得到丁二烯产品。 相似文献
10.