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1.
G83区2008年以来检泵作业共计发现结垢井136口,各层系均有分布,主要集中在低含水油井,油井结垢导致的上修为该区井筒主要矛盾之一。本文通过研究G83区低含水油井结垢机理,分析得出地层产出液主要因矿化度高及成垢离子在采出过程中受压力变化影响生成碳酸盐垢的特点,结合现有治理措施存在的问题,通过优化加药,实施清垢措施,取得较好的效果,并由此总结得出较合理的清防垢治理技术,用以指导该区低含水结垢井治理工作。  相似文献   
2.
<正>抽油杆(图1)是人工举升采油系统不可缺少的部件,为一细长杆件,上接光杆,下接抽油泵,起传递动力的作用。单根杆常规长度为8米或9.14米,材质一般是低碳合金钢,在锻造成形后,经过调质处理,在油管内用内螺纹接箍一根根连接起来,形成抽油杆柱,起到井绳和传递动力的作用,将地面抽油机驴头的上下往复运动传递到井下抽油泵,从而实现机械采油。  相似文献   
3.
旗99-99井位于吴起油田谷104长63油藏东北部,2010年完井投产。2011年该井场第8口开发井钻至黄土表层172m处发生山体滑坡自然灾害,井场纵向落差18.0m,横向位移8.0m,钻井队井架倾斜,钻具在76.23m处错断,钻铤落入井筒。旗99-99井套管突出地面,生产管柱在69.83m处错断,断点以下油管杆及附件落井。旗99-99井套管错断后井口处于失控状态,泄露地层流体沿滑坡断面流出地表,易造成植被水源污染、人员伤害等安全环保事故,错断治理迫在眉睫。该井套管错断位置深,处理难度大,费用高;黄土表层土质疏松易发生次生灾害,隐患治理风险高。本文根据现场实际情况,结合煤炭、矿山等行业塌方治理技术,探讨旗99-99井套管错断治理工艺,完成该井套管错断隐患治理;在消除安全环保隐患同时,为同类型错断井治理提供技术参考。  相似文献   
4.
根据新疆浅层油田作业特点,为配合斜直井修井机完成管柱移送作业,对斜直井修井机抓管装置进行了设计与分析。阐述了抓管装置基本结构和工作原理,油管移送作业靠液压驱动完成。对抓管装置驱动系统建立数学模型,创建运动理论基础。建立了液压抓管钳模型,并用ANSYS软件对其进行静力学分析,通过数据分析对抓管装置的设计进行判定。  相似文献   
5.
针对长庆油田吴410区超低渗透、裂缝性油藏,试验了深部置胶成坝调剖工艺技术。研制了体膨凝胶颗粒堵剂及聚丙烯酰胺间苯二酚地下交联堵剂,并进行了堵剂性能评价试验。聚丙烯酰胺间苯二酚地下交联堵剂具有成胶时间可控(16~48h,60℃)、堵水选择性好(油相岩心封堵率≤40.7%,水相岩心封堵率≥97.6%;油相岩心突破压力≤0.91MPa/m,水相岩心突破压力≥1.75MPa/m)、耐冲刷性能强等特点。裂缝深部前置聚丙烯酰胺间苯二酚地下交联堵剂,后续大剂量、多段塞、小排量挤注体膨凝胶颗粒堵剂,矿场试验效果较好,具有堵水与驱油双重作用。2011年施工2口注水井,平均注水压力上升2.0MPa,井组内油井均见调剖增油效果,最短见效周期65天,最长见效周期已超过360天,且继续有效。至目前单井平均累计增油超200t,调剖增油效果好。  相似文献   
6.
套管和钻具接头的摩擦与磨损问题越来越突出,深入认识磨损机理极为重要。为此,利用各种套管材料和环境液体进行了摩擦和电化学试验及摩擦界面的原位观察与分析,研究中,耐腐蚀合金显示了黏附磨损机理,磨损速率相对较高,而低合金钢显示了磨料磨损或腐蚀磨损机理,磨损速率相对较低。磨损速率随着腐蚀电流密度的增大而降低。在使用碳钢的情况下,产生腐蚀产物的同时摩擦引起了划痕,而在使用耐腐蚀合金的情况下,没有产生腐蚀产物。耐腐蚀合金易于与铁基材料发生黏附,磨损速率较高,而低合金钢套管能够避免表面氧化引起的黏附,磨损速率较低。研究结果可为耐腐蚀合金套管磨损机理及防磨措施更进一步的研究提供借鉴和依据。  相似文献   
7.
彭阳油田硫化氢成因与防治对策   总被引:1,自引:0,他引:1  
彭阳油田自开发以来含硫化氢井的比例和硫化氢含量均呈上升趋势.综合分析认为,该油田的硫化氢成因以生物成因(BSR)为主,含硫化合物的热裂解(TDS)成因次之.对回注井杀菌是控制地层硫细菌数量且成本较低的可行方法,随着治理时间的延长效果逐渐明显,加药量也会随之下降,但也存在细菌产生抗药性后治理效果变差的可能.彭阳油田有效且经济可行的硫化氢防治对策是套管口配套除硫化氢装置,投加反应吸收型硫化氢抑制剂RD—5和复配型硫化氢抑制剂CL—001,两者相互结合、相互补充.  相似文献   
8.
彭阳油田自开发以来含硫化氢井的比例和硫化氢含量均呈上升趋势。综合分析认为,该油田的硫化氢成因以生物成因(BSR)为主,含硫化合物的热裂解(TDS)成因次之。对回注井杀菌是控制地层硫细菌数量且成本较低的可行方法,随着治理时间的延长效果逐渐明显,加药量也会随之下降,但也存在细菌产生抗药性后治理效果变差的可能。彭阳油田有效且经济可行的硫化氢防治对策是套管口配套除硫化氢装置,投加反应吸收型硫化氢抑制剂RD—5和复配型硫化氢抑制剂CL—001,两者相互结合、相互补充。  相似文献   
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