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1.
针对川西低压气藏低孔、低渗、强水敏和水锁的特征,通过室内实验评价,形成了一套适合于川西低压低渗气藏的N2泡沫压裂液配方体系。现场应用试验表明,优选的N2泡沫压裂液体系性能良好,与同区块采用常规压裂液施工对比,能有效降低压裂液的滤失和提高压后压裂液残液的返排率,从而降低压裂液对储层的伤害。可见研究形成的N2泡沫压裂液配方体系对川西浅层低压低渗气藏具有较强的适应性,具有较好的推广应用前景。  相似文献   
2.
川西中浅层气藏为典型的低渗、致密气藏,压裂改造是勘探和开发的主要手段.然而,随着川西坳陷低渗致密砂岩气藏开发的深入,储层品质逐渐降低,对原有的压裂液体系及改造工艺提出了更高的要求.研制的多功能增效压裂液具有表面张力低(<25 mN/m)、破胶迅速、返排速度快等特点.选取同一井组的邻井进行产量对比,压后效果表明,应用井压后平均产量为3.4×104 m3/d,为邻井的1.8倍.多功能增效压裂液实现了低渗储层压裂的“快进快出”要求,减少了压裂液对储层的伤害,能有效地改造储层,增产效果显著.  相似文献   
3.
四川盆地什邡气田浅层砂岩储层加砂压裂施工压力异常、压后增产效果较差,剖析其原因主要是:水锁伤害严重,多裂缝等近井效应明显,主缝延伸困难,压裂液效率低,有效缝长较短。针对上述问题,提出以下对策:优化压裂液配方,提高润湿接触角,降低毛细管力,同时采取针对性的工艺措施:小排量起裂,较早的支撑剂段塞技术,中-低排量控制缝高延伸,配合纤维网络携砂改善支撑剂沉降剖面和液氮助排等高效返排工艺。试验井的应用结果表明:前置液阶段初期支撑剂段塞入地后监测压力变得平稳,15 h返排率64.4%,最终返排率72.5%,压后井口油套压6.7 MPa下测试产气量为8.4×104 m3/d,增产效果显著。该技术措施在多口井推广应用,增产效果较工艺改进前有较大幅度的提高,可为类似气藏的开发提供技术支持。  相似文献   
4.
四川盆地主要发育溢流相及喷溢相两类火山岩,其中川西南乐山地区二叠系上统峨眉山玄武岩储层厚度大、分布广、埋深浅,勘探开发潜力大。以玄武岩为主的溢流相火山岩储层低孔、低渗,仅发育微裂缝,压裂改造是其“增储上产”的重要手段。基于室内评价实验,明确了储层非均质性强、岩石力学性质高、酸溶蚀率低、敏感矿物含量高、地层能量低是制约压裂改造工艺效果的主控因素。在此基础上,探索形成了“前置酸降破+两段式加砂+助排快排”的复合酸压技术,优化工作液黏土稳定剂浓度为0.5%、前置酸配方为12%HCl+2%HF、助排剂浓度为0.5%。采用前置酸解堵降破、降阻水造缝、胶液携砂、液氮助排的复合改造技术可进一步提高改造效果,通过优化黏土稳定剂用量、助排剂浓度形成的低伤害压裂液体系,可有效降低液体伤害,提高返排效率。  相似文献   
5.
马-什-广地区蓬莱镇组气藏属于典型的常压-高压致密砂岩气藏,地层非均质性强,该气藏在开发过程中,压后产量相差较大,针对部分井压后测试产量低,生产或关井一段时间后产量明显上涨的情况,对各井储层物性进行了分析,认识到产量上涨的这些井具有储层泥质含量高,储层孔隙度和渗透率均高于该区的平均值。通过对该区的储层微观特征和渗流机理进行实验研究,认为水敏和水相圈闭损害是造成这些井初期测试产量低,一段时间后产量明显上涨的主要原因。提出了降低水敏和水相圈闭损害的压裂工艺措施。图8表2参9  相似文献   
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