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1.
林霄红 《工业催化》2003,11(5):45-48
结合MCRC亚露点硫磺回收技术和低温克劳斯催化剂性能的特点,对MCRC反应器使用催化剂S-2001和CT6-4B的性能进行了对比。CT6-4B催化剂由于负载金属,抗漏氧和抗硫酸盐化性能得到改善。镇海炼油化工股份有限公司炼油厂30 kt/a硫磺回收装置的MCRC反应器催化剂由原来的S-2001更换成CT6-4B后,硫转化率和尾气中SO2排放速率与更换催化剂前基本相近,说明CT6-4B催化剂完全满足MCRC硫磺回收装置的使用要求。  相似文献   
2.
3.
林霄红 《炼油》2001,6(1):54-58
介绍7万吨/年硫磺回收装置设计特点,装置开工、考核及运行情况,讨论了生产过程中出现的问题及整改效果。  相似文献   
4.
胺法脱硫装置的腐蚀与防护   总被引:3,自引:0,他引:3  
当前炼油厂气体和液化气脱除硫化氢普遍采用胺法脱硫工艺,系统中存在重沸器、中温部位管道和贫富液换热器的严重腐蚀问题。通过对镇海炼油化工股份有限公司Ⅱ套蜡油催化裂化脱硫系统腐蚀状况调查,分析了腐蚀原因,落实了防腐蚀措施。主要运用AmiPur胺净化技术即通过阳离子交换树脂去除系统中累积的热稳定性盐,并把胺回收到装置中,从而保证脱硫装置的稳定运行。运用AmiPur胺净化技术是目前控制胺法脱硫装置腐蚀的最有效手段,可使现场监测腐蚀速率降至O.05mm/a以下。  相似文献   
5.
用AmiPur胺净化技术去除胺法脱硫装置胺液中的热稳定性盐   总被引:13,自引:0,他引:13  
炼油厂气体和液化气脱除硫化氢采用的胺法脱硫工艺,普遍存在胺液中热稳定性盐(HSS)的积聚。胺液中HSS含量增加不仅导致装置设备和管线腐蚀,而且导致胺液发泡。分析了HSS的成因,介绍了AmiPur胺净化技术的原理、技术特点及在中国石化镇海炼油化工股份有限公司Ⅱ套催化裂化脱硫装置上的应用情况。应用结果表明,胺净化设备投运后,胺液中HSS质量分数从3.8%下降到0.5%左右,设备的腐蚀速率从2.286 mm/a下降到0.0508 mm/a,胺液消耗下降了25%左右。  相似文献   
6.
林霄红 《现代化工》2002,22(12):47-48
硫磺回收装置长期在高温高硫环境下运行 ,容易腐蚀生成硫化亚铁 (FeS)并在管线、设备死角和反应器内积聚。停工过程容易过氧导致FeS自燃 ,造成设备和催化剂的损坏。在硫磺装置上广泛应用各种负载金属催化剂 ,这些催化剂在停工过程中需要进行还原、热浸泡、烧碳再生、惰性气体吹扫、钝化处理 ,这些处理过程都面临过氧导致催化剂床层飞温危险。针对这些影响硫磺装置安全停工的因素进行分析 ,并提出防范措施  相似文献   
7.
液化气脱硫脱臭工艺存在问题的探讨   总被引:8,自引:2,他引:6  
针对胺法脱硫装置运行过程中出现的胺液夹带,胺液热稳定性盐积聚和液化气的质量等问题,探讨了工艺原因及解决问题的思路,指出液化气胺液夹带是当前液化气铜片腐蚀和残余物超标的主要原因。在传统胺法脱硫流程上增加旋流分离器和固定床精脱硫设施,可有效解决胺液夹带对液化气铜片腐蚀的影响,同时分析了液化气碱法脱臭工艺存在的地一硫化物夹带,碱液夹带和废碱渣等问题,提出了改进的工艺技术路线。  相似文献   
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