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1.
高效的防漏机理使微泡工作流体有利于特定的修井完井作业,同时能有效减少流体与流体之间以及流体与地层岩石之间的交互作用,避免储层伤害;微泡流体可有效循环到地面,从而达到修井作业目的。微泡流体作为完并液和修井液的应用实例还没有得到广泛的报道。本文报道了微泡流体技术在完井及修井作业方案中的三个应用实例,旨在介绍应用微泡流体过程中取得的操作经验和教训,并进一步讨论所观察到的微泡清洁地层特性。三个应用实例为:用油基微泡体系作为压井液进行双油管酸性气体井的完井作业,作业过程中压井液没有向压裂地层漏失;在枯竭白云石质石灰岩地层附加层的2口井的完井作业中,应用微泡流体技术明显减小了流体漏失;在使用带有封隔器的油管进行深层水力压裂时,应用微泡流体技术能够避免因液柱在浅层环空形成的压力接近水力压裂压力而造成的不良后果。  相似文献   
2.
苏里格深部煤系致密气储层厚度较小,压裂过程中易沟通水层致使气井产水,因此在压裂深部煤系致密气藏同时需要实施控水。利用封堵性绒囊流体进行控水压裂,既可以提高产量又可以减少出水。对室内配制的绒囊流体开展评价实验,将绒囊流体分别与前置液、地层水等体积混合测试其配伍性,然后利用岩心驱替装置测试气、水突破绒囊封堵岩心基质和造缝岩心柱塞的突破压力,表征绒囊的增气堵水性能。发现绒囊流体与前置液和地层水分别混合后无沉淀生成,绒囊流体封堵含裂缝岩心的气、水的突破压力梯度分别为0.02 MPa/cm、0.04 MPa/cm,绒囊流体封堵基质岩心的气、水的突破压力梯度分别为0.03 MPa/cm和0.2 MPa/cm,皆满足现场施工要求。在苏里格气田A、B两井实施控水压裂,两井在注入前置液造缝后分别泵入50 m3绒囊流体进行堵水,控水压裂后对比同层邻井161 d内平均日产量分别提高了13.71%和6.99%,邻井C、D两井分别泡排3次、63次,而A和B两井投产后无积液产生。研究认为利用绒囊流体在深部煤系致密气层进行控水压裂可以实现增气减水。  相似文献   
3.
暂堵剂阻止压裂液进入不希望进入的通道而成为油气井转向压裂的关键手段之一。目前零星报道的分类,不利于现场准确选择暂堵剂提高转向压裂成功率。200多篇文献调研的暂堵剂中,有的暂堵剂改变裂缝内压力分布,有的暂堵剂改变岩石力学参数,2种机制均能降低裂缝尖端的能量释放率,进而提高裂缝承压能力实现转向。这些暂堵机制皆因物质凝聚态不同所致。遂按凝聚态将暂堵剂分为固态、液-固态、液态等3大类23种,涵盖所有的暂堵剂,提高涵盖率17%,实现了全面覆盖;暂堵剂的密度、粒径、适用温度、解封时间、封堵压力和渗透率恢复值,关联压裂液的密度和排量、封堵孔径或缝宽、储层温度、焖井返排时间、储层应力状态及物性,提高了现场选择暂堵剂的针对性。依据物质凝聚态分类油气井用转向压裂暂堵剂,解决了目前分类方法无法涵盖全部产品、不利于现场准确选择的难题。  相似文献   
4.
以粒度中值、孔隙度、地层电阻率为中间参数,建立自然伽玛、声波、密度、双侧向电阻率测井数据与未损害区、损害区地层渗透率的数学关系;计算污染半径可以用三种方法,一是以谭氏方法为基础,建立污染半径与深浅侧向测井电极系数及冲洗带、深、浅侧向电阻率、工作流体实测井径的函数关系。二是以雍氏方法为基础,建立污染半径与深、中感应、微球形聚焦电阻率及深感应、浅聚焦侵入带几何因子的函数关系。三是以图版法为基础,建立污染半径与深浅双侧向、微球形聚焦电阻率及井眼半径的函数关系。根据实际资料相关性选择不同的方法;井半径由井径测井直接测得。由此,储层伤害表皮系数可以表达为含有待定系数的自然伽玛、声波、密度等的常规测井数据。为利用测井信息计算表皮因子提供了可能。  相似文献   
5.
煤层气开发中,流入动态是制定合理排采制度的重要依据,能够最大化延长稳产时间,提高最终产量。针对目前无井底压力与多因素的显式方程来评价非稳态流入动态的问题,采用理论推导和多因素拟合方法,建立了井底压力与时间、应力敏感系数、表皮系数、总产量、启动压力梯度的显式计算模型,同时结合生产数据对模型进行验证,并对井底压力的影响因素进行分析。结果表明,从初始生产阶段到压力稳定阶段,所建模型的准确率可达82.3%~94.76%,可有效评价多种因素对产量和井底压力的影响程度,为优化排采制度提供了技术支持。  相似文献   
6.
玉门青西油田窿8井以南区域,存在山前高陡构造,地层倾角大,地层易斜,防斜打快问题突出,上部牛胳套及胳塘沟组地层,深度在1500~2700m,采用常规的钟摆钻具吊打防斜,平均机械钻速只有2.5m/h左右,而采用Power v垂直钻井系统成本太高,使得该区块钻井速度一直得不到突破.通过在Q2-56、Q2-59等井试验不同尺寸的液力推力器,机械钻速平均提高12%以上,同时很好控制了井身质量,为玉门青西上部地层的防斜打快指明了方向.  相似文献   
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