首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
文章检索
  按 检索   检索词:      
出版年份:   被引次数:   他引次数: 提示:输入*表示无穷大
  收费全文   6篇
  免费   1篇
化学工业   2篇
建筑科学   1篇
石油天然气   4篇
  2023年   1篇
  2022年   2篇
  2021年   1篇
  2020年   1篇
  2015年   1篇
  2012年   1篇
排序方式: 共有7条查询结果,搜索用时 0 毫秒
1
1.
为针对酸化作业后残酸导致水基完井液增稠、沉淀堵塞油管等问题。采用室内实验的方法,对不同密度的完井液以不同浓度的残酸进行模拟污染并研究其流变、滤失性能变化规律。针对双探108井、磨溪132井、简探1井及龙兴1井完井液受污染后的变化情况建立了一种评价完井液残酸污染程度的方法,根据基于污染指数x的评价方法将残酸污染分为轻度、中度和重度三个等级。结果表明,水基完井液密度越大,抗残酸污染的能力越差。  相似文献   
2.
按照固体废物减量化及资源化的处理要求,探讨页岩气开发中产生的含油率低于1%的油基岩屑 的资源化处理,因其组成性质与煤矸石等水泥原料性质相近,将残渣掺混煤矸石作为水泥辅料进行水泥生产, 通过试验研究探索其可行性。文章考察其对水泥生产工艺参数及能耗的影响,结果表明:使用页岩屑后,能耗 提高13MJ/t;水泥生产过程中烟囱SO2排放浓度比空白时偏高,但均符合GB16297—1996《大气污染物综合 排放标准》;采用0.5%页岩屑代替煤矸石所产出的水泥产品,样品的细度、凝结时间、强度等水泥质量指标符合GB175—2007《通用硅酸盐水泥》要求。  相似文献   
3.
天东007-x10井在井深5 105 m(层位为茅一段,岩性为灰岩)钻遇CO2污染,钻井液性能遭到严重破坏。现场从"压、除、消、拓"的思路出发,当钻井液性能不稳定时,应及时正确判断钻井液是抗高温问题还是地层流体污染问题;将钻井液pH值维持在一个较小范围内波动;由钻井液处理剂产生的气泡,用柴油或者消泡剂等来调整钻井液的HLB值即可达到消泡的目的,而由酸根产生的气泡,必须先除酸根再消泡;使用适量无机盐,应用生石灰和超细水泥相结合的处理方式,不仅可以消除CO32-和HCO3-,而且能起到稳定井壁的作用;坚持补充护胶剂、降黏剂等,维持钻井液处于弱凝胶状态,解决了该井钻井液受CO2污染带来的一系列问题。  相似文献   
4.
塔中油田白垩系、三叠系、二叠系和石炭系地层在压实过程中形成巨厚硬脆性泥岩层段,层理裂缝发育,为避免在起钻和短提时发生垮塌、卡钻事故,针对易垮塌层制定了专项封堵防塌施工方案。并优选出了如下的专项封堵防塌钻井液配方:井浆+(2%~3%)SY-A01+(1%~2%)TYRF-1+(1%~2%)PGCS-1+(3%~5%)KCl+(0.5%~1%)TP-2+(3%~5%)超细碳酸钙+(2%~3%)油溶性润滑剂+加重剂,利用不同种类、不同粒径防塌剂的"多元协同"作用,在井壁上形成一层具有防渗透和防冲刷能力的封堵层。中古431-H4井针对易垮塌层段进行4次专项封堵,在长达55.3 d浸泡况下,5次起下钻和3次短程起下钻过程中井壁稳定。该技术能够解决硬脆性泥岩和玄武岩引起的井壁失稳问题,能有效降低钻井液防塌成本,不影响纯钻时效。  相似文献   
5.
为了探究高温、高压耦合条件下温度、压力对油基钻井液流变性能的影响规律,利用超高密度高温高压钻井液流变仪Fann iX77分别测试了各个高温、高压耦合条件下密度为1.4、1.8、2.2、2.4 g/cm3的抗高温油基钻井液体系的流变特性。结果显示,油基钻井液表观黏度和塑性黏度随温度的升高而逐渐降低,随压力的增大而逐渐增大;动切力随温度的升高表现出先增高后降低的趋势;当温度超过一定值时(160 ℃左右),高温作用对各个高密度油基钻井液流变性的影响都将大大减弱。将所测得的各个高温、高压耦合节点条件下的流变参数进一步分析后得到油基钻井液的温度、压力二元数学模型,误差分析结果显示,该模型对各密度体系的实验测量数据均具有良好的拟合性,可决系数R均大于0.96,因此该数学模型能够较为精确地预测出各个温度、压力耦合条件下油基钻井液的流变性能。   相似文献   
6.
随着石油勘探的不断深入,钻井作业面临的地质环境越发复杂,为了能够好解决复杂地层的高温、高盐难题,本文以丙烯酸、二烯丙基二甲基氯化铵,以及丙烯酰胺作为反应单体,采用自由基水溶液聚合法合成了一种新型的水溶性聚合物降滤失剂XN10。并通过单因素法和正交试验,优化出了XN10的最佳合成条件。通过红外表征可知XN10满足设计要求,并对其进行了室内评价。结果表明:XN10相较于其他常规降滤失剂来说,具有良好的抗温性能,经160℃老化后,仍具有较高的黏切和较低的滤失量,滤失量由40mL降至13.2mL,降滤失效果明显,且具有较强的抗盐性能。  相似文献   
7.
油基钻井液的密度受温度和压力影响显著,掌握油基钻井液在不同温度和压力条件下密度的变化规律是钻井安全的重要保障。基于现场配方在室内配制了相同组分、不同密度的4种油基钻井液,使用Anton Paar公司的流体高温高压密度测试仪测定了4种油基钻井液的密度在温度范围60~220 ℃、压力范围20~120 MPa内的变化,探究了温度和压力对油基钻井液密度的影响规律,并建立了油基钻井液密度的温压二元数学模型。使用现场不同密度的油基钻井液对模型的准确性进行了验证,结果表明预测值与实测值之间具有较高的一致性,平均预测准确度达97.93%,能够满足现场使用的需要。另外对2种类似配方的油基钻井液进行了密度准确性验证,结果显示平均误差为9.24%,精度较高。   相似文献   
1
设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号