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1.
谢珍勇 《特钢技术》2006,11(3):32-35
攀长钢生产的4Cr5MoSiV1热作模具钢锻材存在超声波探伤合格率较低的问题。分析认为主要原因是沿用较低的锻前加热温度,钢锭加热程度不足造成锻造时大锻材中心没有充分锻透。笔者对4Cr5MoSiV1钢锻造加热工艺进行了递进式改进,逐步调整钢锭加热制度从1180℃最终提高到1270℃.1290℃,同时相应调整退火工艺制度,基本解决了上述问题,探伤废品大幅降低,锻造火次也明显减少,并避免高温加热引起的粗晶降低钢材使用性能,取得了显著的工艺改进效果。另外,采用高温加热也使钢中的显微偏析明显减轻,获得了部分的均匀化扩散退火的效果:一次碳化物减少,尺寸变小,没有尖锐的棱角,冲击韧性比工艺改进前有明显提高。  相似文献   
2.
谢珍勇 《特钢技术》2010,16(1):11-17,33
连轧管机组限动芯棒工作环境极为恶劣,需要经受激冷激热的热循环应力和循环交变机械应力同时作用,对芯棒材料的韧性和耐热疲劳性要求非常高。通过系统分析4Cr5MoSiV1(H13)钢连轧管机组限动芯棒的工作环境、应力状态,确定了限动芯棒的关键力学性能是高温蠕变强度、横向冲击韧性和耐热疲劳性。采用EBT+LF+VD精炼、初轧机轧制电极棒、双极串联电渣重熔、锻造开坯、轧制成材的工艺路线进行了芯棒退火毛坯的试制;经过能力试样性能检验合格后,采用组织预先处理、粗车、淬回火热处理、精车、镀铬的工艺流程,成功研制出规格为(D166.4—0181.2)×11500mm的4Cr5MoSiV1(H13)钢连轧管机限动芯棒成品。对实际限动芯棒成品取样进行化学成分、非金属夹杂物、晶粒度、拉伸、冲击等力学性能,以及芯棒表面硬度均匀性、超声波探伤、芯棒尺寸精度和弯曲度等项目的检验,结果均符合连轧管机限动芯棒技术条件的要求。本研究实现了限动芯棒国产化,“以产项进”的经济效益和社会效益显著。  相似文献   
3.
本工作对国内二厂家和长特三厂生产的¢180mmH13电渣锻棒进行实物解剖分析,测定了各自的化学成分,对低倍组枳、显微纯洁度、球化退火组织和液火实际晶粒度进行了观察和评级。检测了室温拉伸、室温冲击、高温拉伸和热稳定性等力学性能。通过解剖分析,找到了长特三厂H13料的优势和差距。同时运用试验结果,对影响H13电渣锻材性能的诸种因素进行了探讨。  相似文献   
4.
谢珍勇 《四川冶金》2003,25(6):37-38
Cr12型冷作模具钢扁钢在轧制生产中出现大面横裂,考虑了坯料表面质量,轧制变形特点的变化,加热气氛,轧制操作条件等因素的影响,最终证明坯料加热未能充分透烧是主要原因,采用新工艺控制生产节奏保证了加热质量。成功解决了该问题。  相似文献   
5.
长钢三厂生产的W2Mo9Cr4VCo8(M42)超硬型高速化学成分控制合理,钢材致密纯净,退火硬度低,脱碳轻微,共晶碳化物细小均匀,实物质量具有国内先进水平。  相似文献   
6.
经过对产生表面裂纹的T91圆钢进行取样、检验和分析,发现裂纹内残存物含有与浇注用保护渣相同的特征元素,结合工艺过程,初步探明钢锭表面质量是该圆钢产生表面纵裂的主要原因。而改善钢锭表面质量除优化浇注工艺参数外,选择粘度小、熔点低、熔速快等合适理化性能指标的保护渣至关重要。  相似文献   
7.
通过对H13电炉大截面锻材球化退火料显微组织检验,横向室温拉伸和冲击韧性检验,五害和气体元素分析,并用北美压铸协会高级H13钢验收标准进行对比分析,显示材料球化殊光体呈细小均匀分布,见不到碳化物网和贝氏体针。显微带状偏析达到“优质”档次,轻微的偏析带上见不到链状一次碳化物。材料的五害和气体元素含量很低,材料延展性和韧性俱佳。大部分指标接近高级H13钢验收标准,综合水平与钢包精炼相当。  相似文献   
8.
长钢三厂生产的W2Mo9Cr 4VCo8(M42)超硬型高速钢化学成分控制合理、钢材致密纯净、退火硬度低、脱碳轻微、共晶碳化物细小均匀,实物质量具有国内先进水平.  相似文献   
9.
谢珍勇 《特钢技术》2007,13(3):36-37,47
研究了填充比与熔速对H13热作模具钢电渣质量的影响。通过试验证明了适当提高填充比与增大熔速有利于减轻H13钢中的显微偏析,从而提高横向冲击韧性。  相似文献   
10.
谢珍勇 《特钢技术》2005,10(1):27-29
Cr12型冷作模具钢扁钢在轧制生产中出现大面横裂,攻关过程中考虑了坯料表面质量,轧制变形特点的变化,加热气氛,轧制操作条件等因素的影响,最终证明坯料加热未能充分透烧是主要原因,采用新工艺控制生产节奏保证了加热质量,成功解决了该问题。  相似文献   
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