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1.
氰渣作为充填骨料进行井下充填可有效解决安全环保问题,降低尾矿综合治理成本。介绍了黄金行业氰化尾矿浆无害化处理技术及优缺点,分别采用臭氧氧化法、固液分离洗涤法、联合处理法进行氰化尾矿浆无害化处理,并对处理后的达标氰渣进行地面模拟充填试验。结果表明,联合处理法处理后的氰渣进行井下填充,不会对地下水及周边空气造成污染,且处理成本较低。该研究可为黄金行业氰渣回填提供参考。  相似文献   
2.
某黄金公司全泥氰化尾矿浆液相总氰化物含量为805.58 mg/L,以(亚)铁氰络合离子形式为主,将原矿浆浓密至55%情况下进行毒性浸出试验,浸出液总氰化物含量高达51.7 mg/L。为实现无害化处理,进行了一系列试验。结果表明,单一破氰工艺难以有效去除络合氰化物,破氰—沉氰联合工艺可以有效去除络合氰化物,但难以达到目标要求;向经过压滤/浓密—清水调浆处理的全泥氰化尾矿浆中加入3 g/L的破氰药剂CG105-A和2.5 g/L的沉氰药剂CG105-B即可满足氰化物处理目标要求。  相似文献   
3.
费运良  兰馨辉  高飞翔  王莹  刘强 《黄金》2020,41(1):78-81
针对某黄金矿山低浓度含氰废水开展氰化物去除试验研究,分别考察过氧化氢氧化法、亚铁盐沉淀法、因科法和生物氧化液法处理效果。结果表明:4种方法均能将总氰化合物处理至0. 5 mg/L以下,其中生物氧化液法不产生药剂成本,亚铁盐沉淀法药剂成本仅为0. 10元/m^3。从工艺可行性方面考虑,生物氧化液法需要控制溶液pH值为6,不易实现,推荐采用亚铁盐沉淀法。生物氧化液法为矿山企业处理低浓度含氰废水提供了一个新的思路。  相似文献   
4.
试验研究了铁砷质量比、氧化钙用量、反应时间、氧化剂用量等因素对低质量浓度含砷废水处理的影响,结果表明:GCI-8具有强氧化性,有助于As的去除;在原水p H值为5~6,As质量浓度约为1.6 mg/L时,处理后As质量浓度与铁砷质量比、反应时间关系较大;p H值对砷酸铁和砷酸钙沉淀物的溶出有影响;在相同铁砷质量比为30的条件下,铁盐沉淀法反应30 min,处理后As质量浓度满足《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准,而铁盐高级氧化沉淀法反应5 min,处理后As质量浓度满足《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准;铁盐高级氧化沉淀法可以极大地提高反应效率,缩短反应时间。  相似文献   
5.
针对某黄金矿山尾矿库淋溶液中氨氮的去除开展试验研究,考察离子交换法、化学沉淀法、折点氯化法及新型药剂法处理效果。结果表明:离子交换法和化学沉淀法对氨氮的处理效果不佳;折点氯化法及新型氨氮去除剂对尾矿库淋溶液中各污染物均具有较好的处理效果,且2种方法药剂处理成本相差无几,但考虑到使用过程安全性及二次污染,确定新型药剂法为最佳处理方法,其最佳处理条件为1号、2号新型氨氮去除剂投加量为3 g/L,反应时间为30 min。  相似文献   
6.
阐述了以SO2气体为主要试剂采用SO2-UV法联合处理含氰尾矿浆的工艺设计,包括工艺原理、工艺装置与工艺过程;对不同工艺的试验结果和不同设备的试验结果进行了对比,并总结了该处理工艺的优点与不足。  相似文献   
7.
某黄金冶炼企业含氰废水中(亚)铁氰络合物、铜氰络合物质量浓度分别约为1 500 mg/L、510 mg/L,原处理工艺成本高,铜氰络合物与(亚)铁氰络合物不能有效分离。试验采用亚铁盐沉淀法-酸化法-过氧化氢氧化法联合工艺对该废水进行处理,并对试验条件进行了优化。该联合工艺有效去除氰化物的同时,实现了(亚)铁氰络合物和铜氰络合物的高效分离,且有价金属铜以沉淀形式回收。处理后废水中总氰化合物质量浓度低于50 mg/L,铜离子质量浓度低于50 mg/L,达到工艺回用标准要求。  相似文献   
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